B2角C电厂脱硫浆液循环泵磨损问题分析

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1、全国火电大机组(600Mw级)竞赛第11届年会论文集锅炉沙角C电厂脱硫浆液循环泵磨损问题分析谢权云(广东省粤电集团沙角C电厂)摘要:介绍了沙角c电厂660MW燃煤机组配套的石灰石/石膏湿法烟气脱硫(FGD)装置的关键设备——吸收塔浆液循环泵运行不到4000h的磨损情况,分析认为气蚀是造成循环泵叶轮严重磨损的主要原因,另外泵的设计流量,叶轮材料、安装位置及浆波特性等对磨损也有一定影响.最后提出了防止循环泵磨损的建议措施,可给类4双:r-程吸收塔浆液循环泵的设计选型提供参考.关键词:烟气脱硫;吸收塔浆液循环泵;气蚀;磨损1前言沙角C电厂3×660MW发电机组配套

2、的烟气脱硫装置采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺,由浙江浙大网新科技股份有限公司设计并供货(意大利IDRECO公司提供技术支持),一炉一塔,每个吸收塔布置三层喷淋层(三台浆液循环泵分别供给),五个侧进式搅拌器均匀布置在吸收塔的同一圆周上,设计在BMCR工况2395655m3/h烟气量(标态,湿基实际含氧量)、入口S02浓度在1089mg/m3(标态,干基,6%02)时,脱硫率大于90%。3台脱硫装置分别于2005年12月23日、2006年6月16日及10月12日全部通过168h试运行,相关的运行指标均能满足合同要求。但是FGD装置的关键设备——吸收塔浆液循环泵却存

3、在严重问题:实际运行不到4000h其叶轮己磨损得相当严重(差不多到报废的程度),甚至连泵壳也有局部的磨损,叶轮远不能达到合同保证的使用周期(制造厂承诺的使用周期为16000h),这严重影响了脱硫装置安全连续运行的可靠性。2浆液循环泵的选型及主要设计参数FGD装置吸收塔浆液循环泵就其过流部件所采用的耐蚀耐磨技术而言,世界上主要有两种方案:一种是采用铸铁外壳,内衬橡胶技术的衬胶泵;另一种是采用耐蚀耐磨合金制造泵的过流件,即合金泵。两种技术方案互有优劣,而采用合金泵,虽初投入成本较高,但泵装置运行可靠性高,使用寿命长,检修维护方便,加上从国外实施烟气脱硫的经验来看

4、,使用合金泵的也较多,基于这些因素考虑,沙角C电厂最终确定采用奥地利某公司生产的合金泵方案。循环泵的主要设计参数见表1所列,图1为循环泵的性能曲线。214全国火电大机组(600MW级)竞赛第1l届年会论文集锅炉表l循环泵的主要设计参数序号项目参数序号项目参数装置气蚀余量l型号KS800一850S10>lOmwcN_PSHa2型式离心式ll介质温度53℃3:i出出口管径DN800/DN800,PNlO12介质密度1050-1100kg/m34叶轮直径837/845/852mm13介质氯离子浓度3000ppm5扬程21.O/22.7,24.4m涡壳(外壳)1.4

5、4606泵效率85%/85.3%/86%叶轮1.4517M使用7泵转速665r/rain材质轴CK45/Cr408流量/最大流量8100/9000m3/h轴承座GG259泵气蚀余量NPSHr9.5mwe机械密封SiC,1.4462茸“dSO=,_CL/。,,___~、’-●’’--’、h、f、--、’、~’~’-~h'-~--~h、<17.5●>、、__一,、、,一一17.1t、、、’一、~、、一∑—’~_’.-0薯k—’~、、/r'980★、'<、薯、、一’、、、~I‘.e’、~'~、‘..、~/,’、h、h、~,,a●·I●'、、、~>H、、——一、、7

6、tt2~、、t≥*、、’、—、、、、曹I●2\fIlO图1浆液循环泵的性能曲线3浆液循环泵叶轮磨损及处理经过3号FGD装置于2005年11月26日首次通烟气后连续运行,在运行期间,通过对浆液循环泵发出的声音和一些参数分析,怀疑三台循环泵均可能存在比较严重的气蚀现象。浆液循环泵厂家服务人员检查分析后亦认同这一观点,认为这些泵发生气蚀的主要原因是泵设计的流量过大造成的(浙大网新提供的循环泵设计流量为8lOOm3/h,最大流量为90001113/tl,制造厂设计时在9000m3/h的基础上又加大了10%左右的余量),泵实际运行工况严重偏离了设计工况。因此在2006

7、年1月7日3号FGD装置由于其它设备故障退出运行期间,拆下3B浆液循环泵并运输到奥地利公司在中国的合作工厂检查,这时就发现该泵叶轮已有一定磨损。到2006年2月20日3号FGD系统停运消缺时,该装置三台浆液循环泵全部返厂处理,泵解体后检查发现,三台浆液循环泵的叶轮磨损比较严重,特别是叶轮根部位置,有些地方已磨穿,另外泵壳也有一定的磨损。根据厂家的处理建议,把磨损后215全国火电大机组(600MW级)竞赛第1l届年会论文集锅炉的叶轮补焊修复后再切削部分叶轮,以降低泵的流量,这样就可防止泵发生严重的气蚀。A、B循环泵按此方案处理好后于3月30日投入运行,而C循环

8、泵的叶轮由于磨损得过于严重已报废,更换一个经切削后的

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