#4机组跳闸原因分析报告

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1、8月16H#4机组跳闸原因分析报告分析时间:2005年8月160地点:热工项目部参加人员:杨培宏赵北国杜岩%1.事故经过2005年8月16日03时20分,#4炉掉焦,造成炉膛压力高保护动作,运行人员进行炉膛吹扫,无法复位MFT信号,03时48分,由热工人员强制复位MFT信号,此时燃油调整门电源失电,回油门故障,热工人员迅速摇开,4时5分点炉,5时#4机并网。%1.故障分析1.停炉原因分析:SOE首发炉膛压力高保护动作,经校验开关,动作值均在允许误差范围内,属保护正确动作。2.无法复位MFT信号原因分析:设计为运行人员无法手动复位MFT,只有在吹扫完成,并且无MFT条件时

2、,方可自动复位MFT。当时吹扫允许信号(点名:PURGEPERMIT)被强制,致使吹扫完成信号(点名:PURGE-END)一直发生,且无MFT条件,故第一次MFT被复位,一秒后主燃料丧失造成第二次MFT,而复位MFT为3秒的脉冲信号,即3秒内如依然有MFT条件存在,则MFT将一直发生,除非吹扫完成信号发生翻转.当时汽包水位低信号存在,且吹扫完成信号(点名:PURGE-END)一直发生,导致MFT无法消除。3.第二次MFT原因分析:第一次MFT被复位后一秒,由于下2油阀未到关位导致所有油阀均关(点名:OVCLD)信号未发,造成主燃料丧失,触发MFT。1.锅炉跳闸时CRT画

3、面炉膛压力显示与压力开关动作值不一致。经查变送器阻尼时间为2S,当炉膛压力在瞬间发生大幅度波动时,DCS无法分辨出实际压力的示值,从而造成DCS指示与开关动作不一致的现象。2.燃油调整门操作不动。由于燃油调整门电源空开故障(#3、#4机组电源空开多个已出现故障),致使此门无法动作。3.4A送风机控制油压低,启动条件不允许原因:就地压力开关动作值失准,待停机后重新标定。4.4A引风机出口挡板关不到位原因:因4A引风机出口挡板出现过自关现象,采取临时措施将执行机构停电。&4A、4B—次风机入口挡板指示1%启动条件不允许原因:现入口挡板行程开关作为风机启动的条件,而执行机构行

4、程开关没有接线,导致风机启动条件不满足,无法启动风机。9.4A小机挂不上闸原因:空气开关故障,导致电源掉电,现挪至备用开关。10.自动主汽门阀壳疏水门,二段抽汽电动门前疏水门,#3高导管疏水门,高缸本体疏水门,以上各门未联开原因:控制回路正常,机械沉,由运行人员手动摇开。%1.应对措施:1.加强保护投退的管理,尤其在机组启动期间,必须严格履行签字审批手续。定期检查DCS强制点,如发现新增强制点且没有审批手续,按相关制度进行考核。2.厂家已提供#3、#4机组电源空开,待机组检修时予以更换。3.燃油调整门质量存在问题,现#3,#4炉燃油门均故障,建议更换可靠性高的执行机构。

5、4.将炉膛压力变送器阻尼时间修改为0秒,修改DCS组态,增加2秒阻尼时间。另外机组检修时将变送器与压力开关接至同一信号源,检测当压力发生突变时变送器的分辨能力。5.待机组停运后校验4A送风机控制油压力开关,重新标定动作值。6.机组停运时,修改4A、4B—次风机、4A、4B送风机、4A、4B引风机启动允许逻辑,将入口挡板小于5%作为风机的启动条件。7.#3、#4机送、弓]、一次风机出口挡板选型和设计有问题,望更换质量可靠的执行机构。热控项目部2005年8月16日

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