取水泵房设计计算(修改)

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1、一.主要设计资料1.取水规模:阆中市二水厂终期取水规模为5万n?/d;—期工程2.5万n?/d,二期工程达5万m3/d;2.设计取水量:—•期:g=25乃Xl.10=1145.8m3//2=0.318m324二期:=5万X1•10=2291.7n?//?=0.637m3/s24其中水厂自用水系数为10°%。3.水源的水位:根据业主单位提供的资料显示:金银台电航工程库区水位设计高程为:库区0.2%校核洪水位362.15m,2%设计洪水位357.5m,正常蓄水位352.00m,汛期限制水位346.0-348.5m(闸底高程)。

2、(以上均为黄海高程)二.取水头部取水头部为喇叭口带格栅,采川钢(A3)或不锈钢制作。本工程川3个収水头部,每个设计取水量:Q=2291.7/3=763.9m3/h=0.212m3/s<>収水管管径采用d=DN500,収水喇叭口直径取D=1.5d=750mm。1.格栅及进水孔谢积计算30『300-^30设计规范要求:河床式取水构筑物无冰絮时,进水孔过栅流速Vo为0.2〜0.6m/s,本设计VQ収0.30m/s。栅条采用扁钢,敁度为S=10mm,栅条净距采用b=50mm,格栅堵塞系数k,=0.75,栅条引起的面积减少系数为:b

3、一50b+s50+100.833n0?1?舰麵励:F,=——=_______=1.13/72=端部诎积+直段侧囬积=^D2^ttD}L=-xO.752+?txO.81L4=0.442+2.545L+口Ll/&1.13-0.4420.688A直段长度:L===0.270m収L=300mm2.5452.5452、取水头部的位置和标高取水头部的位置根据实测的取水地点的水K地形图确定,该处保证取水头部下缘高出河床底0.8m以上。取水头部中心线标高为344.50m,满足航道部门要求。三.进水管进水管采用3根钢制管道,按终期运行规模5

4、.0万n?/d考虑,考虑水厂自用水系数5.077x1.1024x3选DN=500mm,为10%。正常工作时,每根进水管的设计流量为:=763.9m3//i=0.212m3/5V=1.06m/s,1000i=2.972m正常工作时,毎根吸水管(进水管)的水头损失:即单管事故景为:h=il=1^21X20=0.059m1000校核事故惜况:事故时按进水管仍能通过70%的事故流景考虑,=1604.17n?//i=0.446"f“245.0万x70%xl.l0事故时DN500的进水管流速V=2.23m/s,10001=12.895

5、,进水管事故时的水头损失为:12895W/=_^x20=0.258m1000近期安装2根进水管,近期运行规模为2.5万m3/d,仍考虑水厂自用水系数为10%。正常工作时,每根进水管的没计流量为:2.55x1.10-24x2-=572.92m3//i=0.159m3/5DN=500mm,V=0.79m/s,1000i=1.743m正常工作时,每根吸水管(进水管)的水头损失:1743h=i/=—^x20=0.035,n1000校核事故情况:事故时按进水管仍能通过70%的事故流量考虑,即单管事故量力:2.5万x70%xl.l02

6、4=802.08m3//z=0.223m3/事故时DN500的进水管流速V=l.llm/s,1000i=3.266,进水管事故时的水头损失为:,3.266h—il—x20=0.062m1000!i!取水泵房的设计流量与扬程1.设计流fi—期:Q=2,577x1,10=1145.8m3/h=0.318//?/524二期:QT=57JXL1°=2291.7n?/h=0.637m5/5242.设计扬程近期采用两用一备,按最岛円平均时水量1145.8/2=572.9m3/h①聚所需静扬程Hsi-水库枯水位岛程为344.5m水厂清水

7、池的池底标高暂定为363.5m(地而标高368.5m),则配水井最高水位标高估计为373.5m(估计10m水损)。所以水泵所需静扬程:HST=373.5-344.5=29m②水泵房至水厂配水井间原水输水管的水头损失hi,近期采用2条原水输水干管输水,按每根输水干管输送50%流:W:设计,则正常工作时,每根原水输水管的设计流量为:2.5万1.10-24x2-=572.W//7=0.159m3/^选川DN500球墨铸铁管,管内流速v=0.81m/s,1000i=1.832;正常工作时,每根原水输水管水头损失为:1X32=-—

8、x2200=4.03m1000校核事故情况:当一条输水管检修时,另一条输水管应通过70%的设计流量,即该输水管通过流量为:Q=0.70x1145.8=802.06m3//?=0.223m3/.v管内流速v=1.14m/s,1000i=3.434;事故时,原水输水管的水头损失为:=1121X2200=7.

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