二期三胺开车总结

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1、2011年6月份二期三胺开车总结2011年5月24日8点班倒载气盲板,载气由合成送氨倒至冰机送氨,二期并网。通载气升温,25日13:00二期开始投料;因二期不能正常出料,28日10:00停投料,下午倒载气盲板,载气由冰机送氨倒至合成送氨,单开一期。一、二期出料改造(4月23日—30日安装)见附图二、二期出料系统试运(5月1日—10日)试运出料管,因出料管堵塞,陆续将出料管内孔板抽出,加装球阀、蝶阀取代孔板;三、5月23日召开二期三胺开车动员会会上侯总强调:1、统一思想,不要轻易否认本次改造,坚定信心;2、认真做好开车记录,包括设备单

2、体试运记录;3、安全环保是前提;4、开车过程中人员安排到位,分工要明确;5、二期开车成功的意义;6、二期开车不能影响大系统生产;7、人员安排。三、二期试运过程25日四点班、26零点班二期三胺产量低,一期三胺产量偏高,判断二期三胺带入一期,26日白班打开二期新增旋分观察孔检查,用敲打旋分法兰、手机照相等方式,检查发现旋分内无积料,开旋分出口球阀后,旋分观察孔有气体夹带三胺吹出,随即关闭出口球阀。上好观察孔后,启出料系统,因尾气压力高,造成二期出料管堵塞。经处理启运正常后,26日四点班、27日零点班二期三胺出料情况仍未出现好转。经研究后

3、,二期送料管内加孔板3块,其中2块孔板内径为φ40,1块为φ35。启运出料系统后,二期仍不能正常出料。打开旋分观察孔检查,发现法兰金属缠绕垫缠绕在小搅拌轴上,小搅拌齿掉一个,处理后启运,再次造成二期出料管堵塞。经处理启运正常后,27日四点班、28日零点班二期三胺出料情况仍未出现好转。经再次研究商量后,将二期送出料管内2块φ40孔板更换为φ35,另增加1块φ32孔板。启运后仍不能正常出料,在调吹送氨流量、旋分进出口阀门开度、送料鼓风机出口阀开度过程中,又造成出料管堵塞。经分析认为,二期新增旋分分离效果差,是造成二期三胺不能正常出料的主

4、要原因。28日下午倒载气盲板,单开一期。一、二期并网后存在问题1、二期出料改造不完善,操作难度大,在试运过程中频繁出现出料管堵塞现象。2、二期料基本全部被带到一期,造成一期旋分大搅拌电流偏高、结晶器出口温度高、冷气风机振幅波动、液尿泵循环量低。24日开车前更换液尿泵滤网,28日停车后再次更换液尿泵滤网,放出的液尿颜色发白。3、一楼二期大搅拌、小搅拌由于负荷重,频繁跳停,影响二期投料量。4、二期并网后,两台道生冷凝器在换热时产生大量蒸汽,造成蒸汽压力瞬间剧升,各等级压力蒸汽储罐超压。1、二期并网后,反吹时高温氨用量大,造成高温反吹氨温

5、度偏低,影响热气过滤器运行周期;另外,一期、二期反吹所用压力不同,如果误操作,可能造成一期过滤器滤袋吹破,影响产品质量。2、二期并网后,因出料存在问题,二期料与一期料混合,如果生产波动,极可能造成产品质量出现波动。3、一期、二期熔盐炉共用一个烟囱,熔盐引风机出现振动现象。4、因开二期,往盐槽内补加10吨熔盐,二期甩开后,熔盐岗位班烟煤用量由7.5—10吨上升为10—12.5吨。一、二期继续改造项目1、新增旋分进口管2、新增旋分内立帽;3、二期二级、三级分离进口管恢复。三胺车间2011年5月30日

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