合成氨装置甲烷化改造与运行_

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1、化工设计通讯第39卷第4期·38·ChemicalEngineeringDesignCommunications2013年8月合成氨装置甲烷化改造与运行赵琳1,全佳2,马喜军2,任焱凯2,杨献斌1(1.北京建盛达工程设计有限公司,北京100201;2.昊华工程有限公司,北京100202)摘要:根据氨合成装置的特点,利用现有设备及管路,将醇化+铜洗工艺改造为醇烃化工艺,并介绍了改造后装置运行情况。关键词:铜洗;甲烷化;改造中图分类号:TQ113.26+4.3文献标志码:B文章编号:1003-6490(2013)04-0038-03Re

2、vampandOperationofMethanationUnitinAmmoniaPlant1,QUANJia2,MAXi-jun2,RENYan-kai2,YANGXian-bin1ZHAOLin(1.BeijingJianshengdaEngineeringDesignCo.,Ltd.,Beijing100201,China;2.ChinaHaohuaEngineeringCo.,Ltd.,Beijing100202,China)Abstract:Baseonthefeatureoftheammoniasysthesisuni

3、t,andutilizetheexistingdevicesandpipelines,revampthesyngaspurifyingprocessofmethanolization+cuprammoniawashingintothealcoholhydrocarbylationprocess.Theunitoperationisalsodescribedafterrevamping.Keywords:cuprammoniawashingprocess;methanationprocess;revamp昊华骏化集团正阳分公司具有年产

4、60kt氨力13.0MPa。醇、240kt碳铵、15kt三聚氰胺的生产能力,32.0MPa氨合成系统经过多次改造,达到其合成原料气精制净化采用串联的13.0MPa醇年产60kt合成氨能力,采用后置式废热锅炉的化+铜洗工艺。铜洗工艺一方面原材料消耗大、工艺流程,副产1.6MPa饱和蒸汽。流程简图能耗高,另一方面产生大量的稀氨水需要处理,见图1。主要设备包括1000mm氨合成塔1套,且易出现带液、跑氨等现象,既影响气体净化配700kW电炉,内置F250m2螺旋板换热器;度,又加大了污水处理负荷。2012年8月,利热交F90m2;冷交F

5、78m2;水冷器F200m2;用公司现有的一套32.0MPa氨合成装置,改造废锅F130m2;氨分700mm;油分700mm。为中压甲烷化气体净化装置,替代原有的铜洗工1.2技改原则及设计参数选择艺。经过2个月的运行考核,各项指标正常,生根据骏化集团统一规划,本次技改尽可能利产稳定。用现有设备及管道,减少投资。烷化装置设计处理醇后气量(干)22500m3/h,1工艺技术方案压力13.0MPa,温度40℃,烷化催化剂反应起1.1技改前氨合成装置生产工艺始温度210℃,进水冷气体温度小于80℃。净正阳公司合成氨装置是以块煤为原料,采

6、用化后CO+CO-6,冷至40℃送后工2<10×10固定床间歇气化制半水煤气,经脱硫、变换、脱碳、序。气体组成见表1。中压甲醇、净化,送32.0MPa氨合成。2011年,为表1气体组成(体积分率)%降低合成氨电耗,该公司新上一套22.0MPa氨组分H2N2CH4ArCOCO2H2O∑合成系统。本次技改利用原先的1000mm氨合含量73.8924.431.260.330.040.020.03100成系统,降压使用,改造为甲烷化装置,操作压收稿日期:2013-02-18作者简介:赵琳(1982-),女,北京人,助工,在北京建盛达工程设

7、计有限公司从事化工工艺设计工作。第4期赵琳等:合成氨装置甲烷化改造与运行·39·图1工艺流程示意1.3技改方案热至烷化反应温度。由醇化工段来的醇后气,在气气换热器(利烷化后气体经塔内置换热器及气气换热器充用原热交和冷交)与出烷化塔(利用原氨合成塔)分换热后,送至水冷器(利用原水冷器)冷却,经气体换热,经蒸汽加热器(利用原废锅)加热至合分离器(油分和氨分)除去冷凝水,送往压缩机加适温度,进入烷化塔;在塔内,利用内置换热压供氨合成。器,与烷化后气体进行热交换,最后通过电炉加流程简图见图2。图2技改后工艺流程1.4气气换热器能力的复核我们

8、分别计算了用电炉加热和电炉、蒸汽联根据上述的工艺参数,将醇后气由40℃升合供热的情况,如下。至210℃,进行烷化反应;烷化后气体经气气换根据生产经验,换热器总传热系数取热,降至80℃,送水冷。经计算,烷化反应放2·℃)。100W/(m

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