铜冶炼转炉渣选铜的试验研究

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1、维普资讯http://www.cqvip.com第53卷第3期有色金属Vo[53,.No32001年8月N0NFERR0USMETALSAugust2001铜冶炼转炉渣选铜的试验研究宋温,刘晓蕾(中条山有色金属公司,垣曲043700)摘要:研究从铜冶炼转炉渣中回收铜的稃选工艺。研究结果表明,浮选采用一攻粗选、一攻精选和二次扫选的流程,荀村采用丁基黄药、捂醇袖,可获得铜精矿晶位2982%,锕回收卑9358%的稃选指标。美键词:转炉瓷;浮选;药荆;锕中围分类号:TD9521;TF811文献标识码:A文章编号:1001—0211(2901)03—0(178—03

2、冶炼渣采用选矿方法处理,不占用炉床能力,回1转炉渣的性质收率高,成本低,富集效果好,是从冶炼渣中回收铜最经济有效的方法之一_1j。目前中条山有色金属转炉渣外观呈黑褐色,真比重为4.1l3t/m3,坚硬,公司冶炼厂转炉渣返回熔炼处理,选矿处理转炉渣结构致密,多元紊分析(表1)和铜的物相分析结果(表是将来改进的方案之一。进行转炉渣选铜的试验,2)表明,氧化铜占29.41%,硫化铜占70.59%,渣中元确定浮选流程、药剂条件和技术指标。紊含量最多的是铁和硅,其它含有金、银、硫等。表1炉渣多元素分析结果/%Table1Chemicalcccnpositlonofc

3、opperconwedtt~"slag转炉渣磨矿时间与磨矿细度的关系见表3。从33.75g/t,扫选段丁基黄药60g/t,松醇油18.75g/t表3可看出,渣的硬度大,难磨。试验结果见图l。表2转炉渣中铜的物相分析结果/%Table2Mineraleompo~tionofcopper∞rwerterslag堡唾井表3转炉渣磨矿时间与磨矿细度关系习Table3Relationshipofgrindingtimewithparticle妇ofcopperconvertex5lag曼堕箜磨矿细度,(一74pra%】66,081.6924255985699682选

4、矿小型试验囤1高矿细度与选钢指标美系曲线Fig.1Relationshipoftlo~dngindexwithpaxfide2.1高矿细度试验size。fcopperCOIIWP~"te.1t"5Iag试验流程为一次粗选、一次精选、一次扫选的开从图1看出,随着磨矿细度的增加,铜精矿品路流程,药剂条件为粗选段丁基黄药80g/t,松醇油位逐渐增加,回收率逐渐上升。考虑高矿成奉对经收稿日期:2001—04—11济效益的影响,磨矿时间不宜过长,因此确定磨矿细作者莆介:来温(1966一】,男.山西阳采人,工程师度为一74tLm97.55%。条件试验所得指标为:铜精维

5、普资讯http://www.cqvip.com第3期柬温等:铜冶炼转炉蓝选铜的试验研究矿品位59.n%,回收率92.61%。黑药用量以150g/t为宜。2.2捕收剂用■试验2.3硫化钠试验2.2.1丁基黄药用量试验。丁基黄药试验采用开从原渣物相分析结果(表2)可知,氧化铜占有路流程,粗选段丁基黄药分别为:50,80,100,150,率较高,为29.41%,丁基黄药条件试验结果也表200g/t,橙醇油均为33.75g/t,扫选丁基黄药均为明,损失在尾矿中的氧化铜约占38%~柏%。为最60g/t,橙酵油18.75g/t,试验结果见图2。当丁基大限度地回收氧化铜

6、,以提高选铜回收率,进行了硫黄药大于140g/t时,选铜回收率稳定在92%,所以化钠试验。硫化钠舔加试验结果表明,添加硫化钠粗选段丁基黄药添加180g/t为宜。对提高选铜回收率效果不明显。图2丁基黄药用量试验曲线ng.2ExperimemtalesI1bwithbutylxanthate图3丁铵黑药用■试验曲线2.2.2丁基铵黑药用量试验。丁基铵黑药试验流№3Expexime~talresultswi出程粗选段丁基铵黑药分别为4O,60,100,150,200dihutyltI】j。ph0sphateg/t,扫选段丁基铵黑药均为40g/t,试验结果见图2.

7、4闭路试验3。从图3曲线中看出,当丁基铵黑药用量增加时,为确定合理浮选流程和药剂条件,根据条件试铜回收率提高很快,用量为190g/t时,回收率稳定验结果,进行小型闭路试验。闭路流程采用一次粗在89%,铜渣精矿品位提高到64%,随后开始下降选、一次精选、两次扫选、中矿循序返回,磨矿细度到53%,综合考虑回收率和精矿品位粗选段丁基铵一74pro97.55%,试验结果见表4。表4闭路试验结果Table4Resultsoflockedcyclicbatchte~.t注:丁基黄菏、橙醉油、丁基营藉菏的竹捂分捌按帅00、7000、17000元,t计。按日处理铜转炉渣1

8、00t计,选矿药荆成本为:厂转炉渣采用自然冷却方式,这样有利于浮选

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