固定床气化增氧技术的探讨

固定床气化增氧技术的探讨

ID:35527268

大小:62.97 KB

页数:13页

时间:2019-03-25

固定床气化增氧技术的探讨_第1页
固定床气化增氧技术的探讨_第2页
固定床气化增氧技术的探讨_第3页
固定床气化增氧技术的探讨_第4页
固定床气化增氧技术的探讨_第5页
资源描述:

《固定床气化增氧技术的探讨》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、固定床气化增氧技术的探讨2012年第1期总第117期固定床气化增氧技术的探讨尚俊法王国耀(永济中农化工有限公司044500)80前言据有关资料介绍,截止2010年底,国内在运行的尿素生产装置约265套,产能6694万t,过剩约30%•其中全循环法装置约有187套,占总量的70%,产能占到52%左右.这些装置有两个共同特点:(1)大多数是由碳钱改产为尿素,经过不断的扩能改造,达到10〜20万t的中等规模;(2)配套的合成氨气头均为常压固定床(以下简称固定床)气化.由于固定床的气化压力低,碳利用率低,

2、能耗高,再加之原料煤,动力电价格的不断上涨,导致合成氨的成本一路走高•而与之配套的水溶液全循环法(以下简称全循环)尿素装置,也因消耗高,能耗高的先天不足,致使尿素成本持续增高・?在目前尿素产能过剩的形势下,市场的竞争愈演愈烈,而固定床气头的合成氨配套全循环法尿素的装置,因尿素成本高,在与加压气化合成氨配套C02汽提法尿素的装置竞争中,已逐渐失去了优势,面临淘汰出局的尴尬境地.可以预见,在未来的3〜5年内,国内尿素的生产格局,将发生大重大变化,生产将由中东部向煤资源丰富的西部转移;固定床气头的合成氨

3、配全循环法装置的尿素,将逐步退出氮肥市场;加压气化的合成氨配co汽提法装置的尿素,将成为氮肥行业的主力军.1固定床气化的出路面对如此严峻的形势,固定床气化合成氨配全循环法的尿素装置,要全部改为加压气化配CO2汽提法的尿素,显然不可能•调整产品结构,改产合成氨,尿素的下游产品,又因合成氨,尿素的成本较高,同样没有竞争力•唯一的办法就是尽快采用先进,成熟的节能降耗新技术,对现有装置进行改造,降低合成氨,尿素的能耗和成木,才能提高市场竞争力,争得生存.而受投资等条件的限制,这些企业只能选择一些投资较小的

4、节能降耗项目,尽快实施,以取得较好的经济效益•在这诸多的先进节能降耗技术中,固定床增氧(乂称富氧)气化应是一项不错的选择.据有关资料介绍,目前全国各类型的固定床气化炉在5000台左右,产能在4500万t(也有介绍在6000万t)合成氨以上,占总产能的65%左右•这么多的装置在短期内不可能全部淘汰.由于原料煤在合成氨成本中占的比例越来越高,所以用增氧气化对固定床气化进行改造,应是一项适用,对路的”短平快”节能降耗新技术.2固定床增氧气化技术的进展实际上,增氧气化并不是近期才出现的技术•早在十多年前就

5、有企业探索过,只是当时的原料煤价没有现在这样高;氧气的来源不方便;大家对此没有重视而已•一些有氧气来源的氮肥厂•把少量的氧气送到造气空气鼓风机进口,提高入炉空气的氧含量,从而改善了造气炉况•因氧气量有限,所以对入炉空气氧含量的高低,工艺指标的调整,煤耗的降低及效果,效益等,没有进行认真的总结,致使此项技术没有得到进一步发展.随着原料煤价格的一涨再涨,此项技术又引起大家重视•以江苏张家港化肥厂,淮南化肥厂,湖北双环科技,湖北潜江化肥厂,内蒙乌拉山化肥厂,河北景县化肥厂等代表的企业,在上海穗杉实业公司

6、,湖南仪峰公司,武汉利德公司等技术研究单位的配合支持下,在固定床增氧气化方面进行了不懈的研究试验,取得了良好效果.冃前,该技术的研发有两种工艺路线:2012年第1期总第117期9是用纯氧替代空气,将配备了自动加煤机,炉条机无级调速,实现了不停炉的加煤,下灰的固定床间歇气化炉,改造为富氧连续气化(又称:移动床单向气化连续制气),此方面的代表企业有:湖北双环科技,内蒙乌拉【,【j化肥厂,河北景县化肥厂等.二是用增氧(02<30%)空气替代空气,将固定床间歇气化改为增氧气化,此方面的代表企业有:江苏张家

7、港化肥厂,淮南化肥厂,山东瑞星等.或者是将具备不停炉加煤,下灰条件的固定床间歇气化炉改造为增氧连续制气(乂称:移动床双向气化),此方面的代表企业有:湖北潜江化肥厂等.在此类技术中,既有氧化剂的浓度,用量的不同,还有氧化剂的加入方式(或制气阶段)的不同•在氧化剂的浓度上,有用纯氧,有用增氧(浓度25%-〜30%)空气;再加入方式上,区别在二次上吹,吹净阶段是否加氧(为了安全,下吹都不加氧);在氧的用量上,少则为80Nm3/tNH3,多则为130Nm/tNH3.从Et前运行的情况看,富氧连续气化的改造

8、不顺利,在湖北双环,河北景县化肥厂的试验中,出现炉体,炉面温度过高,炉顶坍塌,热损失大等问题.而用增氧空气或纯氧的增氧气化的改造比较理想,据了解,吨氨节原料煤可达到80—120kg,吨氨耗纯氧在80〜130Nm3,可产生80-115元/tNH3的纯效益(原料煤价按1500元/t,氧气价按0.5frdNm计).3技术原理(1)根据理论计算,气化剂中氧含量每增加1%,可节省原料煤约60kg/tNH3,炉渣中的残碳量每降低1%,相当于节省原料煤1.92kg/tNH3•或每增lNm3氧,吨

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。