plc自动控制系统在韶钢rh精炼炉的应用

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1、PLC自动控制系统在韶钢RH精炼炉的应用广东省韶关市韶关钢铁股份有限公司广东韶关512123摘要:木文简要介绍韶钢120吨RH精炼炉的工艺设备、流程概况,详细说明了自动化控制系统的设备硬件总体构成、网络结构、过程控制功能和应用效果。关键词:RH;PLC自动控制;应用引言RH精炼炉的主要功能是对转炉出钢后的钢水进行处理,即脱氢、脱碳、脱氧、合金化成分微调、温度调整等。随着钢铁市场对高品质钢的发展需求,广东韶关钢铁炼钢厂所拥有的精炼装置不能满足生产需要,于是在2008年增设一套RH精炼装置及其配套设施,设计年处理

2、量120万吨,日处理炉数28炉,RH真空脱气能力为最大脱碳能力[C]≤15ppm、最大脱氛能力H]≤1.5ppm、最大加热速度≥50oC/h。1工艺系统概况1.1工艺设备包括钢包台车2台、钢伍台车升降装置及液压站1套、真空槽4套、热弯管3套、真空槽移送台车2台、顶枪装置1套、真空泵系统1套、预热枪装置2套、高位料仓20个、合金称量料斗5台、真空料斗3套、保温剂投入设备2套、浸渍管维修台车1台、测温取样定氧设备1套、真空槽修砌及烘烤设备1套、喂丝机2台、吹氩装置2套等。1.2工艺流程整个钢水冶

3、金反应是在砌有耐火衬的真空槽内进行的,真空槽的下部是两个带耐火衬的浸渍管,上部装有热弯管,被抽气体由热弯管经气体冷却器至真空泵系统排到厂房外。具体工艺流程如图1所示:图1工艺流程图2自动化控制系统2.1设备硬件总体构成RH基础自动化系统采用S7-400系列,设奋3套PLC系统,分别命名为RH本体控制PLC系统、RH预热枪、顶枪控制PLC系统、RH合金控制PLC系统。设计原则为所有的现场操作箱、MCC的控制点均进PLC进行连锁控制,急停信号经继电器硬件连锁后再送PLC连锁。变频器控制采用PROFIBUS通讯方式

4、控制,急停采用硬接线方式。PLC机架采用9槽型号的,并采用单机系统,所有I/O接入R(远程)I/O中,RI/O负责信号的采集及命令的输出。RI/O采用独立的一•条总线。对现场I/O、电磁阀盘、MCC盘、仪表盘、现场操作箱/台及中央操作台的信号全部采用RI/O方式进行采集及下达执行命令。RI/O各个分站带冇通讯适配器,即通讯模块,实现分站的I/O与PLC的I/O通讯。自动化结构图见图2:2.2网络分为控制层及设备层3.2.1控制层网络:采用了EtherNetTCP/IP网络,实现了网络的开放性。HMI与PLC之

5、间、L2与PLC之间采用TCP/IP协议进行通讯。采用TCP/IP实现PLC之间的信息共享,采用TCP/IP保证信息的实时及有效性。在操作室配置一交换机,各个PLC独立地接入该交换机中。实现HMI之间、及HMI与PLC之间的联网,实现HMI与PLC之间的信息共享,监控PLC的运转。2.2.2设备层网络:采用RI/O总线方式,用于现场的信号采集及指令发布,配置在PLC盘内,作为本地总站处理。RI/O总线的网络连接方式,见图3I/O的连接方式。图2自动化结构图图3I/O的连接方式2.3过程控制RH的过程自动控制主

6、要体现在:环流量、真空度、合金投入量、吹氧量、顶枪高度及苏吹氧流量、喂丝长度及其喂丝速度等达到脱碳、脱气、调整温度、去氧、合金及均匀化、提高钢水纯净度等功能。通过与模型的交互(模型的数据入U,模型计算机结果的返冋)、分析计算机系统的交互(RH的钢水分析值)、接收RH基础自动化系统采集的实缋及进程事件,下达设备控制指令等过程实现上述目的。同吋还把当前RH的运行状况及生产实缋上传给上位计算机系统,发给相关的过程控制计算机系统。主要的控制功能包括如下内容:(1)接收上位计算机下达的各种RH作业标准、各类消耗材料的品

7、位表、各种钢种的制造标准信息,逻辑检查其合理性,存储到数据库中;(2)各种作业标准、制造标准有关键字,依靠关键字进行数据的检索,各类标准有三种处理规则,即新规、消除和变更等;(3)能够从数据库中检索相应的数据进行数据的显示,对设定的数据进行逻辑检查,存储到数据库中;(4>收集报表所需的数据,进行逻辑加工,排版,在指定的打印机上进行打印;(5)用于日常维护或排障的人机交互手段,进行系统的维护、应用维护及数据备份;(6)接受下发的数据,给2.5级系统发送上位机需要的过程数据。通讯数据遵从买方提供的L2/L3接口表

8、。预留基础自动化和2.5级OPC通信接UI;(7)RH数学模型需要的数据通过通信方式从2.5级系统进行交换。3应用效果韶钢RH精炼炉PLC自动控制系统人机界面能检测所有设备的启停、阀门位置、,控制平稳,动作灵敏准确,II每个设备的启动条件都可以从画面清晰反映,画面还有应急短接条件功能,出现故障易判断,快速处理,现如今投入使用己有6年,智能仪表全部采用HART协议,总体效果使用较好,设备运行安全稳定可

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