低温甲醇洗装置扩产改造总结

低温甲醇洗装置扩产改造总结

ID:3917966

大小:517.70 KB

页数:5页

时间:2017-11-25

低温甲醇洗装置扩产改造总结_第1页
低温甲醇洗装置扩产改造总结_第2页
低温甲醇洗装置扩产改造总结_第3页
低温甲醇洗装置扩产改造总结_第4页
低温甲醇洗装置扩产改造总结_第5页
资源描述:

《低温甲醇洗装置扩产改造总结》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第38卷第2期化肥工业2011年4月低温甲醇洗装置扩产改造总结张正军(云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司开远661600)摘要通过对低温甲醇洗装置各系统的潜能分析,制定出低温甲醇洗装置的改造方案。分析了低温甲醇洗装置投运中出现的问题,提出相应的改进措施。改造后,低温甲醇洗装置产能提高,有较好的节能减排效果。关键词低温甲醇洗扩产改造Sum-UpofRevampforCapacityIncreaseofLow-TemperatureMethanolWashUnitZhangZhengjun(YunnanJiehuaChemicalGroupCo.,Ltd.ofY

2、unnanJiehuaCleanEnergyDevelopmentCo.,Ltd.Kaiyuan661600)AbstractThroughananalysisoftheproficiencyofthevarioussystemsofalow-temperaturemethanolwashunitarevampplanisworkedout.Ananalysisismadeoftheproblemsrevealedintheoperationandrelevantimprovementmeasuresareproposed.Afterrenovation,theca

3、pacityoftheunitisenlarged,withgoodenergy-savinganddischarge-decreaseresults.Keywordslow-temperaturemethanolwashcapacityincreaserevamp云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分备、材料均从德国鲁奇公司引进,国内负责完成公司以碎煤为原料,采用鲁奇纯氧加压气化制原工程设计。该装置的作用是将变换气中的CO2料气、鲁奇低温甲醇洗脱硫和脱碳气体净化工艺,和H2S、有机硫及石脑油等杂质脱除,使入液氮合成氨装置生产能力为170kt/a。为保证公司的洗系统

4、的净化煤气中含CO2和总硫的体积分数-6-6持续健康发展,于2003年提出合成氨原料气路线分别≤10×10和≤0.1×10。低温甲醇洗装改造方案,将合成氨生产能力提至300kt/a,淘汰置于1999年1月化工投料试车成功并投入正常了生产成本较高的焦制氨系统。在对煤制氨系统生产,改造前工艺流程见图1。改造中,低温甲醇洗装置的改造是重点和难点。2低温甲醇洗装置具有的潜能分析1甲醇洗工艺原理及工艺流程改造前,对低温甲醇洗装置具有的潜能进行1.1甲醇洗工艺原理了分析,以确定在原装置上实施扩产技术改造的甲醇吸收CO2和H2S是个物理吸收过程,即可行性。利用甲醇溶液对CO2和H

5、2S具有选择性吸收的2.1煤气预冷却系统潜能分析特性来脱除粗煤气中的CO2和H2S,达到气体净扩产改造后,由于负荷增加较多,因液氮洗系化的目的。统不改造,新增加的气气换热器将由来自CO2吸1.2工艺流程收塔(K-502)的净化气与粗煤气换热。通过计该装置采用2.2MPa,-40℃低温甲醇洗算,煤气预冷却系统的蒸发冷却器和换热器(W-工艺,选用8塔流程,工艺技术包和部分关键设501,W-502,W-503和W-504)的换热面积不足,本文作者的联系电话:0873-716389848第38卷第2期化肥工业2011年4月F-500.分离器W-501.换热器W-502.蒸发

6、器K-501.H2S吸收塔P-501.甲醇泵W-506.蒸发器K-503.再生塔P-503.1.半贫甲醇泵K-504.H2S再吸收塔P-504.溶液泵W-507.换热器W-509.换热器K-505.热再生塔P-507.精甲泵P-506.回流泵K-506.水洗塔F-501.分离器W-503.换热器W-504.蒸发器K-502.CO2吸收塔P-502.循环泵W-505.蒸发器W-522.蒸发器P-503.2.主洗甲醇泵P-505.热再生泵W-508.换热器F-502.分离器W-510.换热器W-513/14.换热器W-512.冷凝器P-520.甲醇水泵B-502.萃取器

7、图1改造前低温甲醇洗装置工艺流程影响冷量的回收,因此提出在W-502,W-504及分吸收塔,这一方案从工艺角度考虑较为稳妥。离器(F-501)并联增加1台换热器,以充分回收装CO2吸收塔系统(K-502)原有的操作状况与置扩产后煤气带出的冷量,达到节能降耗的目的。K-501类似,溶液循环量有一定富裕。原操作精洗332.2预洗、H2S吸收及CO2吸收装置潜能分析段喷淋量148m/h,是设计值212m/h的70%;S吸收塔(K-501)的溶液负荷有33原预洗和H2主洗段溶液量114m/h,设计值120m/h;总循环33较大裕量:设计主洗段甲醇喷淋量为97.0m/h,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。