推土机薄壁密封套加工工艺优化.pdf

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1、总第187期河冶全Totall872011年第7期HEBEIMETALLURGY2011,Number7推土机薄壁密封套加工工艺优化高永红(河北钢铁集团宣工公司,河北张家口075100)摘要:介绍了推土机薄壁密封套加工中出现的问题及改进方法,改进后薄壁密封套的质量稳定,新工艺的生产工序减少、易加工,生产成本低,经济效益好。关键词:薄壁密封套;加工;工艺;优化中图分类号:TF321.2文献标识码:B文章编号:1006—5008(2011)07—0072—02WORK玳GPROCESSOPTIZATIONFORTHIN—WALLSEALINGCOVEROFBULLDOZE

2、RGaoYonghong(XuanhuaEngineeringCompany,HebeiIronandSteelGroup,Zhangjiakou,Hebei,075100)Abstract:Itisintroducedtheprobleminworkingofthin—-wallsealingcoverofbulldozeranditsimprove--ment.KeyWords:thin—wallsealingcover;working;process;optimization1前言河北钢铁集团宣工公司设计的某型号推土机行走系统为外圆210mm的薄壁密封套,最薄处

3、壁厚为l2.5mm,按常规工艺方法加工难以保证其不变形。尤其是热处理后变形更为严重,4.8mm宽的密封槽无法进行磨削,经常超差,零件质量极不稳定,容易造成批量报废。本文详细介绍了薄壁密封套工艺加工中出现的图1推土机行走系统密封套的装配结构问题及改进方法,改进后质量稳定,加工时间比原工Fig.1AssemblyStructureof艺缩短了一半,有效地提高了生产效率,节约生产成SealingCoverofMovingSysmmofBulldozer本45%。2密封套的加工工艺分析图I为推土机行走系统密封套的装配结构。按照图纸要求,零件的外圆(210mm)与密封槽(4.8

4、mm×2.74mm)必须保证相对于中心线同轴度≤0.1mm,且圆柱度≤0.05mm,如图2所示。收稿日期:2011—05—10作者简介:高永红(1967一),女,1991年毕业于河北广播电视大学机图2密封套的外圆与密封槽的连接械制造工艺及设备专业,现在河北钢铁集团宣工公司工作,E—mail:Fig.2ConnectionbetweenExternal135l3231298@l63.comEdgeofSealingCoverandSealingGroove72河北冶金2011年第7期2.1改进前的工艺分析密封槽离淬火端面距离为26.2mm,硬度较端面相改进前的工艺路线为

5、:锻造一粗车外形一精车对低一些,热后精车外圆及密封槽,改用工装定位头面一精车二面(210mm外圆留磨量)一划线、(见图3),以177mm内孔及左端面定位,小间隙钻孔,铣键槽一热处理表面淬火一磨210mm外配合,简单找正后,端面压紧,这样不会造成夹紧变圆。形,夹紧力分配均匀、强劲稳定,一次装夹将210改进前的精车工艺过程为:车外圆210mm为mm外圆及4.8mm×2.74mm密封槽车削成形,有210.6mm,留磨量待热处理后磨至210mm;密效保证了圆柱度和同轴度要求;同时车密封槽与封槽4.8mm×2.74mm在热处理前车成,当热处理210mm外圆选择在精密数控车床车削

6、,并使用了先表面淬火后密封槽极易变形,必须预留变形量来保证进的硬质合金机夹刀具,使车削轻松快捷,尺寸及形尺寸及形状公差要求,于是把热前的公差缩小,给制状精度精确稳定,表面粗糙度也显著提高。造带来困难,增加了制造成本,即便如此圆柱度往往也大于0.05mm,无法修复只能报废;同时热处理后以内孔定位,找正外圆及端面对点跳动≤0.1mm,磨210mm外圆达图纸尺寸,此时其与密封槽之间不是一次装夹下完成加工工序,基准不统一,很难保证同轴度≤0.1mm,平均废品率高达15%。除上述问题外,此薄壁套精车时为防止装夹变形要预留夹头,精车后将夹头车掉,且为防变形夹紧力不能过大,需要小进

7、给多次车削才能完成,生产效率低下,鉴于此种情况,我们提出将原工艺进行改进。图3改进后的密封套装配结构2.2改进后的工艺分析Fig.3AssemblyStructureofSealingCoverafterimprovement改进后的工艺路线为:锻造一粗车外形一精车3结语头面一半精车二面(210mm外圆留精车余量,密改进后的工艺方法将工艺过程简单化,加工工封槽不车)一划线、钻孔,铣键槽一热处理表面淬火序较改进前减少了20%,加工难度降低,不再预留一使用工装定位压紧端面车210mm外圆、车密夹头,热前无须预留变形量,加工时间比原来缩短了封槽。50%以上

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