挤压联合粉磨系统的标定与改进

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1、文章编号:1009—9441(2013)03-0022—04挤压联合粉磨系统的标定与改进口口芋艳梅,董志强,李文宇(山西职业技术学院,山西太原030006)摘要:通过对某公司10000t/d熟料生产线水泥磨系统进行标定和前期的水泥磨筛析曲线分析,对影响粉磨系统生产能力的因素进行了研究,提出了相应的改进措施。生产数据表明,改进后效果良好。关键词:挤压联合粉磨;标定;筛析凿线;辊压机;球磨机中图分类号:TQ172.6文献标识码:A引言挤压联合开流磨系统作为辊压机配套球磨机的水泥生产工艺,是目前已趋于成熟的工艺系统,由于采取了磨前预破碎,入磨物料细

2、度与传统工艺相比大大降低,通过“多碎少磨”,减轻了球磨机负担,提高了水泥粉磨效率¨屯]。然而,由于粉磨效率涉及到设备及操作参数等诸多因素,要有效地提高整个系统的生产能力,需综合分析各种因素,并进行全面优化。笔者通过对某公司水泥粉磨系统进行标定和水泥磨筛析曲线分析,对影响系统生产能力的因素进行了研究,提出了相应的改进措施,并进行了生产验证。1系统运行工况某公司生产规模为10000t/d熟料,配套水泥粉磨系统采用挤压联合粉磨生产工艺和设备,设计年生产能力为100万t,工艺流程图见图1,主要设备见表l。表1粉磨系统的主要设备序号设备名称规格、型号参

3、数l稳流称重仓2940x2940Q=220—320t/h;喂料粒2辊压机HFCGl40—80度:≤80mill。3打散分级机SFboo/140处理量:220~300t/h。中4.2111×13m.Q=120~140t/h;入料粒I仓长3.82m,度:2m筛筛余<60%;入4开流水泥磨磨物料温度:<100℃;研Ⅱ仓长2.71m,Ⅲ仓长6.0m。磨体装载量:250t;主电机额定功率:3550kW。标定时,磨机进料总量约115t/h,含辊压机系统104t/h(熟料+石膏+石灰石)和直接入磨机11t/h的粉煤灰。水泥品种为P·042.5水泥。质量控制

4、指标为:比表面积>380m2/kg,80斗m筛筛余<1.5%。进料组成为:熟料80.O%,石膏5.5%.石灰石6.0%,粉煤灰8.5%。通过调节打散机分级风轮转速控制人磨物料的数量和细度,同样对循环回到辊压机的物料也起到控制作用。出磨水泥温度为119.5℃,对磨机外壳进行喷水冷却,同时用带有袋收尘的磨机通风系统对磨机进行冷却。从中央控制室显示数据来看,磨机电流220~225A,功率3028kW,电压10kV,功率因数为0.786,磨机转速15.8r/min。辊压机固定辊在电流26.3~30A(功率358~408kW)、活动辊在电流21.7~2

5、3.7A(功率295—323kW)时运行。2系统标定2.1标定方法(1)在典型操作条件下,磨机平稳运行一段时间,记录数据,对辊压机以及打散机回路系统采样。取下列点处的样品:①出辊压机的物料;②打散机回粉;③辊压机产品;⑤人磨物料。(2)急停后,对磨机内部进行检查和取样。取轴向样本11个,其中I仓3个样本,Ⅱ仓3个样本,Ⅲ仓5个样本进行0.045~10.0mm范围的筛分分图1水泥粉磨系统工艺流程析。·22。Research&ApplicationofBuildingMaterials2.2辊压机标定结果(1)由喂料量104t/h与辊压机功率69

6、2kW,可算得辊压机的单位功耗为6.7kW·h/t。按(1)式计算循环负荷率(现)∞]。观(%)=暑×100(1)【,一,式中:一出辊压机的物料细度,80斗m筛筛余83.2%:卜出打散机的细粉细度,80斗m筛筛余63.6%:6——回辊压机的粗粉细度,80“m筛筛余95.2%。计算得辊压机的循环负荷率为163%,求得总进料为170t/h,辊压机单位电耗为4.1kW·h/t,这与一般情况下辊压机电耗2.5~3.5kW·h/t相比偏高。一般而言,运行状况好的辊压机工作功率大约是装机功率的60%~80%。该辊压机的工作功率约为692kW,而装机功率为

7、l260kW(2×630kW),只有装机功率的55%左右。(2)辊压机的运行情况稳定,但活动辊与固定辊的辊间距较大;中心位置的机械限位块存在着限制活动辊向固定辊运动的现象。根据观察,辊间隙在21~46mm之间波动,意味着两辊发生“倾斜”。其原因是:物料在辊表面分布不均;辊表面磨损;压力补偿未起作用;更严重的情况是辊出现机械故障(两辊轴线不平行)。(3)通过对辊压机产品进行粒度分析,发现产品较粗,高于正常水平,且计算得到的辊压机总效率较低,表明辊压机负荷不足。其原因,主要是由于缺乏“壅塞式”进料和辊压较低造成的。2.3球磨机标定结果2.3.1仓

8、内情况磨内各仓的情况见表2。2.3.2磨内筛析曲线在磨内轴向取样绘制筛析曲线,见图2,样本编号表示各仓取样点。2.3.3结果分析(1)出磨水泥45¨m筛筛余为8.7

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