杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究

杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究

ID:43893402

大小:69.00 KB

页数:6页

时间:2019-10-16

杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究_第1页
杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究_第2页
杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究_第3页
杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究_第4页
杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究_第5页
资源描述:

《杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究杜84兴隆台井间加密水平井治理对策研究摘要:水平井目前已成为油田开发的一种重要手段。目前杜84兴隆台超稠油油藏共有水平井56口,占总井数的12.9%,年产油7.68万吨,占总产量的19.8%o受油藏开发阶段、储层非均质特征以及完井方式的影响,目前水平井主耍存在“井况差、高含水、低产能”等三大主要矛盾,共有各类问题井22口,占水平井总数的39%。针对以上主耍矛盾,在深入问题剖析、精细潜力研究的基础上,重点攻克大修侧钻、出水井治理、能量补充等关键技术,使水平井生产效果持续好转。关键词:超稠油油藏;水平井;井况差;高含水

2、;低产能中图分类号:U416.26文献标识码:A1引言水平井目前已成为油田开发的一种重要手段。但受油藏开发阶段、储层非均质特征以及完井方式的影响,超稠油水平井主要存在“井况差、高含水、低产能”三大矛盾。近年来,不断深入问题剖析、精细油藏潜力研究,持续开展适合油藏特点的大修侧钻、出水井治理、能量补充等关键技术研究及应用,有力改善了水平井生产效果。通过开展杜84兴隆台井间加密水平井对策研究,针对套坏、出水、低产三大矛盾,阶段组织实施各类措施114井次,增油5.28X104to通过均匀注汽水平井高动用段提高了13%,2012年以来兴隆台水平井产量稳定在240

3、t/d,2012年、2013年综合递减分别为-6.9%、3.7%。创经济效益7813.4万元。2概况2.1地质概况杜84块构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡带中段。北以杜32断层为界,东以杜79断层为边界,西以杜115断层为界,南以储量计算线为界。构造形态为由北西向南东倾斜的单斜构造,地层倾角为2〜4。,东南地层倾角最陡约为7°左右。沉积基底为屮上兀古界(Pt)变余石英岩夹薄层深灰色板岩,其上为新生界断陷湖盆形成后沉积的一套以陆源碎屑为主的半深湖至滨浅湖和砂泥岩互层沉积体和陆上冲积扇沉积。杜84兴隆台油层原油粘度(50°C):92821mPa-s,原油密

4、度(20°C):0.96g/cm3,地层水矿化度1200〜1800mg/lo含油面积2.44km2,地质储量1986X104t,标定采收率30.7%,可采储量610.15X104t[l,2]o2.2开发历程及现状2.2.1开发历程杜84兴隆台油层自开发试采,至目前主要经历了以下两个阶段。(1)基础井网部署阶段(2001-2005年):杜84兴隆台2001年投入规模开发,采用70m井距正方形直井井网布井,阶段末共部署开发井240口,区块H产液3708t,H产油1271t,采出程度10.08%,阶段末年产油达到43.4X104to(2)滚动部署调整阶段(2

5、006-目前):2006年以来通过围绕基础井网逐步扩边部署直井,引入水平井技术部署井间加密水平井,使油藏年产油保持在40X104t以上规模。阶段部署滚动扩边直井139口,井间加密水平井56口,共有生产井435口。2.2.2开发现状目前区块日产液3935t,日产油967t,含水75.4%,地质储量采出程度30.06%,可采储量采出程度92.37%,采油速度2.39%,累采油484.8X104t,累采水1138X104to累注1386.7X104t,累采注比1.17o现有水平井56口,开井46口,日产油198t,占区块总产量的20.4%o3存在问题及影响因

6、素3.1套坏水平井套坏是影响杜84兴隆台水平井开发效果的主要因素2—。统计区块历年套坏井数达到18口,套坏井影响产量达到120t,水平井套坏具有以下特点:第一,套坏比例高,占区块总井数的32%;第二,筛管套坏比例高,占套坏总井数的72.2%;第三;低周期套坏比例高,三周期以内套坏井数占套坏总井数的50%。从油藏开发角度分析,造成套坏的原因有以下3点:(1)地层出砂导致套坏受油层物性影响,特别是区块东部油井,胶质及沥青质含量较低,地层胶结较为疏松,致使油层出砂较为严重,油井出砂后,由于缺少胶质骨架支撑,套管与井壁极易形成空间,因此该部位的套管也极易产生变

7、形或错断。(2)压差放大造成套坏随着开发的深入,油井采出程度的不断提高,“注采不平衡、牛:产压差放大”等矛盾突出,从而导致油层流体“碰撞、冲刷、挤压”等问题加剧,同吋也使套管变形的儿率增大。(3)应力集中造成套坏由于该区块属典型薄互状油藏,层间隔层较小,选层及分层难度大,并且,超稠油周期生产时间短、吞吐频次高,造成油层温度变化大,套管轴向应力变化大、主力油层应力集中,因此,易形成套管损坏。2.2高含水高含水的原因主要是邻井出水和边底水侵入,统计区块历年高含水井达到8口,高含水井平均日产8.5t/d,高含水问题以兴VI组最为突出[3,4]。2.2.1区域

8、邻井影响杜84兴隆台由于油水关系复杂,加Z套坏、固井差等工程原因直井出水问题较严重,直井一旦出

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。