凝胶类选择性堵水技术的研究及应用

凝胶类选择性堵水技术的研究及应用

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时间:2019-07-23

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1、各位专家大家好技术交流凝胶类选择性堵水技术的研究及应用汇报内容一、技术简介二、凝胶类选择性堵水技术原理三、选择性堵剂的性能评价四、现场应用五、结论中原油田分公司采油工程技术研究院中原油田进入高含水或特高含水期,堵水难度越来越大,对于隔层小,井况差,找水难度大的油井,必须采用选择性堵水。为此,研制出了一种凝胶类选堵剂。该技术与常规堵水技术相比具有独到之处,适用以下情况:地质状况复杂,出水层位很难确定多层出水,油水层交互油水同层产层隔层小,无法采用机械卡堵技术简介汇报内容一、技术简介二、凝胶类选择性堵水技术原理三、选择性堵剂的性能评价四、现场应用五、结论孔隙选择性堵水机理堵剂堵剂

2、-------------++N--PDA++选择性堵水机理水流油流遇到水时遇到油时O—HᆞᆞᆞO氢键上一页下一页中原油田分公司采油院凝胶类选择性堵剂技术指标项目指标温度70-120℃耐盐25×104mg/L油相渗透率降低<25%水相渗透率降低>85%有效期180天以上上一页下一页中原油田分公司采油院凝胶类选择性堵剂配方优化组成浓度范围最佳浓度聚合物(mg/L)5000-100005000交联剂A(mg/L)5000-100007000交联剂B(mg/L)300-700500增强剂(mg/L)5000-80006000汇报内容一、技术简介二、凝胶类选择性堵水技术原理三、选择性

3、堵剂的性能评价四、现场应用五、结论上一页下一页中原油田分公司采油院为了达到选择性堵水的目的,要求堵剂既要有良好的注入性,又能与地层产生强的吸附作用,并且具有长期稳定性。影响堵剂性能的因素主要有矿化度、温度、pH值、剪切等。凝胶类选择性堵剂评价上一页下一页中原油田分公司采油院凝胶类选择性堵剂评价—耐盐性配制注入水体系中,一价阳离子对堵剂的性能影响较小。二价阳离子对堵剂的成胶影响较小。在90天的考察时间内,随着温度的升高,堵剂的凝胶粘度增加,成胶时间缩短。堵剂的适用温度:70-120℃。凝胶类选择性堵剂评价—耐温性pH值为6时,凝胶粘度最大,强酸性下凝胶粘度降低,受拉即断,稳定性

4、差。体系适用的pH值范围是5-9凝胶类选择性堵剂评价—pH值体系热稳定性好,粘度保持率高。实验温度90℃凝胶类选择性堵剂评价—热稳定性以不同的剪切速率剪切2小时,当剪切速度低于3000转/分时,凝胶粘度的下降幅度很小,粘度基本趋于稳定。凝胶类选择性堵剂评价—抗剪切性第1次水驱后第1次堵后水驱提高采收率22.5%第2次堵后水驱提高采收率10.3%第3次堵后水驱提高采收率2.9%可视化实验模板油水堵剂两次水相渗透率分别下降87.2%、90.6%两次油相渗透率分别下降25%、24.6%选择性堵剂动态评价—封堵性能组号空气渗透率10-3μm2增强剂%水相渗透率10-3μm2封堵率%封

5、堵率提高%堵前堵后157.901.30.0496.90.661.20.51.60.0497.52201.6015.80.894.91.1211.30.517.50.7963516.5085.26.991.93.1523.10.587.34.49542203.60225.628.487.45.92311.30.5230.215.393.3增强剂的加入,对低渗层的封堵影响不大。可使高渗层的封堵率提高幅度较大。选择性堵剂动态评价—增强剂效果堵水后含水较低的采出程度比含水较高的采出程度高。不同含水时期对采出程度的影响水驱>99%80%60%上一页下一页中原油田分公司采油院用注入水对1

6、#填砂管进行堵后驱替,考察水相渗透率的变化。实验过程:堵后水驱--90℃恒温老化--水驱--90℃恒温箱老化--水驱。水驱次数Kw下降(%)189.6289.4389.3堵后水驱水相渗透率变化堵后水驱注入压力变化选择性堵剂动态评价--老化组号序号空气渗透率10-3μm2渗透率级差水相渗透率10-3μm2封堵率%堵前堵后一1#45023.3603.575.8587.42#1355225.6211.46.3二1#55734.4695.846.8893.42#1263218.3215.61.24渗透率级差越大,对高渗层的选择性封堵越明显。并联填砂管选择性封堵实验汇报内容一、技术简介

7、二、凝胶类选择性堵水技术原理三、选择性堵剂的性能评价四、现场应用五、结论该技术在中原油田进行了15井次的现场试验。施工井工艺成功率100%,有效率81.3%以上,累计增油2987.5吨,累计降水29054m3,含水平均下降4.3个百分点。现场试验中原油田分公司采油院典型井例1---文65-53层位:S2下4-7,2167.5-2304.9m(23.3m/13n)渗透率:80×10-3μm2井温:85℃矿化度:29×104mg/l采出程度:36.06%该井多层出水且有套变。2005年5月对该井进行了选择性

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