高炉实际操作问答

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1、高炉实际操作问答《冶金之家》网站首席炼铁专家车奎生答疑汇总(在原答案基础上,略有修改。)一、关于高炉喷煤比确定以及如何提高喷煤比问题:问题:如果不富氧,风温1210℃,煤比上限能达到多少?怎么确定?如果富氧率2.5%,风温1210℃,煤比由165kg/t.Fe提高至185kg/t.Fe需要具备什么条件?请车奎生老师回答,谢谢。回答:高炉喷煤比的高低不仅仅是只受到风温和富氧率高低的影响,主要影响因素如下:1、影响喷煤比高低的因素:喷煤比要达到200kg/t以上,并且确保炉况稳定顺行、燃料比降低或者不升高(燃料比500kg/t),必须具

2、备如下条件:⑴焦炭质量特别是热强度指标必须保证:对于大高炉来说,要求焦炭质量为:冷强度指标M40≥84%、M10≤8%。热强度指标CRI≤25%、CSR≥66%。化学成分C≥85%、灰分≤12%、S≤0.60%、挥发分≤1.50%。中小高炉,可以略微降低对焦炭质量的要求。⑵入炉品位高,渣量低。渣量要求≤300kg/t,综合入炉品位每升高1%,焦比降1.5%,产量增2.5%,吨铁渣量减少30公斤,允许多喷煤粉15~20公斤。⑶风温≥1200℃。风温是高炉下部热收入的重要来源,约占整个高炉冶炼热量来源的20%。高风温既是提高炉缸温度和炉

3、缸热储备的主要手段之一,也是喷吹煤粉需要热补偿的主要来源之一,风温水平每升高100℃,可提高风口前理论燃烧温度约80℃。⑷富氧率≥3.50%。⑸炼铁厂和高炉车间整体管理和操作管理水平高。2、中等原燃料条件和中等操作管理水平(全国炼铁高炉约占80%)下,喷煤比与风温和富氧率之间的关系:⑴风温1050~1150℃不富氧,煤比可达到120~135kg/t;风温1150~1250不富氧,煤比可达到135~145kg/t。⑵风温1050~1150℃,富氧率每升高1%,约可提高煤比20kg/t,但是富氧率2.5%以下,喷煤比最好不要超过150k

4、g/t;风温1150~1250,富氧率每升高1%,约可提高煤比25kg/t,但是富氧率2.5%以下,喷煤比最高不要超过165kg/t;否则会导致燃料比或者综合焦比升高,炉况顺行也会受到影响。⑶风温水平在1050℃~1150℃水平,喷煤比不超过130kg/t;风温水平在950℃~1050℃水平,喷煤比不超过100kg/t;风温水平在900~1000℃水平,喷煤比不超过80kg/t;风温水平低于900℃,原则上不喷煤,即使勉强喷吹,其喷煤比和燃烧率置换比也都会很低,而且必须保持很高的生铁含硅,否则极易导致炉凉。3、风温1210℃,煤比由

5、165kg/t提高至185kg/t需要具备什么条件?由于不太清楚你们的原燃料条件,问题不好肯定地回答,只能大致回答如下:⑴为了保持炉况长期稳定顺行和燃料比不升高,建议你们煤比不要轻易由165kg/t提高至185kg/t。⑵如果非要提高煤比到185kg/t,需要具备什么条件?①富氧率提高到3%(FO2=(小时富氧量÷60)×0.785×100%/实际风量,估计你们富氧率计算偏高,实际上达不到2.5%)②综合入炉品位提高1~1.5%。2011.10.29二、高炉炉底中心温度持续升高如何处理:问题:我们厂420m3高炉,短短几天,炉底中心

6、温度由420度升高到450度,采取加钒钛矿措施效果不明显,被迫加大了钒钛矿的加入数量。请问车奎生教授,还有其他措施,能减低炉底温度吗?回答:文木朋友,你好。首先更正一下,本人只是一个普通的炼铁高工,教授可不敢当。1、首先要认真分析一下,导致炉底中心温度在短短几天之内从420度升高到450度,到底是什么原因造成的,才能对症下药,制定具体方案。(另外要排除炉底中心温度检测热电偶会不会出现问题)2、要结合你们高炉使用寿命、连续生产时间和冶炼强度高低,以及炉底冷却方式是风冷还是综合水冷,来确定目前的炉底中心温度是否正常。⑴一般来讲,420m

7、3的小高炉,其炉底碳砖质量和炉缸陶瓷杯质量都很差,而且日常生产中大多都是高压差、高冶强、高富氧、高煤比操作;原燃料条件大都很不理想、很不稳定,导致热制度和造渣制度在非正常范围异常波动;这种情况长期以往,对炉缸砖衬、陶瓷杯和炉底大碳砖侵蚀都很严重。⑵如果你们高炉已经生产了3~5年,而且又不打算继续生产若干年(估计政策也不允许了),目前炉底中心温度450度只要能够稳定住,也不是什么值得恐慌的事情,据我所知,很多生产年限比较长的380~630m3的无钟中小高炉炉底中心温度450度左右,甚至于达到550度,照样还在高冶强正常生产,只不过需要

8、采取一些必要的护炉措施来保证安全生产。3、综合水冷炉底中小高炉炉底中心温度适用范围:生产年限炉底中心温度正常范围警戒范围最高警戒线事故警戒线1~2年≤250~300℃350℃400℃450℃3~5年≤300~350℃400℃450℃5

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