自制轴承拉马“五小科技成果”.doc

自制轴承拉马“五小科技成果”.doc

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1、我厂3、4号炉引风机电机为6000V高压电机,众所周知高压电机体积庞大,重量在14吨左右,在日常设备维护和检修过程中费时费工,特别是高压电机轴承更换。由于高压电机转长度轴均在1米左右,轴承相对转轴的预紧力也较大,因此常常出现轴承拉马长度不足,拉力不够,而无法将轴承去下的现象。如果订购一套引风机专用轴承拉马,需要厂家专门的设计和加工,导致价格高昂,而且仅能用于引风机电机检修,其他高压电机无法使用,通用性不强。因此针对引风机电机轴承取下困难,缺少专用工具的问题,电机班青年利用业余时间,进行实际考察,各类数据收集,多方面听取意见,与班组中经验丰富的老师傅共同努力,设计完成了引风机轴承拉马。此拉马采

2、用三爪爪钩设计,来增加拉力,拉臂设计长度为1.25米,克服了拉臂长度不够的问题,针对专用工具通用性不强,拉臂的尾部采用可调的结构设计,使其能够适应于不同轴径的高压电机。为了减少人工出力,采用液压千斤顶,同时也增加了拉马的整体拉力。对爪钩和拉杆等重要吃力部位,充分考虑了高压电机轴承体积大,预紧力大的问题,同时借鉴低压电机轴承拉马的受力设计,通过反复的科学计算和数据修正,最终确定了如图所示的设计方案。最终的设计方案和图纸确定完成后,在班组和分场领导的大力支持下,进行了实际加工。在实验过程中,完全达到了设计要求。以往在未使用此拉马时,取下引风机电机轴承需要两名焊工加热轴承,两名检修人员用铜棒等工具

3、敲击轴承,另有一人托扶即将去下的轴承,共需5人,该过程需要高度的协同一致,稍有失误,转轴过热就会导致轴承暴死在转轴上,导致轴承无法取下,待转轴完全冷却后才可重新进行,这一过程费时费工。使用自制的轴承拉马,2至3人即可完成上述过程,极大的简化了轴承取下的过程,提高了高压电机的检修效率。在本次设计中,电机班青年,集思广益,精益求精,学以致用,丰富了自身的专业知识,提高了检修技能,

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