化工生产车间年度生产工作总结及明年打算

化工生产车间年度生产工作总结及明年打算

ID:23222997

大小:60.00 KB

页数:14页

时间:2018-11-05

化工生产车间年度生产工作总结及明年打算_第1页
化工生产车间年度生产工作总结及明年打算_第2页
化工生产车间年度生产工作总结及明年打算_第3页
化工生产车间年度生产工作总结及明年打算_第4页
化工生产车间年度生产工作总结及明年打算_第5页
资源描述:

《化工生产车间年度生产工作总结及明年打算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、化工生产车间年度生产工作总结及明年打算编辑ly736543811精心整理,可为2017年写作与“车间,生产,工作总结”有关的文章提供参考,需要更多范文资料请进部门工作总结栏目,我们为您准备了更丰富实用的最新资料,或从右侧的搜索框重新搜索,会有更多发现。1、产量完成情况及分析2014年产量为50618吨(月按7004吨计),仅完成全年计划的65.5%。与计划产量相差较大的原因主要有两点:一是4-8月a窑停产进行余热利用技术改造工作,车间只有一条生产线运行;二是面对无钙焙烧新工艺,设备或技术在生产过程中出现了较为突出的阶段性故障难题,导致大窑连续稳定性差,生产能力下降。9月份,a线技改完成进

2、行试生产,整改完善后大窑产能明显提高(表二所示)。10-月,生产基本处于满负荷生产状态,a窑产能基本达到设计要求,月产量突破3700吨/月。2、主要原材料消耗、成本及分析1-月份,主要原材料平均消耗值均高于计划值(表一所示)。消耗值高主要是在无钙焙烧工艺下,生产连续稳定性差,产量低所至。随着第四季度生产满负荷运行,工艺技术不断成熟,产量明显提升,天燃气、电、制造费用等都出现大幅下降,产品成本进一步降低,其中10月份产品成本为5966元/吨,11月份为5889元/吨。产品成本中制造费用居高不下,主要原因是全年针对无钙焙烧过程中出现的设备瓶颈问题进行整改,新增大量设备,耗费大量人力物力。其次

3、是检修工作实行外包,运行费用月增22.8万元,是制造费用升高的又一原因。二、推进在无钙焙烧条件下设备和工艺的技术改造工作1、生产完全实现了铬渣、铝渣新增量的水选或解毒量的平衡目标。车间通过对板框压滤、棒磨带滤、渣浆泵输送、溶解硫酸亚铁等解毒装置进行技术改造,较好地解决了生产中遇到的压滤解毒能力不足,输送设备磨损周期短等瓶颈问题,为大窑连续性生产提供了后续保障。全年共解毒铬渣36734吨(干基),铝渣10392吨(干基),向弃渣填埋场输送完全解毒湿渣177675吨。2、与项目组配合,积极推进了大窑余热利用项目及棒磨水选工艺的技术改造工作。车间生产技术人员从方案的论证、设备的选型、工艺的调整

4、都做到了全过程的参与,最大限度地降低新建项目的生产风险。新项目自建成经过短暂的试生产,已基本达到了设计要求。a窑日产量已突破140吨,铬渣棒磨水选也达到了使用要求;无钙焙烧工艺在铬渣粉的用量上与有钙焙烧相比大幅增加,用量的增加导致渣粉原供给装置出现生产能力不足。车间与职能部门人员一起集思广益,密切配合,通过对干燥窑下料管、渣粉斗提、粉料输送装置、粉尘回收设施等进行了技改,较好地解决了渣粉供给能力偏小,环保隐患突出的问题。目前,a线渣粉日供给量已突破550吨,b线渣粉日供给量也超过450吨,渣的有效供给保障了大窑投料量的稳定。正常生产状态下,a线大窑日进料量已达850吨,b线进料量也达65

5、0吨以上。3、做好无钙焙烧过程中的技术分析管理工作。面对无钙焙烧工艺进行大生产,车间在毫无成熟的借鉴经验下,生产技术人员依据中试过程中的基础数据进行试生产,并阶段性地动态调整调配方和参数,解决了一个个生产难题。如通过调整矿、渣混料比解决了物料严重结窑壁,浸取困难的问题;通过对水选铬渣进行理化分析,改进旋液分离器出料口径,解决了水选铬渣质量差的问题;通过对渣电除尘轻质细粉打浆解毒处理,解决了物料偏析严重,转化率低的难题;三、做好制度创新管理过程中职工队伍的稳定工作1、配合公司做好人事用工、考核分配、考核评聘、持内部上岗证上岗及检修“外包”等工作中职工队伍的思想稳定工作。2014年是公司积极

6、推进管理制度创新的一年。车间面对公司的决策决议,一方面积极向职工造势宣传,正面引导;另一方面细化方案,组织实施,保证各项管理制度的有效性。通过有效的工作开展,员工队伍相对稳定,车间所有员工都实现了重新评聘上岗,能量化考核的岗位全部实行了量化考核,“外包”队伍完全融入了检修工作,原检修组人员也已合理安排进入了生产岗位。2、合理地组织生产,做好技改后新增岗位人员的劳动组合。因ab生产线工艺的变更,车间先后新增岗位8个,对涉及的30余名员工进行工作调整,车间从领导开始,每名员工都夜以继日地参与了新工艺的培训和新装置的调试工作。四、目前存在的问题及下一步的工作思路1、目前车间存在的问题主要有:①

7、生产连续性差,产量时高时低,导致生产成本高;②因工艺变更,物料性质改变等引起的含铬粉尘、废气等环保问题突出;③制造费用居高不下,材料维修费用高;④工艺控制不稳定,工况波动较大,对产量造成较大影响并且增加了处理粘结物料的劳动强度;⑤部分核心设备(冷却窑、b线渣磨机基础、矿磨大齿磨损严重、窑砖等)经长时间的运行,带病运行比较突出;2、面对生产中的突出问题车间打算从以下几方面开展工作:①在无钙焙烧的条件下,生产还未完全达到最理想的生产控制

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。