威金斯型煤气柜泄漏原因分析及处理措施.pdf

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1、冶金动力2013年第2期METALU瓜GICALPOWER总第156期威金斯型煤气柜泄漏原因分析及处理措施吴志伟,李辉(邯郸钢铁集团邯宝公司能源中心,河北邯郸056015)【摘要】介绍了邯钢威金斯型(橡胶膜密封)转炉煤气柜情况,分析出泄漏原因主要是皮膜扭曲老化与紧固螺栓松动,采取了有效的处理措施。【关键词】干式气柜;橡胶膜;泄漏;密封【中图分类号】TQ547.9【文献标识码】B【文章编号】1006—6764(2013)02—0024—02CausesAnalysisandSolutionofLeakageofWigginsG

2、asHolderWUZhiwei.LIHui(EnergySourcesCenter,HanbaoCo.,HandanIron&SteelGroupCo.,Ltd.,Handan,Hebei056015,China)【Abstract】ThestatusofWigginsconvertergasholder(sealedbyrubbermembrane)ofHandanIron&SteelGroupCo..Ltd.isintroduced.Theleakagecausesaremainlydistortedandagingm

3、embraneandloosenedfasteningboh.Theefectivetreatmentmeasuresareadopt—ed.【Keywords】drygasholder;rubbermembrane;leakage;sealing1前言(5)人口含尘量:≤10mg/m3邯郸钢铁集团邯宝公司西区能源中心110万2-2气柜技术参数m转炉煤气柜属于威金斯型干式煤气柜,2008年公称容积:100000m3;10月建成投产至今已运行3年多,皮膜已出现多处储柜压力:一段2500Pa,二段2900Pa;漏点,由于生产原因

4、未及时停柜处理,致使泄漏点越操作温度:≤72℃;来越多。经过多次进柜检查、讨论和分析,找出了事活塞有效行程:329m;活塞最大行程:0~33.8m;故主要原因。2012年7月进行了中修,彻底解决了底直径:61.3m,总高度52m;该问题。一段皮膜长9m,二段皮膜长7m。2气柜的设计条件及参数2.3金属材料2.1设计条件气柜金属构件除立柱采用Q235一B钢外,其余(1)介质:转炉煤气均采用Q235-A钢材料,其化学成分、机械性能符合介质成分(体积百分比):GB700—88的要求,螺栓采用C级螺栓,符合GBCO:52%~66%5

5、780—86规定。2.4橡胶皮膜CO2:16%~20.5%橡胶密封膜两面均使用共混胶(NBR+PVC),骨N2:17%~27.5%02:小于1%架材料为尼龙帘线布。应保证表面平整、光滑,不得有缺胶、打折、断线等缺陷存在,不允许有气泡、漏布H2:1.32%和杂质。两层帘线布之间不能脱层,内外层橡胶之间H2s:0.1%一0-3%平均分子量:30.3不能脱开。平均密度:一1.353kg/m33泄漏的原因(2)煤气温度:≤72℃(正常30—650oC)因发现泄漏时,气柜内CO浓度较高:1000×(3)煤气湿度:饱和10左右,不可能进

6、入气柜内部对泄漏原因进行彻(4)入口压力:1.5—3.0kPa底检查,只能从活塞上部观察漏气现象及过去检修2013年第2期冶金动力总第156期METALLURGICALPI9WER时遇到的问题进行初步分析。认为有两种原因可能拉长842mm。造成煤气泄漏(3)由于紧固螺栓松动造成的泄漏(1)皮膜扭曲老化龟裂造成的泄漏;生产厂家提供的橡胶膜密封压条(L:5mm;d:3(2)皮膜固定C型板螺栓松造成的泄漏。mm),双S型安装。安装密封时胶膜生产厂家技术人2012年7月5日,经设备动力部同意,借炼钢员现场指导安装,并在安装前对密封圈

7、由监理人员检修的机会,对气柜停柜置换处理漏点,氮气置换柜组织设计单位、施工单位、胶膜生产厂家一起检查,内煤气合格后,开检修风机再将柜内氮气吹扫干净,符合设计要求后进行安装。在安装时紧固螺栓的扳氧含量合格后,开始进柜全面彻底地检查。手力矩需要多大,当时已提出紧固到什么程度,生产经排查泄漏的原因为:厂家答复“在边缘看到密封压条挤出来就行”,按上(1)由于皮膜扭曲老化龟裂造成的泄漏;述条件分析,螺栓紧固力只要均匀一致即可满足,但(2)由于C型板与橡胶膜紧固螺栓个别的倾斜在生产实际中,橡胶膜和密封压条都属于柔性材料,造成的泄漏;对压

8、板与密封面起到一定的补偿作用,况且本气柜(3)由于紧固螺栓松动造成的泄漏;的储气压力不大,为2500~2900Pa,所以不影响密(4)波纹板螺栓脱落,掉落至皮膜底部,长期磨封压条,从而短期内能够满足使用条件。但是长期运损造成皮膜泄漏。行密封胶条老化变形,补偿力不足造成煤气泄漏。通过试漏检查

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