新型组合sbr工艺在屠宰废水处理中的应用

新型组合sbr工艺在屠宰废水处理中的应用

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时间:2018-12-01

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1、新型组合SBR工艺在屠宰废水处理中的应用中图分类号:X703文献标识码:A:1003-9082(2016)11-0275-01中国4/vie  屠宰废水,是非常重要的工业废水之一,大约占国内工业废水的总排放量的6%,禽畜屠宰废水中,含有非常高的有机物,属于浓度较高的的工业废水,其特点是极易发生生化降解,主要处理技术有SBR,曝气生物滤池,生物接触氧化等升华处理技术,典型处理工艺如水解酸化+接触氧化工艺以及气浮+SBR+气浮工艺、气浮+两级接触氧化+缺氧+厌氧+油+生物接触氧化工艺、隔油。  一、废水的性

2、质与来源  肉类屠宰场加工过程包括对肉鸡的屠宰脱毛,内脏摘除,解体整体清洗工序,以及设备的清洗,车间冲洗等的废水。其中,屠宰脱毛的工序产生的废水温度较高,COD浓度较高。公司屠宰综合废水的性质。不难看出,公司屠宰的综合废水中BOD5、NH3-N、COD浓度高,可生化指标COD、BOD5约为0.4,废水的可生化性比较好,废水pH值,在微生物具有良好的活性范围内,适合采用生化技术进行废水处理。  因为废水中存在蛋白质,油脂等大分子有机物,为了提高生化处理过程的效率,需要对油脂进行脱除,以便将大分子有机物顺利

3、转化为更容易被微生物吸收利用的小分子有机物。  二、废水处理工艺流程和重要单元过程功能  某单位屠宰废水处理采用“SBR+气浮+水解酸化”的工艺,工业废水的处理工艺流程,废水的处理工艺应由水解酸化池,SBR池,气浮池,调节池,水力筛,以及污泥浓缩,机械脱水等设备和构筑物组成。  废水预处理过程是由气浮池构成,水力筛构成的,水力筛的主要功能是脱除沸水中的碎肉和羽毛等,通过气浮过程,脱除掉沸水中的油脂以及一部分悬浮物质,废水的预处理过程可以降低进入后续处理工艺的有机物的负荷,大幅度提高SBR池里的氧传递的速

4、率。  在工业废水处理的过程中,溶气气浮对废水中SS动物油脂、的去除率分别可达63%、73%,废水中的以乳化油和浮油形式存在的动物油脂绝大部分的到了脱除,降低废水中的BOD5,COD指标,油脂的脱除有利于曝气过程氧的传递速率。  生化处理过程是由SBR池,水解酸化池构成的,其主要功能是保证废水中有机物得到降解,使得废水的排放标准符合要求。屠宰废水具有较高的可生化性,水解酸化则是将沸水中的大分子有机物质,通过水解变成小分子,即更容易降解的有机物,再一次提高了废水的可生化性。在SBR池中实现的有机物的泥水分

5、离与降解。  浮渣和污泥是废水处理过程中产生的,主要是部分SS和油脂,浮渣含水率较高,污泥主要来自SBR池排放的剩余污泥,浮渣和污泥进入中立浓缩池,重力浓缩采用间歇式的污泥浓缩池,浓缩时间宜为16小时,机械脱水可采用带式脱水机进行脱水,重力浓缩以后,污泥进入了带是脱水机进行了机械脱水,脱水后污泥含水率大约为80%,浓缩池上的清液和带式脱水机的滤液返回调节池。  三、废水的处理运行  废水通过水力筛将废水中的羽毛。碎肉脱除侯,再进入气浮池,废水进入气浮池之前,先进行加PAC调节,在气浮池中进行油水分离,气

6、浮池出水进入调节池,再经调节池出水,进入水解酸化池,在水解酸化池内设置并填料,以调高池中微生物浓度,在水解酸化池内对大分子有机物,有胶体物质以及部分油脂等进行水解转化,好氧处理过程中有机物的去除率得到了提高,废水在水解酸化池中的停留时间为7.5小时。从水解酸化池中出水由分配池对SBR池进行配水过程,再在SBR池中进行降解,SBR池最后出水排放,SBR池排放的浮渣和剩余污泥进入重力浓缩池,浓缩后污泥经加药调理后,通过带式脱水机脱水,形成泥饼,外运。废水经气浮+水力筛+水解酸化+SBR工艺处理,出水水质已经

7、满足《肉类加工工业污染物排放标准》(GB13457-92)的一级排放标准的要求。  根据该组合工艺运行和监测的结果,在进水COD,SS,BOD5,NH3-N平均浓度分别为1900mg/L,580mg/L,1140mg/L,54mg/L时,出水的COD,SS,BOD5,NH3-N平均浓度分别为55mg/L,45mg/L,15mg/L,10mg/L,废水中的COD,SS,BOD5,NH3-N的平均去除率依次分别为97%,92%,98.5%,72%.带式脱水机每天会产生的污泥量约为7.8吨(其中含水率为80%

8、)。  四、结论  公司产生的屠宰废水在“SBR+气浮+水解酸化”工艺的作用下,处理处置效果尤为明显,处理后的出水水质指标符合《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)的一级排放标准要求。

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