氮塞的形成与处理

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1、粗氩塔氮塞的形成及处理一、氮塞定义所谓“氮塞”是指在氩馏份气体中因含氮量过高,使粗氩塔无法正常工作的现象。因氮气的沸点较低,粗氩塔顶部浓缩后的氮及粗氩气的混合物中氮组分偏高,使其冷凝温度下降,与富氧液空之间的传热温差变小,使得不冷凝的氮气充斥在冷凝器中粗氩侧,氩气冷凝量大幅下降,甚至氩气不能冷凝造成冷凝器无法正常工作,粗氩塔顶部没有回流的液体,破坏了粗氩塔的精馏,氩馏分进入粗氩塔的量减少。随着气态氩馏份抽出量减小,上塔上升蒸汽量增加,回流比减少,氧纯度提高,使得氩馏份中含氮量减少,于是又造成氧含量超标,粗氩冷凝蒸发器温差又会扩大,粗氩塔回流液体量

2、增加,馏份抽出量将自动增大,上塔上升蒸汽量减少,回流比增加,氩馏份中含氮量又随之增大。这样反复变化,使粗氩塔无法工作。二、氮塞形成的原因在正常工况下,氩馏分氧含量设计值为91.91%,氩为8.08%。操作中以AI4309监测氩馏分中氩气含量,正常指标为8-12%。以PDI4313监测粗氩塔阻力,正常值为0.5—1KPa,变送器测量范围为0-6KPa。发生氮塞最直接的判断,是粗氩塔阻力PDI4313测量值下降;其次,是氩馏分氧含量下降到某个值(即AI4309值超过12%);再次,粗氩塔顶温度设计值为-183℃,该点温度下降,说明含氮量增加;氧气、氮

3、气产量,入塔空气量和压力的改变,空气纯化系统的切换,都会引起氩馏份组份的变化。2.1.产品氧气量波动大在本内压缩流程中,氧气取出量大,导致高压主换热器中部温度(膨胀机空气)和冷端高压正流空气温度降低、液化量增加,使进入下塔的空气含湿量大,下塔液空纯度稍降低。原因主要有3个方面:①高压液体空气量增加(气化率也下降),L/V增加、下塔贫液空含氧量(正常为23.39%)下降,通过HV4304进入上塔后氩馏分氧含量降低;②高压液体空气量增加,下塔回流比增大,富氧液空氧纯度降低,也会导致氩馏分氧含量降低;③下塔液位为自动调节,下塔液体量增加,调节阀LV43

4、01会开大,下塔进入上塔的液体量增加,上塔回流比增大。氩馏分氧含量降低。氧气量波动大的原因主要有两个:①由于氧气送给气化用户,受气化负荷调整影响调节;②由于氧气流量调节阀FV4339A/B选型偏大或PID参数设置上的原因,偏离最佳调节范围,无法实现稳定调节,导致氧气流量波动比较大。使氧气送出量较大,导致氩馏分氧含量降低,氩馏分氮含量增加,易引起粗氩塔氮塞。2.2.纯化系统切换纯化系统切换至KV3209充压时,进入主塔的空气量会发生波动,从而影响氩馏分氧含量。在吸附器升压过程中,进入主塔的空气量会减少,若空压机导叶采用流量自动调节,导叶不会开大,故

5、有的厂家在入口导叶压力或流量控制器的基础上,在纯化器均压时增加了预开调节功能、或采用手动补偿的方式,使进入主塔的空气量达到正常。但在吸附器升压结束时,进入主塔的空气量高于正常值较多,空压机导叶关得比较快,由于流量测量滞后,导叶的开度小于正常值,使进入主塔的过热空气量减少,下塔L/V增加,从而造成氩馏分氧含量降低,氩馏分氮含量增加,引起粗氩塔氮塞。由于氩馏分氧含量变化主要是因吸附器升压、使进入主塔的空气量减少和空压机导叶调节引起的,故一方面可把吸附器升压时间适当延长,减少升压造成的影响;另一方面调整空压机导叶调节的PID参数,使空压机导叶开关速度变

6、小,从而使进入主塔的空气量波动较小,减少对主塔工况的影响。2。3.液氮送出量减少液氮送液氮洗装置量因故中断或减少,下塔的液氮量及下塔回流比增加,液空纯度降低。这些液氮增加的量最终通过液空调节阀LV4301进入上塔,这时上塔回流比增加,氩馏分氧含量降低,氩含量增加。因这部分外送量较小,单套仅800Nm3/h,故其影响相对较小。2.4.外送氮气产量增加氮气送氮压机到氨合成及液氮洗、到净化系统的氮气量,由FV4335A/B,FV4336的控制,当送出量增加,到主冷的氮气减少,使主冷热负荷减少。一方面,冷凝的液氮减少,下塔回流比下降,液空纯度上升;随后到

7、上塔的富氧液空量也减少,导致上塔回流液也下降。另一方面,氧侧的蒸发量减少,上塔上升蒸汽量减少,因调节反应的滞后、下塔到上塔的液流量暂时没有减少,主冷液面有所上涨,同时上塔的回流比上升,故氩馏分氧气纯度首先是减少的。在这一短时间内也容易形成氮塞。故在操作中,应尽量保持外送氮气流量的稳定。2.5.污氮采出量的减少随污氮采出量减少,上塔回流比增加,氩馏分氧含量下降。导致污氮采出量减少的原因,主要是污氮管路阻力降的增加:如水冷塔液位高、水冷塔液体喷淋密度异常;污氮放空阀开不到位等情况,此时应伴随着上塔压力上升的现象。2.6.粗氩塔液空液面过高、液空蒸气量

8、过大若LIC4309设定值过高,粗氩冷凝器热负荷增加,表现为液空蒸汽量增加,PI4303测量值增加。说明粗氩塔超负荷运行。当氩馏分氧含量

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