锅炉炉膛负压异常原因及处理

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1、炉膛压力异常分析和调整对于负压燃烧锅炉,如果炉膛正压运行,则炉烟往外冒出,既浪费能源又影响设备和工作人员的安全;反之,如果炉膛负压太大,又会使大量的冷空气漏入炉膛内,降低炉膛温度,增大了引风机负荷和排烟带走的热量损失。所以保持炉膛压力在合适范围内运行是非常重要的,引起炉膛压力波动的原因很多,下面进行详细分析。1、锅炉脱硫系统故障,脱硫烟气挡板脱落造成炉膛正压。处理:1)如果炉膛负压自动调节跟踪不好,应解除送引风机自动,手动调节。2)如果经调整后,炉膛正压仍上升迅速并达到保护动作值,锅炉灭火保护应动作,如果没有正确动作应手动MFT,防止炉膛正压损坏设备。3)如果炉膛正压未达到保护

2、动作值,应立即解除锅炉燃料自动停运一台磨煤机,此时机组会在机跟炉方式运行,随锅炉燃料量的减少机组负荷将相应下降,视汽包水位及炉膛压力上升情况投入油枪后可每隔10秒停运一台磨煤机,直至炉膛负压达到微负压为止,期间注意调整一次风压,防止一次风机喘振。4)在停运磨煤机降负荷时,注意监视汽包水位自动跟踪情况,如果水位变化较大,降负荷速度就要缓慢,防止汽包水位高低保护动作5)如果在此期间发生引风机喘振,应解除引风机自动逐渐关小引风机静叶直到引风机喘振消失6)机组降负荷的过程中,机组长根据负荷情况及时将锅炉给水调节切旁路调节,以维持其前后压差满足减温水要求,防止造成主、再热汽温度异常7)待

3、炉膛负压恢复后,立即对锅炉本体进行全面检查,特别注意对锅炉各油层及炉底水封进行详细检查,防止因高温烟气造成着火,如果已造成着火的立即进行紧急灭火并通知消防队。2、锅炉冷态点火爆燃造成炉膛压力突然变正。预防措施:1)下层磨煤机尽量上好煤,保证高挥发分。2)等离子拉弧正常。3)等离子磨煤机暖风器运行正常。4)保证空预器出口热一二次风温大于150-200度。5)等离子磨煤机无油点火启动后180秒没有火检,且就地看火燃烧状况不良,立即停运等离子磨煤机,投入油枪点火,待条件满足后重新启动等离子磨煤机。6)若无油点火,严格按照锅炉启动第一台磨的措施,待炉膛温度达到一定温度后再投入制粉系统。

4、7)点火前炉膛进行充分吹扫,彻底将可燃物吹出炉膛。3、锅炉掉焦引起炉膛负压波动。处理及预防:1)注意监视好燃烧情况,燃烧不稳定时投油助燃,避免掉大焦时造成灭火。2)平时加强燃烧调整,加强吹灰,降低结焦的可能性。3)合理调整风煤配比,燃用比较稳定的煤种,尽量减少结焦。4)做好运行方式调整(主要是磨煤机运行方式调整),具体配煤原则:燃用低灰熔点煤种时将该煤种配在各锅炉下层磨煤机(等离子磨煤机除外),为降低炉膛火焰中心温度,停磨时优先停止中间层磨煤机,但应考虑保证锅炉燃烧稳定。5)锅炉漏风检查,发现漏风及时治理。6)做好锅炉运行时捞渣机水封的检查工作,保证水封严密稳定;辅控人员注意监

5、视捞渣机渣量,并根据捞渣机渣量辅助判断锅炉结焦情况7)如锅炉结焦情况无法改善,必要时可以使用除焦添加剂。4、锅炉灭火及RB动作引起炉膛负压波动。处理:锅炉灭火检查引风机自动关小,炉膛负压维持在允许范围。若炉膛压力达-4kPa检查引风机应跳闸,否则手动打闸,防止炉膛损坏。如果RB动作,检查引、送风机根据负荷自动调整在合适范围,否则手动干预。5、引风机静叶及挡板故障引起炉膛负压波动。处理:1)根据炉膛压力情况及时调整引风机出力,若引风机静叶卡涩,首先限制负荷,活动引风机静叶无效,就地手摇静叶,使两台风机出力平衡。2)引风机静叶执行机构脱落无法调整,降负荷停运故障风机。3)引风机出入

6、口统挡板关闭,立即根据负荷停磨将负荷。6、空气预热器堵灰引起炉膛负压波动。处理:1)加强空气预热器吹灰。2)升负荷过程减缓升负荷率。3)带不上负荷必要时限制负荷,以免引起风机喘振。7、四管泄漏引起炉膛负压波动。处理:四管漏泄引起炉膛负压波动,适当降低机组负荷,保证炉膛负压允许,若炉膛负压无法维持时,立即停炉处理。8、空气预热器、尾部烟道再燃烧引起炉膛负压波动。处理:1)排烟温度升高,立即采取调整燃烧和受热面吹灰等措施,降低烟气温度。2)预热器发生燃烧应投入吹灰或消防水。3)省煤器、空气预热器等处发生再燃烧无法控制时,或排烟温度上升至250℃应紧急停炉。停炉后停止吸、送风机,一次

7、风机运行,并严密关闭各烟风挡板。禁止打开看火门和人孔门。4)若发现空气预热器停转,立即将其隔绝,投入吹灰和盘车装置。若挡板隔绝不严或转子盘不动,应立即停炉。5)确认空气预热器、尾部烟道着火,利用吹灰蒸汽通过消防管道将烟道内充满蒸汽隔绝空气进行灭火。9、冬季暖风器泄漏结冰造成风道堵塞,送风机,一次风机风量变化引起炉膛压力变化。处理:根据暖风器出入口风压判断是否泄漏造成结冰堵塞,若是上述原因则停半侧风机隔绝相关设备进行除冰处理。10、磨内存粉过多,启磨时造成炉膛压力突变。处理:1)启磨前适当增加

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