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时间:2019-05-28
《花129x井卡钻事故处理浅析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、新疆石油科技2015年第1期(第25卷)新疆石油科技2015年第1期(第25卷)·1·花129x井卡钻事故处理浅析①崔露徐明磊罗文丽张晓东曾思云渤海钻探公司工程技术研究院,062552河北任丘南方勘探开发有限公司摘要花129x井是部署在福山凹陷流一段构造带的一口预探定向井。由于三开裸眼钻进井段长,油气层显示效果好,加深钻进和取心作业周期长,设计钻井液密度偏低。加深钻井过程中气测全烃值高达10%,掉块现象严重,钻至4530.09m时进行取心作业下钻过程出现多次遇阻,下钻至4465m发生卡钻事故,先后通过上提下压强力活动钻具、浸泡复
2、合解卡剂、测量卡点、爆炸松扣及下反扣打捞钻具等工序处理,效果甚微,综合考虑处理卡钻的难度和风险及井下工况、钻机因素,最终填井侧钻。详细介绍了卡钻事故的发生和处理过程,总结分析卡钻事故发生及处理失败的原因,汲取事故的经验和教训为该区块后续钻井施工提供一些借鉴意义。关键词钻井卡钻侧钻裸眼加深钻进取心作业1前言2地质情况随着福山油田勘探开发工作的不断向深层挖潜,花129x井主要钻遇地层为第四系、望楼港组、灯南方石油勘探开发公司在福山凹陷流一段构造带部楼角组、角尾组、下洋组及涠洲组、流沙港组。目的层署了一口目前福山油田钻探最深的预探定向
3、井—花为下第三系流沙港组一段。灯楼角组底部含有灰黑129x井,位于永安构造和花场构造之间的洼槽带。所色玄武岩,易发生漏失;涠洲组主要以砂岩、泥岩为2探断块圈闭面积1.1km,高点埋深3075m,幅度主,泥岩易遇水化膨胀,造浆性强,流一段主要为砂泥165m。主要钻探目的是勘探流一段北部物源的发育互层,砂岩发育较好,泥质含量相对较高在32.4%左情况及分析该区油气成藏规律。由于三开裸眼井段右。涠洲组与流沙港组地层孔隙压力小于坍塌压长达2600m,钻井过程中油气层显示活跃,气测全烃力。本井地质设计井深(垂深)3850m/(斜深)409
4、2.95m,值始终保持在10%,钻至设计井深后,为了进一步了最大井斜角为25.67°,井底位移为934.43m。实际完钻解深部地质情况,加深钻进并进行取心作业。下钻至井深为和(垂深)4301.74m/(斜深)4480m,钻井周期4465m发生卡钻,经多次采取解卡措施,未能解卡,于121.65d,全井平均机速6.16m/h,完钻钻井液密度为3是填井侧钻,事故处理失败,使已钻井段报废,造成了1.35g/cm,见表1。巨大的经济损失。表1花129x井设计与实钻地质分层设计深度设计层厚实际深度实际层厚地质层位(m)(m)(m)(m)灯楼
5、角组520270599394角尾组780260828229下洋组11603801208380涠一段14803201547.00(斜)/1546.51(垂)339.00(斜)/338.51(垂)涠洲组涠二段22308502200.00(斜)/2151.62(垂)653.00(斜)/605.11(垂)涠三段30007703310.00(斜)/3146.00(垂)1110.00((斜)/994.38(垂)流沙港组流一段38508504480.00(斜)/4301.74(垂)1170(斜)/1155.74(垂)①作者简介:工程师,200
6、7-07毕业于长江大学石油工程专业·2·新疆石油科技2015年第1期(第25卷)3工程设计重;二开采用D339.7mm钻头钻至1212m,D244.5mm套管下深210m,封固灯楼角组、角尾组和下洋组易3.1井身结构设计塌、易漏地层;三开采用D215.9mm钻头钻至完钻井该井设计为三开井身结构,其井身结构和套管程深,下D139.7mm油层套管,水泥返至2700m。序为:一开采用D444.5mm钻头钻至201m,D339.7mm3.2井身轨道设计套管下深200m,封固上部松软地层,安装井口,保证花129x井井身轨道设计见表2。表层
7、套管具有足够能力悬挂技术套管和油层套管悬表2花129x井井眼轨道设计斜深井斜方位垂深南北东西全角变化率造斜率闭合位移闭合方位段长井段(m)(°)(°)(m)(m)(m)(°/30m)(°/30m)(m)(°)(m)上直段1500.000.00/1500.000.000.000.000.000.00/1500.00造斜段1820.8525.67247.321810.23-27.25-65.212.402.4070.68247.32320.85稳斜段3394.8025.67247.323228.85-290.11-694.270.0
8、00.00752.45247.321573.94(A靶)降斜段4092.954.72247.323898.85-360.27-862.18-0.900.90934.43247.32698.16(井底)3.3钻井液设计准备进行取心作业,下钻过程中在3550m处轻微
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