12V转-48V电源方案.doc

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1、12V转-48V电源方案选型1、方案要求针对我司老式PBX电路需求,现需要做出一个能产生-48V的电源方案,该方案的要求基本为输出电压-48V,精度10%以内,电流限流大于20mA即可。针对该需求,提出一下方案设定。2、方案选型A、基于STM8的DC-DC设计思路:基于我司已有的FXS口电路产生-48V反馈的高压电路,去掉32系列的Codec产生的PWM波输出信号和反馈控制信号,改为由STM8单片机提供PWM信号以及接收-48V电平分压后的反馈信号。如下图:我司使用的FXS口电路,检测电压反馈端口有3个,DCFF检测,SDCHA与SD

2、CLA的压差检测,以及VBATA的-48V反馈检测。针对前两者反馈检测手段的模拟,其波形如下:模拟其反馈算法,调节PWM波的占空比比较困难,难度在于算法比较复杂,目前的单片机实现比较困难,因此,目前的反馈检测手段,前两者检测预留接口到单片机,程序代码暂时不写,目前只做-48V的反馈检测。那么,针对-48V的反馈检测,需要做到一下两点:1、-48V电压过高,需要将其进行分压,分到低压后输入到单片机;2、负压输入到单片机后无法进行AD采样,那么需要进行反相后输入到单片机进行采样。-48V分压可以通过分压电阻实现,将其转换为-2V;而针对其

3、极性反转,反相电路可以通过运放反相电路实现,用一路放大器LM358即可,模拟仿真电路如下:综上所述,单片机实现12V转-48V电路,硬件实现可行,剩余的工作为单片机生产PWM波以及针对反馈的VBATA电压进行AD采样,反馈调节PWM波的占空比即可。B、基于TPS61170的3.3v转-48V电源方案设计思路:TPS61170是TI的一款高压Buck-Boost型电源芯片,将其设计成InvertingBuck-Boosttopy,采用TI提供的Demo典型设计,其原理图如下所示:其实际输出电压为-24V,然后通过一个二极管倍压电路,将其

4、放大到-48V,其最大通过电流为30mA,针对我司需要的老式PBX每路5mA的需求,已经可以满足,所以该方案设计可行,但是需要实际验证其可行性。C、基于LM5576MH的12V转-48V电源方案设计思路:针对TPS61170的电源电路,其只能过30mA电流,如果未来我司需要过1A以及以上的大电流的电源时,那么该设计就不能满足需求了。因此,提出能过3A电流的电源方案,LM5576MH,也是一款高压Buck-Boost型开关电源。该电源的基准电压:Ref=1.225V输出电压为:Vout=Ref*(1+Rfbt/Rfbb)为达到输出-48

5、V的效果,设计参数如下图所示:该图源自于TI在线仿真工具:Webbench,进过仿真也确实可用。但仍需要进行实际效果验证。3、方案总结经过上述3种方案,当我们需要实现-48V电源输出的时候,我们可以选择多种方案。第一种方案实现较为复杂,主要在于根据反馈得到的PWM波算法,但是成本相对低廉,单片机的价格并不算高;第二种方案成本相较略高,限制电流不能太高,但是是业界成熟方案;第三种方案在第二种的基础上能够允许通过大电流,所以,未来的用处也许会比较多。综合以上,建议,对三种方案同时进行样品验证,如果单片机的控制算法成熟了,应用该方案可以降低

6、我司的成本,如果需求紧急,在验证成功的情况下,第二种方案为优选方案。

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