冷气风机技术改造.pdf

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1、132化工机械2013年冷气风机技术改造刘来军+(山西丰荷三聚氰胺有限公司)摘要统计了冷风机振动、改造及试车的原始数据,根据统计数据找出影响振动的根本原因,并提出解决措施。关键词冷气风机振动动平衡轴瓦温度找正试车中图分类号TQ051.2l文献标识码B文章编号0254-6094(2013)01.0132旬3山西丰荷三聚氰胺有限公司一台冷气风机(型号:2378/605)一直运行不正常,主要表现在风机运行周期短,每次开启后总会出现振动逐渐增大,基础随之振动的问题,不能满负荷生产。检查后发现,轴瓦经常有合金脱落、剥离,轴颈局部拉伤等情况。为解决冷气风机振动的问题,针对其运

2、行情况及出现过的设备事故,笔者从设备基础、安装质量及设备本身存在的缺陷等方面进行分析。1冷气风机振动原因分析1.1设备基础请相关土建人员对基础尺寸测量进行动静承载核算,基础取样做强度试验,认定该基础强度对机组正常运行没有影响。1.2安装质量设备与基础之间加设20mm厚的钢板,未与基础浇灌为一体,靠地脚螺栓将设备与基础紧固为一体;但在紧固地脚螺栓时,可明显发现钢板与基础间隙增大,怀疑设备紧固螺栓与基础地脚螺栓不是一体。设备与钢板问靠铁皮进行调整,有的铁皮厚度达10mm左右,且锈蚀严重,已无法承载,轻微的振动便会造成不同心,随着振动增大、对中破坏,基础振动也逐渐增大,

3、产生共振,叶轮动平衡破坏,振动加剧,进而使轴瓦、轴颈等产生一系列损坏。1.3设备本体问题叶轮瓢偏,从转子在平衡机上做动平衡可发现叶轮摆动量大,这也是风机运行过程中振动加剧的原因;叶轮结壁严重,转子不平衡,动平衡破坏,振动增大;轴瓦间隙大(表1),振动大。表1轴瓦间隙数据mm2检修过程2.1检修内容针对冷气风机存在的问题,笔者准备了详细检修方案,主要内容有:a.更换风机轴承箱、新转子及轴瓦,旧转子叶轮矫正并做动平衡备用;b.更换偶合器及联轴器(现用联轴器孔磨损严重且外圆变形,联接螺栓间隙大并且影响找正);c.取掉风机、偶合器、电机底部钢板,检查并更换设备地脚螺栓;d

4、.更换电机,原电机送保养,转子做动平衡。}刘来军,男,1977年4月生,工程师。山西省运城市。O“300。第40卷第l期化工机械1332.2安装检修过程拆除冷风机旧轴承箱、偶合器、电机及设备底部钢板;拆除旧轴承箱、偶合器、电机;拆除设备底部钢板;清理设备基础表面,并对放垫铁位置打麻面。2.3冷风机安装2.3.1轴承箱安装取出冷风机轴承箱松动及断裂地脚螺栓,更换为8.8级M36mm×800mm地脚螺栓,为保证地脚螺栓的紧固并及时投用,在基础侧面垂直方向钻咖50mm孔与地脚螺栓孔相通,在GB799地脚螺栓弯钩中穿入一根西50mm圆钢,吊轴承箱并用临时垫铁找平(一般横向

5、水平度的允许偏差为0.10mm/m,纵向水平度偏差为O.05mm/m),预紧地脚螺栓并用灌浆料灌地脚螺栓。2.3.2风机轴瓦及转子安装根据轴瓦间隙要求对轴瓦进行修刮,安装转子及支撑、止推轴瓦,测量并调整轴瓦间隙、止推间隙及上瓦瓦背过盈量至要求范围内(表2)。表2轴瓦间隙数据mm2.3.3风机机壳安装灌浆料凝固3天后,放正式垫铁(垫铁中间必须保证0.03mm塞尺塞不进)并取掉临时垫铁,根据轴承箱水平紧固地脚螺栓,利用垫铁对机壳找平,紧固轴承箱与下机壳连接螺栓,重新打定位销孔,铰刀铰孔后打人锥形定位销。根据下机壳水平(通过调整机壳支撑下面垫铁)紧固地脚螺栓。安装上机壳

6、,上好盖板密封及后端面密封。2.4偶合器安装与冷风机地脚螺栓处理方法相同,先取出松动地脚螺栓,更换为M27mm×800mm地脚螺栓,基础侧面钻孔将圆钢穿入地脚螺栓弯钩中,利用临时垫铁以风机为基准找正偶合器(找正采用“三表法”,找正要求轴向开口不大于O.02mm,径向偏差不大于0.05mm),预紧地脚螺栓并灌浆。灌浆料凝固3天后,放正式垫铁并取掉临时垫铁,紧固好地脚螺栓。2.5电机安装以偶合器为基准找正电机,紧固电机地脚螺栓。2.6二次灌浆点焊垫铁(要点:每两块垫铁两面焊两道20mm长的焊缝),支模板,二次灌浆,养护。2.7配油管冷风机轴承箱配油管,为增大油量降低轴

7、瓦温度,将前后进油孔板由原先咖3mm扩大至弘mm,回油管由原先咖89mm管改为咖108mm,保证回油畅通。检查偶合器板式换热器,并进行酸洗,对偶合器配管。3试车先对电机单体试车,电机运行正常,轴瓦温度、振动均在要求范围内,将电机与偶合器连接试车,电机、偶合器运行正常,偶合器进出口油温、振动均在要求范围内。将电机、偶合器和风机三者连接后试车,当转速升到2300r/min时,风机振动增大,随着转速的进一步提高振动呈上升趋势,由20恤m升到60斗m。当转速达到2800r/min时,振动达到80灿m,基础有明显振感,迅速减负荷停车,并对振动进行原因分析。4安装试车过程出现

8、的问题及解

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