应知应会二(采油技能分析).doc

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1、1>2、7、应知应会百题二技能分析(采油工)某自喷井检査并更换油嘴,开井后听出油声比平时声音大,油压、套压、流压都下降,回压上升,量油时产量突然上升,气油比上升,检査仪表、分离器及流程无问题。问:该井变化原因?外理方法。答:1>检查油嘴后,安装不牢,造成油嘴脱落。2、重新检查并装牢油嘴。某自喷井生产状况为油压下降,套压上升,流压上升,产量下降,气油比稳定,清蜡时刮蜡下不去,保温套掏蜡时,有硬蜡。问:该井生产变化原因?外理方法?下步措施?答:1、原因:结蜡严重。2、处理:攻蜡,刮蜡片直径由小至大。3、措施:

2、缩短清蜡周期,严格执行清蜡制度。某自喷井工作制度是f4mm油嘴生产,生产状况是油压上升,套压上升,流压上升,回压下降,产量下降,气油比上升,出油声变小,只出气不出油,清蜡时,上提刮蜡片比平时沉重。问:该井生产变化原因?处理方法?下步措施?答:原因:油嘴过小或堵,但未完全堵死。2、处理:检查并更换油嘴。3、措施:通过系统试井后,选择合理的工作制度。某自喷井由#5mm油嘴换为,Omm油嘴生产后,油压下降,套压下降,流压下降,产量先上升,后又下降,气油比上升,清蜡时结蜡点下移,有顶钻现象。问:该井生产变化原因?

3、处理方法?下步措施?答:1、油嘴过大。2、更换油嘴。3、系统试井后选择合理油嘴。注水井洗井洗不通的原因及处理的方法?答:原因:1、流程倒错,或管线冻堵。2、分注井管柱装有固定式封隔器,3、封隔器胶皮不回缩。4、底阀大不开。5、砂面过高,埋尾管。处理:1、检查流理,并倒好流程,解堵。2、不能洗井。3、应先关井,待胶皮回缩后,再洗井。4、提高泵压。5、作业冲砂。如何判断在油管挂处油套管窜通?答:卅油水井在没不进行其它措施时出现以下几种情况,可判断为油管挂处油套管窜通。1、套压突然下降(无其它措施);2、泵工作

4、正常,但产液量下降;3、套压随油压变化(不一定相等);4、油管法兰处有“刺刺”声;5、洗井吋,洗井液上返速度快;6、油井测动液面在井口或动液面突然上升(假液面),则可判定为油管挂窜通;7、注水井表现为注入量增加,井口法兰处有刺水声,油套压平衡。注水井注水量突然下降是何原因?答:1、地面设备影响:除计量设备误差外,泵压下降,倒错流程,地面管线堵塞等原因,都会使注水量下降。2、井下工具影响:如水嘴被堵、滤网被堵等使注水量下降。3、由于水质不合格,脏物堵塞地层孔道,造成吸水能力下降。8、注水井在什么情况下要进行

5、洗井?答:有一列情况之一吋,必须洗井:1、注了大量不合格的水。2、新井投注或井下作业施工后。3、注水量及吸水指数有明显下降。4、关井超过规定吋间。9、气体对电泵井有什么影响?如何预防?答:1、电泵井的井底流压一般较低,常低于饱和压力。井底附近将有大量气脱出,这些气体严重影响泵的正常工作,使泵的扬程、排量、效率都大幅度降低,甚至有可能使泵无法工作。当气体影响严重吋,机组因欠载频繁,反复启停,保护器失灵后,容易烧毁机组;2、预防:井口采用放套管气生产。10、造成电泵井欠载停机的主要原因是什么?如何排除?答:原

6、因:1、气量大;2、油层能量低,供液量小,泵排量过大;3、延吋继电器或欠载继电器部分出现故障;4、欠载整定值过高11、电泵井过载停机的原因?答:、1、洗井不彻底,井内有杂质;2、油井出砂泵卡;3、油管或地而管线结蜡;4、雷击造成缺相;5、机组损坏;6、电机过热;7、电缆击穿。12、分离器排不下去油的原因?答:原因:1、油井气量低,排油未关气平衡闸门;2、排油阀门闸板掉;3、排油管线堵塞;4、该井含砂量大,砂埋下流阀门或排油口;5、系统压力高于分离器压力;6、进液量大于排液量;7、玻璃管上下流闸门冻堵的判断

7、及处理?答:现象:1、分离器进油正常,但液面不上升或上升速度忽快忽慢;2、关闭玻璃管上流闸门,打开放空,却放不出东西;处理:1、憋压法:选一口气量大的油井,倒入分离器憋压(定圧以下),关闭玻璃管上流闸门,打开放空,排出堵塞物或倒一口液量大温度高的井在分离器内循环,开放空,排出堵塞物,否则应拆装清除。2、热解法:用毛毡或棉纱,将下流闸门及管线包扎好,用热水烫或蒸汽刺,严禁火烤。14、分离器冲砂冲不通的原因及处理?答:原因:1、分离器积砂过多;2、排污管线堵(冻、砂堵)3、闸门闸板脱落:4、冲砂流程倒错;处理

8、:1、检查流程、倒通流程;2、更换闸门或更换闸板;3、用憋压法排污(分离器定压以下)4、解堵(用热水烫、蒸汽刺)分离器底水冻结的判断及处理?答:判断:1、分离器进油正常,但玻璃管液位不上升;2、打开排污闸门,放不出东西;3、分离器内液而高,却排不出油。处理:1、如果液面在排油闸门以下冻结,可选一口出液温度高、液量大的井,倒入分离器循环。2、如果液面在排油闸门以上冻结,用热水或蒸汽刺分离器底部解冻,严禁用火烤。16、水套炉提不起

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