基于催化裂化工艺过程的优化

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1、天津大学硕士学位论文催化裂化工艺过程的优化姓名:戴建清申请学位级别:硕士专业:化学工艺指导教师:刘家祺;李凭力2001.12.1中文摘要炼油工业中,催化裂化是一个重要的原油二次加工过程。催化裂化装置主要由三部分组成,刨反应一冉生系统、分馏系统和吸收稳定系统。我幽催化裂化虽然取得J’进步,似是存在能耗高、装置利用率低等缺点。我国生产的汽油辛烷值低,烯烃和铅含量高。随着炼油技术的进步;Pi恻‘汽油质量要求的提高,华北石化公司新上了套lOO,j吨/{f二亿!化裂化装置和拟建·套90万吨/年催化裂化汽油醚化装置。为

2、了考察装置的运行情况,于2001年9月16日对催化裂化装置进行了标定。通过标定,分析了装置中存在的问题和找出装置中富余的能量,并在此基础L幂iJJ月标定数掘埘吸收稳定系统进行了模拟,从而验证模型的可靠性。标定结果表明:整个装置运行状况基本达到了设计的要求,但装置烧焦量占了整个物料的11.53%,明显要高于设计值(牛lO.5%),建议加大汽提蒸汽的用量。经过对内外取热器的核算,外取热器的负荷已经超过设计值,建议增大外取热器的取热面积。对分馏系统的标定表明,分馏塔上部的分馏效果较好,但塔底的分馏效果较差。分馏塔

3、整个取热不合理,塔底取热过小,使下部高温热源不能充分利用,有改进的潜力。/~~—√为了解决汽油烯烃含量过高的问题,华北石化拟建一套90万吨/年催化裂化汽油醚t化装置。本文对从吸收稳定系统中醚化料的不同采出方案进行了模拟和优化。醚化料采出有几种不同的方案,第一种方案是醚化料从稳定塔精馏段侧线采出之后分离方案,第二种方案是稳定塔底全部稳定汽油进醚化料分离塔方案;第U.1,b方案足一部分稳定;。CTiii出装置另一部分稳定汽油从稳定塔底采出迸醚化料分离塔方案;第四种方案是出装置稳定汽油从解吸塔进料换热器后采出进醚

4、化料分离塔方案。对以上几种方案进行模拟和比较,得出最后一种方案是最优方案。最后,本文将标定中找出的富余能量用于方案中醚化八/料分离塔底再沸器,使整个系统能量利用达到最优。7/关键词:偿化裂化吸收稳定摸拟———6蚪毛1.醚化—标定一、yABSTRACTCatalyticcrackingisanimportantcrudeoilrefiningprocessinrefineryindustryItismainlyconstitutedbythreeparts,includingreaction—regenera

5、tionsystem,fractionationsystemandabsorption—stabilizationsystem.Greatprogresshasmadeincatalyticcrackinginourcountry,butstillhasthedisadvantageofhighenergyconsumptionandlowutilizationoftheunitThegasolineinourcountryhastheproperityoflowOctanevalue,highOlefin

6、andleadcontent.Withtheincreasingneedforpremiumgasoline,HuabeiPetrochemicalCompanyhasbuiltupa100×104t/acatalyticcrackingunitandplanstobuildasetof90×104“aetherincationunitToinvestigatetherunningconditionoftheunit,wehaveacalibrationonthecatalyticcrackinginSep

7、tember16,2001.Firstly,throughcalibrationoncatalyticcrackingunit,weanalyzetherunningconditionoftheunitandfindoutthesurplusenergy.Onthebasisoffieldcalibrationdata,theabsorber/stabilizersimulationsystemisestablished.therebythereliabilityofthemodelistested.The

8、calibrationresultexhibitsthatmostoftheoperationparametersoftheunitaccordwiththedesignspecifications.However,theburningcarbonaccountsfor】1.53%amongoverallmaterial.Itisobviouslyhigherthanthedesignvalue(牛10.5%).

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