邯钢高炉渣的熔化性能

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1、第21卷第5期钢铁研究学报Vol_21,No.52009年5月JournalofIronandSteelResearchMav2009邯钢高炉渣的熔化性能王竹民。,吕庆,李福民,张淑会。(1.东北大学材料与冶金学院,辽宁沈阳110004;2.河北理工大学冶金与能源学院,河北唐山063009;3.邯郸钢铁公司,河北邯郸056015)摘要:根据邯钢目前高炉的冶炼条件,以现场渣为基准,研究了炉渣碱度、MgO、A1zOs和Ti02含量对炉渣熔化性能的影响。结果表明,随碱度增加,炉渣粘度和熔化性温度先下降后提高。较高的MgO

2、含量可降低炉渣粘度和熔化性温度,提高炉渣流动性。随渣中A1()3含量增加,炉渣流动性变差。渣中Ti()2含量对炉渣粘度和熔化性温度影响不明显。本试验条件下,合理的炉渣组成为:二元碱度为1_10~1.15,MgO含量为11.19左右,Alz。3含量为14.39左右,Ti02含量可根据现场原料变化情况而定。关键词:高炉渣;粘度;熔化性温度中图分类号:TF534.1文献标识码:A文章编号:1001—0963(2009)05—0059—04MeltingPropertiesofHangangBlastFurnaceSlag

3、WANGZhu-min~,L0Qing。,LIFu-min,ZHANGShu-hui(1.SchoolofMaterialsandMetallurgy,NortheasternUniversity,Shenyang110004,Liaoning,China;2.SchoolofMetallurgyandEnergy,HebeiPolytechnicUniversity,~hngshan063009,Hebei,China;3.HandanIronandSteelCo,Handan056015,Hebei,China

4、)Abstract:AccordingtOthemetallurgicalconditionofHangang,theeffectsofR2,MgO,A12Oa,Ti02contentonslagmeltingpropertieswerestudiedbasedontheslagfoundinthecompany.TheresultsshowthatwhenRzincreasesinBFslagtheviscosityandmeltingtemperaturefirstlydecrease,andthenincre

5、ase.HigherMgOcontentcanreduceslagviscos—ityandmeltingtemperaturewhichincreasesthefluidity.SlagfluiditybecomesworsewiththeincreaseofA1203content.TheeffectofTi02contentonslagviscosityandmeltingtemperateisnotdistinct.AccordingtOtheexperimenta1condi—tion,thereason

6、ableslagcompositionofHangangslagis:R2iscontrolledintherangeof1.1to1.15,MgOcontentabout11.19,A12O3contentabout14.39,andTiOzcontentchangeswiththeHangangmaterialcondition.Keywords:BFslag;viscosity;meltingtemperature保持高炉炉渣合适的流动性,适当控制炉渣粘度1试验方案与高炉生产顺行密切相关。影响炉渣粘度的因素很

7、多,其中炉渣温度和成分是2个重要的因素。在高炉以邯钢高炉现场渣(平均化学成分见表1)为基生产过程中,炉温相对稳定时,炉渣粘度主要受其成础,利用化学试剂调整炉渣成分,配制试验渣样,分别分的影响。近年来,各钢铁企业随进口矿比例的增测定不同二元碱度(R)、MgO、A1()3和TiO2含量条加,大量配加外矿后高炉渣的Al。含量提高,进而件下试验渣样的熔化性能。对炉渣粘度提出了更高的要求[1]。为此,本试验研究采用RTw型熔体物理性能综合测定仪测定炉渣了炉渣碱度、MgO、AlO3和Ti()2含量对邯钢高炉渣粘度(刁)。浸入炉

8、渣中的旋转测头为钼质测头,盛渣容化性能的影响,目的在于从炉渣熔化性能角度出石墨坩埚内径为40mm。试验过程由计算机自动控发,寻找适于邯钢高炉生产的炉渣组成,为邯钢现场温,当温度达到£一1520℃时恒温30min,然后开始高炉操作提供依据。以2℃/min速度降温并测定炉渣粘度。将刀一t曲线作者简介:王竹民(1962一),男,博士生,高级工程师;E-nLafl:

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