热控专业机小修总结

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1、本公司#1机临修热控专业总结本公司#1机临修自2014年06月23日开始至2014年06月30日中午结束,在短短的7天时间里圆满完成了多项检修任务,对重要设备进行了重点检修维护、消缺,为#1机组安全稳定运行,奠定了坚实的基础。为电厂完成生产任务提供了扎实的保障。一.临修工期及进度:计划工期:2014年06月23日——2014年06月30日,预期7天。实际工期:2014年06月23日——2014年06月30日,实际7天。二.工作项目:本次临修的重点是对变送器引压管加装排污阀、二次阀;加装、拆检电动门、气动门;对锅炉压力表加装三通阀;对设备的振动

2、部位,发热部位,泄漏部位等影响设备正常运行的隐患、缺陷进行治检修处理,应对夏季的潮湿天气做了防雨防潮措施。除上述工作外本次临修还对压力开关,温度元件,变送器,压力表进行抽检校验,保证现场设备可靠运行,为设备运行提供准确及时的数据参数。部分压力表还送检到计量检定测试院进行检定,以保证设备的准确性。在本次临修中还配合机务方面对机务拆检的气动门、电动门进行的重新行程整定,保证了设备的安全可靠运行。本次临修共有41项,其中标准项31项,非标准项10项。标准项完成31项,非标准项完成10项。完成率100%。合格率100%。本次临修的详细项目见附件:三.

3、检修中发生的主要缺陷及处理过程:1.高旁流量变送器排污阀更换,安装合理规范,保证固定牢固、无泄漏;2.低压汽包液位变送器排污阀更换(2个),高压汽包液位变送器排污阀更换(6个),安装合理规范,保证固定牢固、无泄漏;3.高压二级减温水流量变送器加装二次阀,保证固定牢固、无泄漏;4.清理维护汽机转速探头冷却风机,将设备仪表清理干净,保证设备运行正常;5.轴系接线箱清油。清理轴系接线箱积油并密封,紧固接线;6.燃机盘车压力表接头渗油、密封油氢侧温度漏氢、密封油压力开关漏油处理,并做实验验证处理效果;7.高旁及减温水调阀传动检查,开关动作正常可靠,反

4、馈准确灵敏;8.配合机务进行电动阀气动阀的拆装及调试,复装后电缆无损伤,调整后传动开关正常,定位准确,无卡涩;9、送检校验并更换锅炉压力表,将压力表送厦门技术监督局检定;10、开式泵B出口电动门检查,更换电动门控制模块,重新整定阀位,效果良好,定位准确,无卡涩;四.合理化建议:在检修工作中发现,一些检修人员拆接线过程中不规范,导致保险烧掉,在检修期间一些人员对现场不太熟悉,在阀门拆检过程中经验不足,没有做好标记以致回裝时不知所措。在检修现场设备过程中发现一些设备防雨措施不太好,下步逐步处理。我们以后将以高标准要求自己,做好热控仪表的维护,保证

5、设备的正常运行;在各位点检师傅的指导下,及时处理缺陷。五.检修工作评语:在这次临修中,热控检修人员工作态度认真,能够做到服从指挥,踏实肯干,不怕苦,不怕累,并能够灵活运用自己的专业知识解决工作中遇到的实际困难,对于现场检修工作做到一丝不苟,不留缺陷,对于发现的新问题及时处理消除缺陷。能够及时完成任务。六.存在的问题:这次临修我们热控人员由于人员刚到现场,对现场设备不太熟悉,在工作过程中难免会出现一些问题,我们在以后的工作中加强学习,以高标准自律服务水平,提高我们热控人员的技术、业务水平。项目部热控专业2014年07月3日附件:序号热控检修标准

6、项目完成情况遗留缺陷备注1燃机进气、排气温度热电偶各部分装配、固定牢固,测量端无损伤,TCS显示检查;完成2IGV执行机构及角度反馈装置检查、执行器开关灵活,无卡涩检查。反馈装置与机械部分连接牢固,无松动,反馈信号正常性检查;完成3用打火机等光源燃机火检探头进行效果试验,检查石英玻璃无破损、污染检查;完成4燃机燃气关断阀、燃气调节阀及反馈回路的接线端子检查并紧固,电缆损伤检查,阀门开关到位信号、DCS信号正常性检查;完成5燃机进气档板电动门及限位检查。并紧固接线,检查电缆损伤情况;挡板开关灵活,行程开关固定牢固,动作准确,到DCS的信号正确;

7、完成6前置模块系统接线紧固,电缆无损伤;气源压力正常,减压阀工作正常检查,过滤器内积水释放干净;完成7燃机疏水系统接线紧固,电缆无损伤,阀门开关到位,DCS信号是否正确检查;完成8锅炉区电动门气动门定位器、接线盒盖等密封严密,内部无水汽,防雨设施无损坏等防雨防潮检查,线路保护套管用防堵泥封堵,并做防止雨水进入仪表设备处理;完成9抽检压力开关,对压力开关满量程试压3min,无泄漏;定值准确,切换差符合规程要求,轻敲触点无抖动;端子对外壳绝缘电阻(500V)大于20MΩ;(3台)完成10抽检变送器,对变送器满量程试压3min,无泄漏;误差符合规程

8、要求;(4台)完成11抽查温度元件,检查设备外观检查无损伤;误差符合规程要求,端子对地绝缘电阻(100V)大于100MΩ;(1支)完成12校验汽机房压力表,外观检查

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