MDEA吸收法天然气脱硫过程节能途径探讨

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1、2010年天然气技术Vol.4,No.2第4卷·第2期NaturalGasTechnologyApr.2010文章编号:1673-9035(2010)02-0055-04MDEA吸收法天然气脱硫过程节能途径探讨11221王正权王瑶席红志王毅匡国柱(1.大连理工大学化工学院,辽宁大连116012;2.中国石油西南油气田公司重庆天然气净化总厂,重庆401220)摘要N-甲基二乙醇胺(MDEA)吸收H2S技术广泛应用于天然气脱硫中。对典型的MDEA吸收流程进行分析表明,MDEA溶液再生能耗较大,过程物流能量未得到充分利用。为此,提出了

2、热泵流程和半贫液流程两种节能改造方案,用PROII软件对流程进行模拟计算,并对典型流程及改造流程进行热力学效率分析。结果表明,与典型流程相比,热泵流程和半贫液流程的热力学效率分别提高了5.23%和6.39%。关键词MDEA天然气脱硫流程改造热力学效率中图分类号:TE644文献标识码:A!"#$!"#$%#"$!%"!%#!%#"#&!%'!###"!%"!%#!%#"#!%'&%$$%!"'(0引言#"!$(2)N-甲基二乙醇胺(MDEA)吸收法脱硫技术广泛上述反应式中,反应(1)为瞬时反应,反应(2)应用于天然气脱硫,与DEA

3、、MEA等其他醇胺法相为慢反应,且均为可逆反应[7]。当温度较低、压力较比,在同样条件下MDEA法的循环量较小,能耗较高时,反应由左向右进行,吸收几乎全部H2S和部分[1]低,且酸气浓度较高,有利于硫的回收生产。20CO2;当温度较高,压力较低时,反应由右向左进世纪80年代以来,我国新建的大型天然气脱硫装置行,解吸其中的H2S和CO2,MDEA溶液再生。工业[2]均采用MDEA吸收工艺。但是,MDEA溶液再生过上利用MDEA与H2S反应的特性,实现选择性脱除程耗能较大,MDEA再生塔塔底的再沸器为整个净(或回收)H2S的目的。化

4、过程主要的蒸汽消耗设备(蒸汽消耗约占总产蒸汽典型的MDEA吸收法脱硫工艺流程见图1。在的80%)。当气体处理量较大,MDEA再生质量要求4~7MPa约40℃的温度下,MDEA水溶液与含硫天[3]较高时,再生所需能耗更大。如何更合理充分地利然气在吸收塔内逆流接触,吸收天然气中的H2S和部用过程本身能量,对过程物流、能流进行系统优化分CO2。吸收酸气的富胺液进入闪蒸罐,闪蒸出其中集成,以达到节约能源,降低成本的目的,是生产溶解的烃,并与再生贫液换热后进入再生塔。在中需要解决的一个重要问题。笔者拟以节能为目0.04~0.1MPa约12

5、0℃的温度下,解吸出吸收的酸的,对MDEA法脱硫典型工艺流程进行分析,在此性组分,MDEA溶液得到再生。基础上对流程进行改进,提出两种节能方案,并利用化工模拟软件PROⅡ对新方案进行模拟计算。1MDEA法脱硫原理及工艺流程H2S在MDEA溶液中依靠与其反应而从天然气中脱除。因天然气中也含有CO2,因此在脱除H2S的同[4-6]时还会脱除部分CO2,其化学反应式如下:!"#$!"#$!!%&!"&!"""'&!(!###"!!%&!"&!"""&!('!$$!#)#"!$(1)图1典型的MDEA吸收法脱硫工艺流程图收稿日期:201

6、0-01-22修订日期:2010-03-04作者简介:王正权(1985-),硕士研究生,研究方向为化工过程的系统分析与综合。E-mail:wangzq.dlut@163.com天然气技术/55第4卷王正权,等:MDEA吸收法天然气脱硫过程节能途径探讨第2期6值不大。塔顶酸气冷凝放出的热量为10.343×102典型的MDEA吸收法耗能情况kJ/h,占总损失热量的49.72%,有效能占总有效能出吸收塔的富液经减压后进行闪蒸,闪蒸压力损失的22.83%,且出塔的酸气温度为108℃,含有大为0.6~0.8MPa,出吸收塔富液压力为4~7

7、MPa,量的饱和水蒸气,潜热较大,而在典型MDEA法脱该部分压力能损失在调节阀上。当气体处理量较硫工艺中这部分能量未得到合理利用。同时因富液6大,气体中H2S含量较高,MDEA溶液循环量较大节流闪蒸而损失的压力能为0.438×10kJ/h,同样时,由此损失的能量更是不可忽视。此外,再生塔未得到利用。塔顶酸气出口温度为100~110℃,其中水蒸气含量3节能改造方案约70%,含有大量潜热。典型工艺流程中,利用空3.1热泵方案冷、水冷将其降温,酸气去硫磺回收段,液体作为回流液进入再生塔。此过程中,水蒸气的潜热不仅由以上分析可知,再生塔

8、顶酸气含有大量的可未被利用,而且需要消耗大量冷却用水。回收能量,但由于其温度为108℃,无法直接被利现以某天然气净化厂MDEA法脱硫工段数据为用。对此热泵改造方案为:利用热泵技术提高流动[9]例,利用化工模拟软件PROII对流程进行模拟计温度,使其能量可直接被利

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