汽机运行对标月分析

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1、汽机专业对标分析•汽机二级指标分析一、凝汽器真空:一号机组:本月1号机平均负荷221MW,真空实际完成值为93.98KPa,本周目标值为94.08KPa,低于目标值0.lKPao按凝汽器真空度每变化lKPa影响煤耗3.09g/kwh计算,共影响煤耗0.309g/kwho分析原因:1.一号机凝汽器A侧胶球清洗装置冇缺陷暂不能投入运行,检修[1交记事,影响凝汽器冷却水管冷却效果,对凝汽器真空有影响;2.大修试验报告显示,1号机主机效率低于设计值较多,热耗率高于设计值467kj/kwh,说明在同样的负荷情况下低压缸排汽量高于设计值,导致真空达不到设计值。3.1号机高、低加疏水温度超标造成抽汽排

2、挤现彖,最终导致低压缸排汽流量增加。1号高加疏水端差高于设计值27°C,2号高加疏水端差高于设计值5°Co5、6号低加因疏水冷却段取消,疏水温度高于设计值20°Co4.1号机5〜8低加事故疏水气动门内漏,增加了凝汽器热负荷。整改意见及措施:1.利用停机机会消除阀门内漏现彖。2.利用停机机会对高低加进行改造或更换。3.做循环水泵优化运行试验,根据试验结果启停备用循环水泵,保证机组在最经济真空下运行。4.将凝汽器A侧胶球清洗装置处理好,胶球清洗正常投入,保证凝汽器冷却水管路清洁。二号机组:本月2号机平均负荷222MW,真空实际完成值为93.07KPa,本周目标值为93.37KPa,低于口标值

3、0.3KPa。按凝汽器真空度每变化lKPa影响煤耗3.09g/kwh计算,共影响煤耗0.927g/kwho分析原因:1、由于环境温度升高,循环水入口温度升高,造成开式水用户水量增加,凝汽器冷却水量相对减少,影响真空;2、大修试验报告显示,1号机主机效率低于设计值较多,热耗率高于设计值467kj/kwh,说明在同样的负荷情况下低压缸排汽量高于设计值,导致真空达不到设计值。3、1号机高、低加疏水温度超标造成抽汽排挤现象,最终导致低压缸排汽流量增加。1号高加疏水端差高于设计值27°C,2号高加疏水端差高于设计值5°Co5、6号低加因疏水冷却段取消,疏水温度高于设计值20°Co4、1号机5〜8低

4、加事故疏水气动门内漏,增加了凝汽器热负荷。5、1、2号机组都在运行工况卜:1、2号循环水联络供回水门开启状态,1机2塔的运行方式,1号机分流一部分循环水量,影响了2号机的真空。整改意见及措施:1、利用停机机会消除阀门内漏现彖。2、利用停机机会对高低加进行改造或更换。3、做循环水泵优化运行试验,根据试验结杲启停备用循环水泵,保证机组在最经济真空下运行。三号机组:本刀3号机组平均负荷217MW,真空实际完成值为93.95KPa,本周目标值为93.25KPa,低于目标值0.3KPa。按凝汽器真空度每变化lKPd,影响煤耗3.09g/kwh计算,共影响煤耗0.927g/kwho分析原因:1.木月

5、3号机做真空系统严密性试验为0.26KPa/min,经运行人员全面检查,未发现漏点。2.3号机凝汽器设备老化,换热效果差,本周3号机凝汽器端差平均值为7.4°C,高于设计值。3.3号机高、低加疏水温度超标造成抽汽排挤现象,最终导致低压缸排汽流量增加。1号高加疏水端差高于设计值35°C,2号高加高于设计值14°C,,3号高加高于设计值13°C05、6号低加因疏水冷却段取消,疏水温度高于设计值约20°Co7号低加因疏水冷却段取消,疏水温度高于其他机组20°C,排挤8段抽汽,导致低压缸排量增加。4.下表为3号机大修试验报告屮汽缸效率统计表:5.6.高压缸效率7.中压缸效率&低压缸效率9.设计值

6、10.86.248%11.92.077%12.89.668%13.实际值14.83.34%15.92.4%16.84.44%5.从上表可看出:3号机汽缸效率低于设计值,导致低压缸排汽流量大于设计值。6.3号机小机排汽量高于设计值。下表为大修试验报告屮小机用汽量统计表。17.18.设计值19.实际值20.21.34.89t/h22.40.2t/h7、3号机高、低压旁路电动门内漏严重,造成凝汽器热负荷增加。8、3号机5〜8低加事故疏水气动门内漏,增加了凝汽器热负荷。整改意见及措施:1.做循坏水泵优化运行试验,根据试验结果启停备用循坏水泵,保证机组在最经济真空下运行。2.利用停机机会消除阀门内

7、漏现象。3.利用大修机会对凝汽器进行改造。四号机组:本月4号机组平均负荷210MW,真空实际完成值为95.44KPa,本周目标值为93.54KPa,低于目标值0.lKPao按凝汽器真空度每变化1KPa,影响煤耗3.09g/kwh计算,共影响煤耗0.309g/kwho分析原因:1、4号机凝汽器设备老化,换热效果差。2、4号机高、低加疏水温度超标造成抽汽排挤现象,最终导致低压缸排汽流量增加。1号高加疏水端差高于设计值28°C,2号高加高

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