螺杆压缩机振动故障的分析及处理.pdf

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1、492化工机械2叭1年螺杆压缩机振动故障的分析及处理潘高峰+杨春大庆炼化公司设备监测中心摘要利用正向推理,分析了螺杆压缩机产生振动故障的原因,为推力轴承间隙不当,处理后振动消除。关键词螺轩压缩机振动监测轴承故障诊断中图分类号TQ05I2l文献标识码B文章编号0254—6094(2011)04—0492_03螺杆压缩机是工作部件作高效回转运动的容积式压缩机械,通过工作容积缩小进行气体压缩,除了两个高速回转的螺杆转子外,没有其它运动部件,同时具备回转式压缩机和往复式压缩机的优点,如体积小、重量轻、运转平稳、易损件少、效率高以及能量无级调节等,在现代化工业及

2、压缩机行业得到迅速发展和应用。1设备基本情况某石化企业为满足油田采油需要.驱油聚合物产品生产扩能,使用螵杆压缩机用于制冷剂R134a的压缩,压缩机型号为RwB26761.制冷量为1090.2kw,转速为2950r/min,阴阳齿数分别为6、4.通过膜片联轴器与电机连接。2010年4月10日投入运行后,应用本特利便携式数采器进行监测,压缩机振动合格,运行到6月29日,压缩机振动突然增大,为分析振动原因和便于比较,继续采用本特利便携式数采器对其进行监测,测点布置如图I所示。测点3、4各向振动值比较见表1。压缩机振动达到9.5mm/s,超过标准7.1mm/s

3、,监测结果显示,压缩机径向振动变化不大,而轴向振动大幅增加,说明存在故障。为便于全面分枉护底角3底角4图l压缩机测点布置示意图析,同时监测压缩机底角振动,底角l一4的振动值分别为3.49、1.84、1.78、1.74mm/s。表l压缩机振动值比较mm/s测点振动值l振动值2驱动侧水平3H,O35骄动侧垂直3。342驱动饲轴向3^237自由翻水平4Hl72l自由饲垂宣4。l5l7自由倒轴向4.2695注:振动值l、振动值2分别是4月lO口.6月29日的监测值。2故障分析压缩机驱动侧径向和前后轴承轴向振动相对较大,首先分析压缩机前轴承水平、垂直、轴向和后轴

4、承轴向频谱.如图2—6所示。一2O?l5lo耋”0.071oE喜仉s孽0loo21)o300400500矗00700Ⅲm翱率,Hz图2压缩机驱动侧水平振动频谱【^JL【J.JL.JJ‘Iil1.I.02∞40061)08001000频率,Hz图3压缩机驱动侧垂直振动频谱·潘高峰,男,1969年12月生,高级工程师。黑龙江省大庆市,1634ll。第38卷第4期化工机械493—8j6l4童2馨0O100200300400500600700800颁堆,Hz图4压缩机驱动侧轴向振动频谱一;?3毒z嚣:图5压缩机自由侧轴向振动频谱图6压缩机底角1振动频谱由图2—

5、6可得到如下信息:a.从振动方向看,轴向振动是产生强烈振动的主要原因;b.从轴向振动频谱看,绝对主导频率均为198Hz(为啮合频率),其它频率分量如阴阳转子的转频及倍频可忽略不计;c.从振动值看,轴向振动远远大于径向振动;d.从底角振动值及频谱看,频率以啮合频率为主,且4个底角振动不一致。喷油螺杆压缩机是依靠螺旋状的阴阳转子的相互啮合运转的,转子的轴向振动要比其它类型的压缩机大⋯。但本案例中,压缩机在运行初期振动良好,轴向振动是机组运行一段时间后增大的,说明压缩机存在故障。在频谱分析的基础上,结合螺杆压缩机的工作原理和有关资料及生产流程,为避免诊断结果

6、不确定,产生漏诊和误诊的现象,采用正向推理的方法.认为引起压缩机振动的原因有”。1:a.机组操作不当.喷人过量的润滑油;b.压缩机地脚螺栓松动或地脚钢架刚度小:c.压缩机与电机不对中;d.压缩机管道共振使振动加剧;e.压缩机推力轴承间隙不当或磨损.阴阳转子在运转时,受到附加的不平衡力作用。3故障处理产生振动的原因较多,根据分析结论.采取由易到难的措施、逐步排出的方法进行消振。对机组进行全面检查后,按正常启机程序启动压缩机,调整各工艺参数至正常值,主要检查是否吸人过量的润滑油,若吸入过量,则振动剧烈,需停机排液;检查压缩机底角和支承钢架.由振动值知,压缩

7、机驱动侧底角振动大且有偏差,说明地脚螺栓松动,螺栓需重新紧固;驱动侧地脚工字钢架在垂直方向振动大,加固地脚钢架并重新找正;复查联轴器对中,压缩机采用膜片联轴器与电机相联接,为判断对中情况,监测电机驱动侧振动,频谱以l×倍频为主。在压缩机驱动侧频谱中.2×倍频振动幅值相对较高,可能是综合不对中,复查联轴器对中并重新调整对中量;检查出入口工艺管线,出人口工艺管线采用硬管与压缩机连接,调整原管道的支吊架或改变位置及加固管线,消除共振引起的振动过大。采取每一项措施后,检查、监测机组振动情况,发现机组振动暂时有所好转,但运行几小时后,振动值仍然上升,说明还没有从

8、根本上消除振动,上述几方面并不是引起压缩机振动的主要原因,需从压缩机本身寻找振动原因。轴承检查

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