采油站生产管理办法探究

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1、采油站生产管理办法探究【摘要】通过对采油站在冬季生产中,因炉膛燃烧轻质油导致烟道积碳致使水套加热炉温升降低,造成掺油温度日均降低i(rc问题产生过程详细分析和研究,将问题形成过程组成流程,查找问题的来龙去脉及症结。在通过对数据“卡位”,现象"卡位”,材料质量等级“卡位”,三方面的论述,探讨缩小和减少生产问题的管理办法。问题发生于生产实际,分析研究贴近实际,解决办法符合实际。【关键词】采油站问题管理探讨采油站属于野外多现场连续生产单位,员工在岗位上巡检工作时,每名员工都有独立的操作面,并且他的操作面场所还会随时间的变化而改变,因此,巡检点多数

2、时间不在员工的视线之内,在生产管理中与工厂车间不同,操作规程和生产管理制度所发挥的效能受到限制。加上员工在生产数据及现象实时甄辩分析能力上的差异,在采油站生产中经常会出现员工没有发现或忽视的生产矛盾。通过'‘卡位法”的研究,探讨减少和控制生产矛盾的有效管理方法。在一场足球比赛中,一名后卫防守前锋射门,他跑到那个位置能把球断掉防住前锋,这就是“卡位”。这种用空间换时间的方法,对采油站生产管理有借鉴作用。1采油站冬季生产中的案例深冬的某一天,一座采油站掺油温度低于制度要求下限,温升日均降了10°C,查看近10天记录数据情况是,炉区气压0.04-

3、0.05MPa正常,掺油用量75-90m3正常,检查水套加热炉水位在警戒线以内,检查火嘴燃烧情况时发现,天然气在炉膛内燃烧不好,主火筒内有积碳,调节风门无效,判断是烟道堵,将付火筒打开清除烟尘积碳后,水套加热炉火嘴燃烧正常,5小时后掺油温度达到了规定要求,在进一步查找主付火筒积碳原因时,发现是由于炉区气管线排液闸门闸板掉,不能正常排液,造成炉膛内进轻质油燃烧所致。2案例问题形成过程分析该项水套加热炉温升降低问题形成流程:①冬季一②炉区气管线排液阀闸板掉一③炉区气管线积液一④水套加热炉火嘴间歇喷出轻质油f⑤主火筒内轻质油燃烧f⑥造成付火筒烟尘

4、积碳一⑦水套加热炉烟道不畅一⑧加热介质温升降低f⑨火嘴燃烧过程中和点燃时产生爆燃伤人。流程①:采油站水套加热炉燃用的自产天然气,都是缓冲罐分离出的自产气,由于天然气中携带轻质成分,冬季生产时,气温在-5£以下时,输送到炉区气流程的天然气在低温的作用下,轻质成分转化成轻质油,在气流程内形成积液。流程②:采油站冬季生产管理制度中规定,炉区气管线每4小时排液一次,造成排液阀闸板掉的原因是:a阀门老化造成闸板掉,出现该问题部位所安装的是1/2英寸铸铁闸阀,此阀极易产生老化问题;b排液阀冰冻,操作员工没按操作规程采用热水解冻,而是用力旋转手轮,造成闸

5、板与丝杠断开;C新入厂员工没过冬经验不知操作规程,造成闸板与丝杠断开。流程③:排液阀闸板掉没有及时更换,不能排液造成气管线积液。流程④:气管线积液达到一定量时,轻质油由天然气携带间歇从火嘴喷进主火筒。流程⑤:进入主火筒的轻质油开始燃烧。流程⑥:轻质油燃烧后产生黑烟,造成付火筒烟尘积碳量比正常时成倍增加。流程⑦:烟尘积碳达到一定量时烟道开始不畅。流程⑧:烟道不畅通后,烟道系统抽吸力降低,造成火嘴进氧量不足天然气燃烧不好,加热炉热效率降低,加热介质温升降低。流程⑨:烟道不畅通达到一定程度后,火嘴灭火频率增加,火嘴燃烧过程中和点燃时产生爆燃伤人。

6、3“卡位法”的研究3.1数据“卡位”生产矛盾的产生有形成和发展过程,案例中的问题发展到流程④时,水套炉热效率开始降低,掺油温度受到影响开始降低。进行数据“卡位”,如表所示,标准数据为“95*

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