20130305低温甲醇洗工艺运行和设备故障案例

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1、净化装置安全培训低温甲醇洗工艺运行和设备故障案例2013-03-05案例1a:乌石化厂低温甲醇洗系统腐蚀1987年CO变换发生催化剂架桥塌方,大量催化剂粉尘带入甲醇洗装置,在处理过程中又误将甲醇洗系统吸收、再生塔人孔打开,使空气进入成造氧化,加剧了腐蚀。由此使整个甲醇洗系统污染,换热器换热效果明显下降,甲醇溶液再中携带杂质使泵堵塞,泵入口滤网频繁清理,大量甲醇流失,甲醇溶液再生受到影响,工艺气净化不合格,微量CO2、H2S超标,严重威胁下游的氮洗工艺,生产负荷仅能维持在80%~90%。乌石化厂低温甲醇洗系统腐蚀几度采用更换甲醇的办法,也无济于事,根据上述

2、情况,症结是系统太脏,大量FeS腐蚀产物附着在换热器表面影响换热效果。采取治理措施:全系统彻底进行化学清洗后,用氮气保护。在贫甲醇储槽溶液出口管线上增加一个微孔过滤器,清除溶液中携带的杂质。增大CO变换工艺气分离器,控制变换气带水。增加一台贫甲醇换热器(E9),并将其换热器结构进行改进,缩小管束间距。加大溶液再生塔煮沸器。增大甲醇蒸馏塔。案例1B:渭化低温甲醇洗系统腐蚀1999年6月份,渭化大检修结束后开车过程中,发现低温甲醇洗工段工况严重恶化。几台缠绕式换热器相继出现换热能力下降、阻力增大的现象,尤其是E1609/E1610情况更为严重。系统中的甲醇遭

3、到严重污染,装置中导淋排出的甲醇颜色发黑。整个低温甲醇洗工段表现出冷量严重不足、循环量不平衡、仅能维持50%系统负荷,生产无法正常进行。经过取样分析和研究,断定甲醇污染物为铁的硫化物,而不是变换工段的触媒粉,亦非系统衍生羰化合物。渭化低温甲醇洗系统腐蚀回顾检修过程,系统许多点曾打开人孔检查,因而有一定量的空气进入系统。在开车恢复过程中,为加快进度采用了不合格的氮气进行系统气密,这些都会造成系统中塔、罐、管道被氧化,所产生的铁的氧化物与生产过程中的硫化氢、水发生反应产生铁的硫化物。铁的硫化物粘附在换热器壳程管壁,堵塞换热器管程(在E1610上部发现大量碎片

4、状硫化铁粘结),导致换热效率下降、冷量难以平衡,系统负荷受到极大影响。渭化低温甲醇洗系统腐蚀初期处理采用更换部分甲醇;E1609、E1610等换热器壳侧鼓氮气扰动,多台泵前加细滤网过滤等等一些手段,但收效不大。故不得不停车进行化学清洗,第一次采用了分冷、热两个区域大面积进行化学清洗,但清洗后仅运行了两天,就再次出现系统循环量受阻的现象。在维持低负荷运行20余天后,再次停车对E1606、E1607、E1608、E1609、E1610分别配管进行双向化学清洗,特别对堵塞严重的E1610管程先进行了人工物理清洗。渭化低温甲醇洗系统腐蚀并在E1609前加装了一套

5、精细过滤器(滤芯过滤孔径为20µm)可与原设计的S1602并联使用,解决了从冷区返回的甲醇的净化问题。对原S1601进行了改造,加装了5µm的滤芯,在E1610到V1604中间加装了临时过滤器。采取以上措施并加强日常运行管理后,随着装置运行周期的延长,系统中的甲醇污染物越来越少,生产负荷逐渐恢复正常。经验教训:甲醇洗装置运行及检修过程中,必须严格控制接触氧气、水,以免造成系统氧化腐蚀。案例2:甲醇水分离器设备故障采用林德低温甲醇洗工艺的厂家,甲醇水分离器出现的设备问题比较多。镇海炼化、宁化、渭化先后出现过不同程度的设备事故,其中以宁化1996年10月2日

6、的爆炸事故最为严重。水分离罐以16MnDR、09MnNiDR为主,只有宁化选用过CF-62且在使用1个月左右发生严重设备事故,而选用16MnDR的镇海炼化、陕西渭化在开车5年左右更换了新的水分离罐,更换原因均为设备焊缝有较大裂纹状缺陷。甲醇水分离器设备故障追其根源可分为2类:①气化原料中硫含量增加较多,偏离原设计参数较大,宁化爆炸前一段时间粗煤气中硫化氢含量约为5000×10-6,设备使用环境酸性增强,SSCC加剧导致设备断裂失效;②设备设计环节对硫化氢腐蚀考虑较少,选材偏低。有人分析认为:水分离器选材应该优先考虑材料的抗SSCC能力,甲醇水分离器的运行

7、温度一般在-12℃左右,所以材料的低温性能可不做优先处理。最好的选材为16MnDR+321,这样既保证了材料的低温性能,又能兼顾抗硫化氢腐蚀能力(主材不含镍,对SSCC的敏感性降低,同时设备的制造费用较低。兖矿榆林能化原始开车时,再生塔水浓缩段长期处于满液位。这样,为控制住热再生塔水浓缩段的液位,蒸汽必须一直供应,致使热再生塔经常出现液泛,进而导致酸气压力忽高忽低,中段酸性气温度高夹带大量甲醇。下塔再生能力基本失去,仅靠醇水分离塔的甲醇蒸汽维持。案例3:热再生塔集液箱漏液检修期间进行了专项整改,对热再生塔进行工艺置换、隔离、通风后整改如下:将热再生塔II

8、I段集液箱塔板2个泪孔分别进行封堵;对集液箱与塔壁之间开焊的焊缝进行补焊;并对集

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