plc在矫直机控制系统中的应用

plc在矫直机控制系统中的应用

ID:22310844

大小:54.00 KB

页数:5页

时间:2018-10-28

plc在矫直机控制系统中的应用_第1页
plc在矫直机控制系统中的应用_第2页
plc在矫直机控制系统中的应用_第3页
plc在矫直机控制系统中的应用_第4页
plc在矫直机控制系统中的应用_第5页
资源描述:

《plc在矫直机控制系统中的应用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、PLC在矫直机控制系统中的应用

2、第1一引言可编程序控制器PLC因其技术指标先进、质量优、环境适应能力强、可靠性好;有完善的输入输出功能模块,系统能灵活处理模拟量、数字量和开关量;而且具有完善的软件系统,以实现过程检测、执行、控制、报警以及图形画面显示打印等功能。基于此,选用了OMRON公司CPM2A可编程序控制器实现了无锡海得鲁公司的矫直控制系统。二矫直机控制系统原理根据工艺要求、设计的控制原理框图如下:放卷机将铝管在矫直机牵引下自然放卷,通过一排双曲轮将弯曲的铝管矫直。将旋转编码器安装在传送带上,用于检测铝管传送速度,随铝管的运动而转动,

3、其转动产生的脉冲送入PLC中,经过PLC的计算处理而得到切料的长度,当切料长度改变时,其编码器所测得的速度与输入数据进行比较,比较结果送入变频器中从而通过改变矫直电机的速度来达到改变切料长度。MPT显示、调整矫直速度、调整切料长度、显示已切根数。三硬件设计根据控制要求,系统要求控制5个电磁阀开关,7个到位接近开关,5个控制按钮和2个指示灯,共控制16个I/O输入,7个I/O输出和一个模拟输出,共25个I/O控制点。采集参数为编码器对铝管运行速度的脉冲采样,输出参数为调速频率。考虑性价比,选择了OMRON公司的CPM2A-PLC扩展一个CPM

4、1A-MADO2单元。控制设备和具体I/O对照如表1所示:表1矫直机控制系统I/0表类型序号名称地址设备名称DO1YA110CH00左夹紧油缸夹紧电磁阀2YA210CH01左夹紧油缸打开电磁阀3YA310CH02右夹紧油缸夹紧电磁阀4YA410CH03右夹紧油缸打开电磁阀5YA510CH04切断油缸电磁阀6HE510CH06系统准备好7HE610CH07系统报警DI8LS021CH00左夹紧油缸夹紧到位接近开关9LS031CH01左夹紧油缸夹紧到位接近开关10LS041CH02右夹紧油缸夹紧到位接近开关11LS051CH03右夹紧油缸打开到

5、位接近开关12LS061CH04切断油缸上位到位接近开关13LS071CH05剪刀下切到位接近开关14LS081CH06安全门关到位安全开关15SB71CH07调速+按钮16SB81CH08调速-按钮17SB91CH09系统复位按钮18SB101CH10暂停按钮19SB111CH11计数清零按钮20SB122CH00急停按钮21SB132CH01手/自动切换22LS010CH00旋转编码器A相23LS010CH01旋转编码器B相24LS010CH02旋转编码器C相AO25 13CH00调速四软件设计程序采用OMRON公司的CX-Progra

6、mmer软件编写,程序设计上有如下特点:在程序中,利用标志位来表示不同的现场情况和程序的状态,增加了程序的可靠性和灵活性。模块化的程序设计,整个程序由不同的子程序构成,各子模块独立完成各自的功能互不干扰,因而程序结构清晰,便于修改。再就是定时器的使用,利用不同的定时器来设置不同设备的延时时间,可以灵活地根据控制要求进行延时时间的设定。主程序主要由程序初始化、计数清零、系统复位、增减变频、切长脉冲转换、速度、切料、暂停急停安全门八个子程序和一个切料中断子程序构成。下面介绍编码器高速计数程序设计及切料动作程序设计。编码器旋转一周有1024个脉冲

7、,其旋转半径为32.6mm,进行速度计数时,一个脉冲所走过的路径是0.2mm,为了保证其脉冲数为整数必须要进行数据处理。把DM5寄存区中放立即数5用来与DM0中的切料长度数据做双字节乘法放到DM15寄存区里。便得到切料长度所对应的脉冲整数。然后再用这个脉冲数与CM11中的脉冲比较表进行比较,当两者相等时,便可以驱动改变切长。切料脉冲转换程序流程如图2所示:切料过程中要求:剪刀下切动作时,铝管必须被夹紧,以免在下切的过程中由于机械动作产生对铝管的冲力和拉力;切割时,剪刀必须跟随铝管一起等速运动(这属于机械装置上的问题,我们不考虑);夹紧、下切

8、、松开动作时,应该延时一段时间,以保证机械动作到位;每个动作都应该使用状态量控制,以保证系统工作的稳定和安全,同时可以监测故障和报警提示;对所切割铝管的根数和长度进行记录和送显,界面友好直观,功能齐全。根据切料工序的要求和机械特性设计的切料程序流程图见图3图3切料动作程序流程图五结束语该设计已成功运用于海德鲁矫直机控制系统,具有良好的MPT显示界面,工作稳定、可靠、控制精度可达5%。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。