质量目标完成情况检查记录

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1、质量目标完成情况检查记录2005年10月30日,张勇、吴纪华对全厂质量目标完成情况进行检查,检查情况是:工厂质量目标完成情况:1内审按规定进行,不合格项正在整改中;2顾客满意度测量得分:87.4分,完成了目标值;顾客抱怨信息二件,处理二件,处理率100%;合同履约率100%。3计量器具按时按规定送检,送检率100%,合格率96.4%(未完成98%的目标值,由于仅有一件量具不合格,所以未办理纠正措施)4产品实物质量完成了目标值,;机加成品初检合格率确保98%以上,力争达到98.5%模具产品合格率100

2、%抱箍成品合格率99.91%5已对全厂设备进行检查和评定,在用设备完好率100%;整顿了工房生产环境和秩序。同时对各二级单位质量目标完成情况进行了检查:技术科:设计已按规定进行;质量科经整改后文件受控率100%。错、漏检率为0%,过程产品合格率99.88%,出厂合格率100%;主要采购产品合格率100%,没有从非合格供方采购和未送检先入库的情况。综合办:有培训计划,已经进行培训,有培训和评价记录;用户质量信息已经传递并得到妥善处理,有记录,顾客满意度调查综合得分87.4分。材料科:合格供方(外包方)

3、评定率100%,主要材料100%从合格供方购买,进厂材料合格率100%;库房账、卡、物相符。生产车间:过程产品合格率99.88%,出厂合格率100%;生产现场做到安全生产、文明生产。检查人:张勇吴纪华2005年10月30日工艺纪律检查记录质量科:检验员工艺纪律执行情况:检验员丛培萍现场检验273卡弹块,按273卡弹块检验要求进行检验。机加车间:表面处理镀锌:按锌酸盐镀锌工艺执行,现场记录符合工艺要求。冲压车间:冲228钢片,所用材料符合工艺要求。检查人:张勇陈飞20050911质量管理体系运行情况抽

4、查记录1综合办:合同评审已按规定进行。已制定人员培训计划,并按规定进行培训与评价。2质量科:质量目标已在全厂各单位展开、分解。检验质量抽查工作已进行。计量器具均在合格期内。3技术科:新产品大空心铆扣实现过程策划工作已进行;设计开发工作已立项。4材料科:合格供方评定工作已完成。材料均能从合格供方购进。检查人:张勇朱鼎甫20060630检验质量抽查记录时间:2005年3月29日产品名称:239抱箍抽查情况:从包装箱中取出10件239抱箍,检验239抱箍抱箍漆膜、外观等方面,抱箍锁紧后别针孔对准情况,抱箍

5、两箍环不在同一平面内,扭曲变形大于2mm情况。抽查结论:10件239抱箍全部合格。抽查人:朱鼎甫20050329检验质量抽查记录时间:2005年6月20日产品名称:营八二提把抽查情况:现场抽取5件检验合格的营八二提把,检查外观:端头不得有影响装入筒盖的疵病,棱边倒钝,表面无毛刺情况;检查尺寸:5件产品全部符合产品图要求。抽查结论:5件营八二提把全部合格。抽查人:朱鼎甫20050620检验质量抽查记录时间:2005年9月23日产品名称:227抱箍抽查情况:从包装箱中取出10件227抱箍,检验227抱箍

6、抱箍漆膜、外观等方面,抱箍锁紧后别针孔对准情况,抱箍两箍环不在同一平面内,扭曲变形大于2mm情况。抽查结论:10件227抱箍全部合格。产品名称:273卡弹块抽查情况:现场任取12件已检验合格的273卡弹块检查外观、尺寸及φ2.5情况。抽查结论:12件产品全部合格。抽查人:朱鼎甫20050923

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