柳钢2000m~3高炉低燃料比生产实践.doc

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1、冶金之家网站柳钢2000m3高炉低燃料比生产实践钱海涛,许勇新,范磊,孙鸿言(炼铁厂)摘要:通过加强柳钢2号2000m3高炉原燃料管理,优化操作制度,细化高炉管理,配合使用合适的炉腹煤气量,使炉况稳定顺行,煤气利用率提高到46%,燃料比降到513kg/t。关键词:高炉;操作;燃料比;原燃料;炉腹煤气量;煤气利用率1前言柳钢2号高炉于2007-06开工建设,2008-05建成投产,有效容积2000m3,设置东西2个出铁场,2个铁口,26个风口。高炉应用高导热碳砖和陶瓷杯复合技术,串联软水密闭循环;炉顶装料采用PW紧凑型串罐式无料钟炉顶,装有十字测温和料面成

2、像仪;全干法布袋除尘,新型明特法水冲渣工艺;配备4座新型大功率燃烧器顶燃型球式热风炉。2011年,柳钢2号高炉燃料比居高不下(562kg/)t,为此开展攻关。2降低燃料比的措施2.1加强对原燃料的管理俗话说:“七分原料,三分操作”,原燃料条件影响高炉的稳定顺行,是实现各项技术指标及高炉强化冶炼的物质基础,没有良好的原燃料条件要降低燃料比是非常困难的。柳钢2号高炉车间结合自身的条件,一方面改善原燃料的质量,使用高品位的矿石,保证入炉矿石的综合品位在55%以上(见图1),同时优化焦炭质量,特别是焦炭的高温性能(CSR、CRI)为提高煤气利用奠定了基础;另一方

3、面加强对原燃料的管理,具体做以下工作:(1)严格控制焦炭和烧结的筛分速度,要求焦炭仓和烧结仓的筛分速度分别小于26kg/s、29kg/s;(2)及时跟踪原燃料的变化信息,做到预知预控,避免炉况波动;(3)每周做2次焦炭和烧结的粒度检测,并计算各粒度所占的比例,根据结果采取相应的整改措施;(4)集中对筛网进行改造,由梳齿筛换为棒条筛,有效地改善了烧结矿的过筛效果,减少了入炉粉末。2.2合适的热制度选择合适的热制度,对燃料比的降低有很大的作用。评价热制度有两种:一是化学热,用w铁水(Si)来表示,w铁水(Si)变化±0.10%,影响焦比4~6kg/t。随着炉

4、况的稳定,柳钢2号高炉车间把w铁水(Si)逐步控制在0.30%~0.68%,当炉温高于此控制范围,及时做相应的调剂,把w铁水(Si)稳定在目标范围之内,近几个月硅的变化见图2;二是物理热,用铁水温度表示,高炉要想长期稳定顺行,需要充足的物理热做保障,2号高炉根据自身条件,制定出合适的铁水温度在1490℃~1510℃。冶金之家网站2.3合理的送风制度送风制度合理,回旋区形状和大小适宜,则炉缸周向和径向的气流和温度分布也就合理,炉缸工作活跃,热量充沛,渣铁流动性好。由于2号高炉原燃料条件限制,Pb、Zn在风口中套堆积,造成中套上翘,导致中心气流不足,炉缸堆积

5、。为此,2011年底,利用检修的机会,集中更换了7个上翘的中套,风口面积由0.292m2缩小到0.280m2,经过此次调整,效果显著,鼓风动能增大,风口回旋区燃烧带延长,中心气流发展,炉缸活跃,炉况稳定,炉芯温度上升(见图3),煤气分布更加合理,形成中心和边缘发展的两道气流,调整前后十字测温温度分布见图4。2.4合适的装料制度在高炉顺行稳定的情况下,通过调整装料制度,使各种矿石在炉喉面的落点位置得到精准的控制,根据休风时料面测量的料流轨迹和落点位置,最终确定了1.3m的料线深度及装料制度。2011年10月和11月,矿批一直维持在41~43.3t,装料制度

6、冶金之家网站,焦炭负荷在3.6~4.35,很难增加负荷,进入12月份,布料制度的思路为:在保证稳定的边缘煤气通路的前提下,适当抑制边缘并兼顾中心气流,逐渐缩小矿焦平均角差,不采用中心加焦。其演变过程为:与此同时,矿批不断增加,由43.3t变为目前的49.5t,焦炭负荷逐渐加重,由4.35变为4.61,此次调整效果较好,料面形成平台加漏斗的模式,中心实火,边缘虚火,气流平稳,炉顶温度降低及煤气利用率提高(见图5),最终形成了窄而有力、畅通的中心气流。2.5合适的造渣制度柳钢2号高炉炉渣特点是低铝炉渣,炉渣中的w渣(Al2O3)在14%以内,需把渣中w渣(M

7、gO)控制在6%~10%,镁铝比在0.50~0.65,同时,为了保证铁水成分合格和流动性良好,尽可能地提高炉渣碱度,降低SiO2活度,碱度由1.05~1.1提高到目前1.10~1.20,炉渣热焓高,保证铁水的物理热,有利于低硅冶炼,降低燃料比。2.6合适的冷却制度冷却制度合理,有利于渣皮稳定,最终使操作炉型合理化,降低燃料比。根据生产统计,确定了各部位合理的水温差和压力的范围(见表1),同时把软水温差稳定在1.5℃~2.3℃,流量控制>3600m3/h。2.7合适的炉腹煤气量在当前的原燃料条件下,2号高炉炉腹煤气量在5500~5600m3/min是合理的

8、,2011年年底缩小风口后,炉腹煤气量由5621m3/min降为5449m3冶金

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