给水温度偏低分析及处理

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1、发电机组给水温度偏低分析及处理王微摘要#1、#2机组投产后,随着机组运行时间的增长,#1、#2机组给水温度逐步降低。经过认真分析影响给水温度偏低的各种因素,认为是高加水室短路,部分给水通过隔板直接流过,造成给水加热不彻底温度偏低。针对该问题提出了检修方案,彻底解决#1、#2机给水温度偏低,使机组能在最佳工况下运行,提高其经济效益。主题词:给水温度偏低分析0、概述二期2X330MW机组,汽机主设备是北京汽轮电机有限责任公司引进法国ALSTH0M公司技术生产的330MW业临界、屮间一次再热、冲动、凝汽式汽轮机,机组型式为单轴三缸双

2、排汽。回热系统由两级高压加热器(内藏疏水冷却段及一外置式蒸汽冷却器)、一级除氧器和四级低压加热器组成。高压加热器疏水采用逐级白流进入除氧器,4号、3号、2号低压加热器逐级疏水至低加疏水箱,通过低加疏水泵至主凝结水管道,1号低压加热器疏水到凝汽器。给水系统采用3X50%电动给水泵,2台运行,1台备用。1、问题的产生机组在满负荷情况下运行时,采用的是TRL工况。自2002年9月两台机组开始投入商业运营以來,各工况下的运行参数均能达到设计要求。随着长时间大负荷的运行,从2003年11月以来,两台机组给水温度比对应工况设计值逐渐降低,

3、造成机组不能在最佳工况下运行,严重影响经济性。通过采集数据,将给水温度的降低趋势作成如下曲线:攝氏度2003.102003.112003.122004.012004.02时间(年•加图1另将机组在TRL工况下实际运行参数与设计参数对比情况汇成表1:表1名称工作温度#1机实际温度#2机实际温度#6高加给水入口温度185.56°C182.56°C183.14°C#6咼加给水出口温度211.26°C203.38°C209.62°C#7高加给水出口温度253.90°C239.38°C240.48°C#6高加蒸冷器给水出口温度256.4

4、1°C245.39°C244.48°C一段抽汽温度65.72°C64°C63.8°C二段抽汽温度89.94°C88°C87.2°C三段抽汽温度129.37°C114°C112°C四段抽汽温度256.33°C257°C261°C五段抽汽温度351.15°C344°C353°C六段抽汽温度451.27°C449°C45&3°C七段抽汽温度336.98°C334°C333.5°C从图k表1中可以看出,给水温度是随着机组长时间运行逐步降低的,#1机#6高加、#2机#7高加的给水出口温度与工作温度设计值相差较大。2、问题的分析为了提高机

5、组的效率,保证双机经济可靠地运行,对给水温度偏低的原因进行了分析:⑴对给水系统及抽汽系统的热电偶进行校核,各测试元件工作正常,测量误差均在允许范围之内,未发现设备异常;⑵对高加三通阀严密性做了如下试验:关闭高加出入口三通阀,将高加水侧从系统屮隔离出来,给水流经高加旁路,同时泻掉高加水侧的压力,将高加水侧密闭。缓慢提升给水泵的出口压力,高加水侧压力没有变化,三通阀不存在内漏。⑶汽轮机各级抽汽的运行参数见表2。表2名称工作温度#1机实际温度#2机实际温度一段抽汽温度65.72°C64°C63.8°C二段抽汽温度89.94°C88°

6、C87.2°C三段抽汽温度129.37°C114°C112°C四段抽汽温度256.33°C257°C261°C五段抽汽温度351.15°C344°C353°C六段抽汽温度451.27°C449°C458.3°C七段抽汽温度336.98°C334°C333.5°C⑷查高加内部结构图纸以及设计性能相关数据。机组在TRL工况下运行时,#6高加疏水出口温度设计值为193.56C,#7高加疏水出口温度设计值为219.26C。测量高加疏水温度,均符合设计要求。(5)高加水室存在着短路的情况,即水室隔板有漏流,使得部分给水未经过高加加热直接

7、到达出口,与热水在高加出口混和后,势必会造成给水温度的降低。2004年4月,利用双机停运期I'可,对#1机#6高加和#2机#7高加水室进行了检查,发现二号机#7高加水室的底部隔板螺栓有四条脱落,另有八条螺栓已经松动,隔板已被冲刷(见图3),造成水室隔板短路。3、解决方案①将新的水室分隔板等分三段,并分割;②拼接端割坡口30度,钝边1mm,并打磨;③将三段分隔板拿入水室,清理后在内件园弧板上划线装配分隔板并点焊拼接端坡口朝外,间隙2mm焊条选用J507-3.2.O电流100-130A;④将分隔开的割断板上移20mm进行焊接,将下

8、方露出的螺丝孔堆焊;⑤焊接三段分隔板与内件圆弧板。焊条选用J507-3.2.O电流100-130A;⑥焊接三段分隔板拼缝。氮弧打底选用J・50焊丝.。罩面焊条选用J507-3.2.o电流100-130A;⑦焊缝打磨后100%PT或MT检查。4、结论通过更换新的水室隔板,双机在

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