电子级钛白粉试生产报告

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时间:2018-11-16

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1、电子级高纯钦白粉试生产报告本年自n月io起近一个月时间到云南纳玉钛业公司定点加工电子级高纯钛白粉,总体生产顺利,产品质景接近全国标杆一一宁波新福的产品品质,在白度上稍低一点(宁波样品95%以上,我们94.5%以上)。生产过程中,克服设备、生产工艺、检验、原材料、公用工程及生产管理等方面的难关。具体叙述如下:一、设备方面1.为解决水解前钛液残渣小于20ppm。在酸解钛液放料管道上加装絮凝剂管道,利用流动过程中混合均匀,并在絮凝剂管道上加装限流孔板,保证钛液和絮凝剂同步加完。该一改动,基本解决了该指标的合格性。2.水解搅拌的改动。确定水解

2、的搅拌速度是15转/min,纠正该工厂8转/min的错误观点,使水解时钛液混合更充分,粒度分布更窄,在煅烧时更耐烧,产品白度得到保障。3.水洗的改动。由于水解粒子粗一些,透水性好,洗涤快,在上片或洗涤完成移片过程中容易掉片,增加抽液管道,保证不掉片。另保证在短时间内洗涤完成,在洗涤过程中增加抑制剂管道,保证洗涤效果。需要完善的地方:1.浄化水设备需要防腐,避免水质的二次污染,确保洗涤效果。2.水解的石墨冷却器过滤面积偏小,钛液过滤吋间太长,避免细小粒子的生成,需要增加过滤面积。3.水解锅的蒸汽加热管道采用铜管,有铜污染产品的现象,要求

3、改为钛管。4.雷蒙机故障频发,建议采用辊压磨为一次研磨,转子磨为二次研磨。并在冷却窑出口增加过滤器,把粗料滤出,人工粉碎后才进入后继系统。二、工艺的改进1.水解前钦液的确定。通过考察国内非颜料钛白的技术指标,确定水解晶种的钦液指标是TiO2160-170g/l;F值1.85-1.95;Fe/TiO20.26-0.30;三价钦1.5-2.5o水解前的钛液指标开始为150-160g/l,因客户强烈要求改力160-170g/l。在煅烧过程中,产品白度严重下降,所以水解前钛液指标还是150-160g/l为佳。2.在一洗和二洗,增加助洗剂和抑制

4、剂,在一洗2个小时内铁含量降到200ppm内,二洗1.5小时基本达到30ppm以下,效果很好。3.窑前用含氨挥发性碱性物调整偏钛酸的PH到8.0-8.5,可降低煆烧温度,烧出来的物料偏软,好磨,白度有所提高,堆密度跟宁波新福一样。4.研磨工序,采用转子磨粗磨,雷蒙磨细磨,基本满足工艺条件,但该雷蒙磨检修频繁,产品有带机械银质现象。三、检验1.由于该厂的技术人员对外交流较少,在制定检验规程方面,有不完善的方面。重新修订铁含量标准曲线,减少误差,更真实反应情况,与同行其它检验结果一致。2.根据该厂的设备情况,确定了钛含量、铁含量、硫含量、

5、PH值、堆密度、白度、粒子分布、比表面积等检测指标。3.需要完善的是仪器分析要求建立标准曲线,以观察其它元素的含量。四、原材料方面1.净水剂的选择不合理,没有加强管控。经检验,聚合硫酸铝铁含量在5000ppm以上,严重污染了水质。五、管理方面1.管理人员对钦白的认识不够,没有严格执行操作规程的习惯;2.管理人员的质量意识不够,比如研磨检修频繁,带铁等杂质,有听之任之的习惯,盲目一味追求产景;3.对生产的巡检不够,比如落窖品带杂质,没人反映;4.对OEM来料加工的认识不够,没有完全按客户的要求指导生产。六、总结:需要生产高附加值的产品,

6、在工艺控制方面需要严格按客户要求组织生产,需要完善设备、检验、原材料的硬件,但更重要的管理人员必须有丰富的经验,执行严格的纪律。总体来说,本次试生产基本成功!

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