改进合成氨生产工艺-大幅度降低电耗

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1、改进氮肥生产工艺,大幅度降低电耗0.前言山东鲁西南化工有限公司利用2008年和2009年两次大修停车机会,采用山东济氮研究所周生贤教授研发的改进工艺节电新技术,结合本公司存在问题,研究制订了具体实施方案,电气没改动,只花了少量的投资,对设备内件、工艺流程、操作方法等进行了部分改造、改进。改后运行显示,吨氨电耗降低了200kwh,吨氨成本降低400元,我们认为采用这项技术投资少,效益显著,是一项值得推广的使用技术。综合耗电体现在全厂每个工序,近年来我们在电气设备改造方面做了不少工作,诸如:淘汰落后电机,电容器自动补

2、偿,高压代低压,变频调速,合理配备电器,避免大马拉小车等。取得了显著的成效。但电耗仍然偏高。我们通过改革传统工艺,改造设备内件,改进工艺操作,开辟了一条进一步降低电耗的新渠道。以下是我们的一些做法,现分工段简述如下。一.压缩工段高压机是合成氨厂的心脏,是合成氨生产的用电大户,普遍存在着无功消耗的浪费。现将改造情况简述如下。1.改T型连接为Y型连接。高压机各段支管和总管连接多为T型直角三通,由于气体互相对抗,造成功的浪费。改造后变气体互相对抗为互相吸引,各机电流显著下降,明显地提高了打气量。2.改造各段出、入口活门

3、。各段入、出口活门是压缩机的重要配件,其效率高低直接影响了压缩机效率的高低。其中,减少活塞与气阀室、活塞与缸体的余隙是提高压缩机效率的重要手段。如果余隙过大,活塞的每次往返运动都把残留在此处的气体进行一次压缩和膨胀,不但是做无用功,而且使这部分气体温度急剧升高,占用有限的气缸容积,减少了压缩机的打气量,导致电耗升高。在保证压缩机安全运行的基础上,如何把余隙调整到最小是问题的关键。我们针对各台机的现状,对气阀限制器、阀座、侧隙、压套等进行配套改造,该削薄的削薄,该加厚的加厚,该扩孔的扩孔,该堵眼的堵眼,使气阀限制器

4、、阀座和阀片升程三个地方的通道保持一定的平衡,最大限度地减少余隙,降低气缸和气体出口温度,提高压缩机打气量。通过运行,压缩机各级出口温度都出现了较大幅度的下降,3.改进传统操作过去,我公司对排油掌握的不好,排油带气。为了减少损失,将排油带的气回收到一段,后又将三段以后高压段排油带的气回收至三入,尽量减少气与压缩功的浪费。但是仍存在气体循环压缩而耗电的问题。根据周教授多年的操作经验,排油不排气。即在排油时,排油管刚一震动,立即关闭排油水阀。此时,油分内油被排完了,但是排油管内的油尚未全部通过排油控制阀。在排油阀之前

5、,油气共存,混合流动,显示震动。此时速关阀,气体不会排出,称之为排油不排气。4.增设3—7段油分付线。为了追求油分分离效率,压缩机的设计和生产单位往往采用提高空速,增加油水的分离。将各段油水分离器进口缩颈(高压油分盖内变径,从外表上看不到)。特别是3—7段。管径变小,通气截面积缩减,一般缩减3—5倍,个别的甚至缩小8倍以上,造成严重憋压。油分前(没设计压力表)压力高,造成压缩机电流增高,震动大,易损件增加,打气量降低。为此,我公司去年在各有关油分前增设一付线,(内装有高效分离内筒),缓解憋压。分离油水的效果更好,

6、电流降低,打气量明显增大。5.解决直通阀内漏问题直通阀内漏,煤气不经过净化,直接送铜洗(或合成)工段,其中的有机硫不能经变换转化为无机硫,而铜洗吸收有机硫的能力差,所以毒物直接进入合成触媒。造成触媒永久性中毒。其他毒物,诸如CO、CO2也会直接进入下工段,增加净化的负担。净化不好,也会直接进入合成触媒。使触媒中毒。解决以上问题,我公司最早是加双阀,双阀都漏,又增加检漏阀。这样给工人操作带来麻烦,为了根除祸根,干脆加盲板堵死。大修需单体试车时再拆除。2—3,3—4,6—7等直通阀均采用此法。彻底杜绝了因内漏而造成的

7、危害。6.平衡管回气位置。在允许范围内,压缩机平衡管回气,应尽可能的往压力较高一级回收。为保证回气不把接受回气的一端的压力顶高,我们采用了以下措施。高压平衡段回收管、阀均采用高压管、阀,保证回气回任意有关段都不会超压,保证安全。回气接受位置选在有关段出口水冷排中间低温区,此处气体温度低,体积缩小,补入平衡段回气顶不高压力。后仍有水冷排管还可降温,不至于影响下一段吸气量。7.高压机电机电流及各段压力按高限额定值控制。高压机各段按高限额定压力控制,以期达到高额台时产量,同时省电。判断某台高压机是否有问题,首先看电流是

8、否正常。在外线电压一定的前提下,倘若发现某台机电流突然降低,说明打气量减少,断定该机有问题,可立即查找原因。若压力突然变低,可立即检查下一段活门、活塞环等有无问题,并立即检修。8.高压机的试车。除了新安装的高压机以外,已投运的高压机检修后的单体试车,不必各段加至额定压力,半负荷试运行,看压缩比平衡即视为合格。节约用电。9高压机的开停车高压机除了大修之外,只要空气未进入系统

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