降本增效材料

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1、“节能降耗、降本增效”的措施——XX公司2012年度,电石一公司本着鄂尔多斯集团与化工集团2011年度年会精神,以“降本增效”为目标,紧紧围绕节能降耗、废旧利用、强化管理、技改降资,在全公司全面展开降本增效浪潮,目前成绩较为显著。为达到降本增效之目的,我公司主要从节能降耗、废旧利用、强化管理、自主消化、技改降资、加大技改力度与自主创作,以达到稳产高产。具体行为如下:一、节能降耗1、针对全厂非防爆区域,公司将原有照明器具全部更改为节能灯或灯管;2、加强办公电能使用管理,使办公室节能灯、电脑、空调等耗电设备做到“下班必关”;3、加强厂区夜间照明管控

2、,做到停送电定时定点;4、加强对车间/工段设备运行管控力度及工艺操作,节约每一度电能。二、强化管理1、扩大机加工车间工作范围,将废旧物品进行回收利用,自主制作厂区内力所能及的备品备件,主要体现在:用d)50Q235的圆钢自主扯出炉小车车轴,并将出炉小车废轴制作碳材风帽;自主制作地轮;自主制作碳材/白灰振动筛筛板,自做出炉烟罩,自主铜焊接触器及电炉锅底等。经计算,制作一个地轮的全部成本为75元,而出库一个地轮为145元,可节约近70元;利用废轴做风帽,每个成本9.7元,而采购价为24元/个,每个节约近14.3元;自主铜焊接触器,约成本420元,而

3、外修补接触器900元/个。这些行为,为公司除成本节约外,自主制作保质保量,已在生产使用过程中突显成效。2、对可回收物进行回收利用,体现在:各车间/工段对废旧及损坏物件进行严格管理,以出库与废旧物一对一建立体系,以防废旧物品无形流失,各车间/工段将废旧物品交于维修部/电工部进行拆陷,对其中可利用物件作为备品备件进行管理。3、自缠电机,自2011年4月始,已经开始了这个项目,经统计,自编电机费用与外部缠电机费用相当,但公司却留下了烧损电机的铜线与芯,这些铜件公司进行统一管理,准备以旧换新,与接触器厂家协商,换取新接触器。4、对车间日耗品加大管理,如

4、对氧气、氧管、钳子、碳棒及维修用焊条、焊枪、手钳、板手等根据使用情况,采取定额使用制,加大管理力度。其效果氧气从以前1000余瓶/月降至今800瓶左右,氧管改用为现今涂层气管,从去年均13.8根/车间/天降至现每天10根/车间,钳子每天6根,并将天然碳棒改用为再生碳棒,使用量从以前月均36根降至32根等,一定程度降低了日常消耗。5、对办公日用品的管理。主要体现在:日常纸张使用控制、办公笔、笔芯、文件夹等。纸张(除上交文件外)内部统一采用双面打印方式,而笔与笔芯采取每半年一支,每月一笔芯,遗失或损坏由自主承担。三、技改降资1、将出炉道轨技改为双道

5、轨,避免以前因掉道不能及时处理倒置电炉降负荷运行,目前使用良好。2、对四个车间净化烟道加装检修口,在此以前,净化烟道清理需停炉三到四小时,现净化烟道清理只利用电炉处理料面的时间(25分钟左右)即可。3、对电炉电极筒进行改造,由12组筋片技改为14组,现仅一台在技改过程中。技改后,筋板电流密度得到有效降低,从很大程度上解决打筋片问题(电石二公司2011年度经过技改后,打筋片得到有效控制已是先例)。4、对水泵房循环水进行加盐处理。因公司工业用水采用黄河水,PH显碱性,而输水管路采用金属管材,倒置积垢严重,适当加盐进行处理,使水中性化,有效控制管路积

6、垢,同时对管壁垢层有变薄趋势,有效保障生产连续。四、减员增效目前电石一公司定员1080人,系统人数994人,在定员基础上计划减员194人,减员后初步估计总人数为194人。其文化层次结构为:本科及以上学历共计17人,占总人数的1.7%,大专252人,占总人数的25.34%,中专及以下学历726人,占总人数的72.96%。电石一公司下设生产运营部和综合管理部,公司整体由总经理和经理助理全盘负责。其中生产运营部下设四个电石车间、原料车间(含气烧窑、碳材输送工段、原料工段、原料维修工段)和五个动力辅助工段(炉台维修工段、炉台电气工段、净化工段、机修工段

7、、综合工段)。生产运营系统下有2名生产部长,6名设备技术员,1名工艺技术员,4名统计核算员,共计一般管理人员11人,生产部长2人。综合管理部下设综合行政模块、人力资源模块、企管模块和安全环保模块,共涉及到综合部长、党工团、员工关系、劳资、综合干事、企管员兼综合主管、人力专员、安全员等8个岗位,17人。五、其它1、以落实“以人为本”,除在电楼二楼炉体之间设防爆墙外,现对各车间出炉口加设安全挡火墙;2、购置防火服,用于二楼处理料面、测电极、观察炉况等使用,有效预防炉内喷热料、热火等对人的伤害。3、对车间电极糊合理使用。以前用“乌海阳光电极糊”,单耗

8、约32kg/T且电极烧结小于消耗,均10天进行焙烧一次电极,现改用“宁夏天宝电极糊”,单耗均27kg/T,且不存在因电极过短需焙烧状况。以上是电石一公

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