副井绞车竣工报告

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1、陈家沟煤矿1.6米提升绞车安装竣工验收报告陈家沟煤矿二O一二年十二月1.6米提升绞车安装竣工验收报告为保证副井的正常进度以及安全生产,经矿研究决定于2011年底安装一台JTP1.6×1.2绞车作为副井主提升运输使用。于2011年12月23日安装调试完毕,于2011年12月26日由矿长谢昌平组织生产,安全,机电等相关部门进行验收。一、组织领导1.项目负责人:杨光明2.项目施工负责人:王明志3.技术负责人:卢正林4.安全负责人:马振华5.施工单位:陈家沟煤矿二、1.6米提升绞车项目改造的实施主要内容:1、旧提升绞车及电控系统拆除。2、1.6米提升绞

2、车基础改造。3、设备安装。4、设备调试及运行。三、具体内容:陈家沟煤矿副井主提升绞车JTP-1.6×1.2于2010年11月20日进行设备安装,2011年12月25日调试完毕。提升绞车改造工作分为三部分:基础重新浇注、机械部分安装和电气控制部分等。其主要工作为两部分,机械部份包括:提升绞车主轴、卷筒的组装、减速机、电机、液压站、盘形制动器、深度指示器、大门制作等的安装。电气系统包括供电系统,接地系统、控制系统。即电缆的铺设,电抗器、控制柜、PLC可编程控制器、照明、通讯、主辅接地的安装,调试,制作。第一部分备运输和基础浇注陈家沟煤矿副井主提升绞

3、车于2011年11月15日进行开始运输,2011年11月18日全部运送到位。采用炮掘的方式采好提升绞车的基础坑,根据提升绞车的基础图重新浇灌基础,并对机房的电缆沟进行浇注。第二部份机械部份安装一、提升绞车主轴装置及轴承梁的安装1.主轴装置与轴承座的组装为了确保提升绞车主轴中心线安装高度,在安装前,现场将主轴装置与轴承座组装成整件,这样,便于控制安装调度。用两个3吨葫芦将主轴装置吊到基础安装位置。带好M40×1250的地脚螺栓4套,用平垫铁150×100斜垫铁140×90,斜度1:25将主轴承座垫平到安装高度。安装基准线是提升绞车主轴心线和提升中

4、心线的构成的两组十字线十字线条用0.5mm的钢丝拉直,钢丝一端固定在墙壁的铁桩上,另一端在另一个铁桩上用紧线器收紧,尽量拉直钢丝,以减少误差,主轴装置找平找正,地脚螺栓放置在基础梁的中心并固定以便下一步精调,然后进行混凝土浇灌,养护在15天后组装滚筒、制动盘然后对主轴装置整体进行精调并拧紧地脚螺栓,于二次浇灌前垫铁组用断续焊焊牢并与基础梁电焊在一起。2.主要技术参数如下:⑴主轴轴心线水平位移1mm,低于L/2000;L—主轴轴心线与井筒提升中心线或天轮轴心线间的水平距离。⑵提升绞车提升中心线的位移度为0.5mm;低于5mm的安装规定。⑶主轴轴心

5、线设计安装高度为400mm,实际安装高度为402mm,低于标高偏差±50mm的安装规定。⑷主轴轴心线与提升中心线的不垂直度为±0.10/1000,低于安装规定不大于±0.15/1000。⑸沿轴承梁周围垫铁安装均匀,其间距为300mm,低于间距不大于600mm的规定,地脚螺栓两侧和轴承座中心线下面均有垫铁。⑹斜垫成对使用,斜度为1:25,光结度为,低于规定的薄端大于规定的不得小于5mm,平垫铁工作面的光洁度为,垫铁在二次灌浆前,已经焊接牢固。⑺垫铁组高度为60~70mm,宽度为100mm。⑻沿主轴方向轴承孔中心线的水平偏差为0.02mm,低于0.

6、1/1000;⑼垂直于主轴方向轴承孔中心线水平偏差为0.04mm,低于0.15/1000;⑽两轴承中心线的水平偏差为0.05mm,低于0.1/1000;⑾轴承座与轴承梁之间结合紧密,接触面未加任何垫片。⑿主轴装上卷筒后,主轴的不水平度为0.04mm,齿轮联轴器侧略低;低于0.1/1000;⒀卷筒出绳木工制作,没有棱角和毛刺。⒁卷筒装配时,连接螺栓均匀拧紧,卷筒接触面严密,局部间隙最大为0.20mm,低于安装要求0.5mm,卷筒连接全面采用螺栓,并先用定位螺栓定位拧紧。⒂卷筒幅板与轮毂接触面用棉纱,煤油清洗,并擦试干净,螺栓均匀拧紧,⒃两制动盘与

7、滚筒装配后,其端面跳动为0.32mm,低于制动盘的断面跳动不大于0.4mm,光洁度为出厂时的。二、ZQ1000双力线中心驱动齿轮减速器的安装地脚螺栓采用M24×800,共8颗,安装基准是被驱动的主轴的回转中心主轴装置,齿轮联轴器的中心用平垫铁150×100,斜垫铁140×90,斜度1:25将减速器初步调平找正,带好地脚螺栓帽,进行水平调整。1.粗调:把垫铁放到基础上,后把减速器吊到基础上,以主轴装置齿轮联轴器侧为基准调整,使两半联轴器之间的端面倾斜和同轴度分别小于0.6/1000和0.15,轴向间隙为70mm,地脚螺栓放置在减速器地脚螺栓孔的中

8、心并固定以便下一步精调,浇灌混凝土养护15天。2.精调:养护时间到后,对减速器进行精调,用水平仪检查和调整底座下平面的水平度,使减速器垂直于轴线方向的

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