管理评审报告(2017年).doc

管理评审报告(2017年).doc

ID:51670566

大小:106.00 KB

页数:8页

时间:2020-03-14

管理评审报告(2017年).doc_第1页
管理评审报告(2017年).doc_第2页
管理评审报告(2017年).doc_第3页
管理评审报告(2017年).doc_第4页
管理评审报告(2017年).doc_第5页
资源描述:

《管理评审报告(2017年).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、..评审目的通过对本厂质量体系的定期评审,验证质量体系持续有效满足ISO9001:2015体系标准要求,以确保本厂质量体系的适宜性、充分性、有效性,不断满足相关方需求和期望。评审日期2017年9月28日评审地点会议室主持人王家俊参加人员:总裁、管理者代表、各部门负责人、内审组长等。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(改进措施)1.上次内部审核、外部审核的情况总结。一、2017年9月22日内部审核,开出的5项一般不符合项,已在9月26日期限内验证改善完成。二、2016年12月21日,DNV对本厂质量管理体系进行年度跟踪审核

2、,开出4个一般不符合项、2个观察项报告。一、2017年9月22日内部审核发现,在区域划分与标识追溯性、设备操作与维护保养、生产过程控制中首件制作、生产和服务提供的作业指导书、测量设备管控等方面,未严格按照程序文件要求执行,缺乏必要的执行力度。二、2016年12月21日DNV年度跟踪审核发现,1)吹塑机生产工艺设置参数,未按照《吹塑厂成型工艺技术条件参数》执行;2)《吹瓶机维修保养表》与《吹塑机年度设备维修保养计划》的保养项目不完全相符;3)《外协加工单》(HX161212,淬火HRC42-47)和《加工合同》(P051203,淬

3、火HRC45-46)采购信息不一致,且《外协加工单》未得到审批;4)《进料质量异常处理通知单》(单号:SCAR2015120057),供应商原因分析及对策未填写;5)《顾客满意程度调查表》没有产品型号或合同编号信息;6)模具加工工艺卡,对关键的加工工序以及检验的数据,未进行追溯管理。1.充分利用每次内审,挖掘各部门在品质管理活动中所存在的问题,及时纠正、杜绝再发,促使质量管理体系得以持续改进。2.促使管理层及员工,自觉遵循标准要求作业,并不断反馈、沟通。1.不断增长知识和阅历,促使质量管理体系不断改进。2.从外审中不断寻找出内审

4、在审核方法、技巧存在的差距,促使内审水平提高。3.通过各种审核,充分验证了本司质量管理体系的充分性、适宜性及有效性。证明本司质量管理体系是能经受住考验的。4.特别关注:DNV在2016年度跟踪审核,开出4个一般不符合项、2个观察项,在2017年10月11-13日换证与升级审核中,不允许再次出现,必须得到改善和维持。2.客诉处理结果1.客户多次投诉:LIN-90LIN-70SB-40机型的油缸漏油现象,尤其是吹风座油缸漏油频次为多。2.浙江客户投诉,本厂机器编号142728、机型LIN-90II-TS,在运行时,发现其锁模架的

5、左横梁断裂。3.浙江客户投诉,本厂机器编号162898、机型LIN-90II-TSI,其口模调节块断裂4.接客诉,162896/佛山,机型LIN-90II-TS产品,客户在使用时发现,其锁模同步齿条整体断裂。1.未来采用质量可靠的威格仕油缸,提升产品的品质信誉;更改油缸现有的结构,增加回油管、采用新端盖和司达行油封。2.焊接其对焊接部位进行再焊接,边焊接边清除焊渣,以防虚焊;对焊接部位进行低温回火处理,将焊接件放置进行自然时效处理,以消除焊接应力。3.更改原材料,由轴承钢改用S136磨具钢原材料制作,确保表面硬度、芯内部具有韧性

6、(塑性),整体强度符合要求,4.督促供应商严格按照图纸要求,进行高频淬火,控制规定硬度,来料检验采用加严抽检方式进行检验。1.挖掘各种潜在隐患,杜绝一切问题的再发生。2.以客户投诉作为品质改善切入点,举一反三,进行任何的质量改善活动,促使客户意识在本厂内部的形成。3.制订整改措施,并切实执行,已验证整改措施的有效性,完成标准化工作。4.建立客诉要求及产品异常的档案资料,以便对新进员工着重培训,杜绝问题再次发生。.下载可编辑...评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(改进措施)2.客诉处理结果5.接客诉,上海客户外卖单296

7、0/17、2964/17,有4件分流梳,客户在使用时发现漏胶。5.强化对原材料供应商的管理力度,在开发新供应商,同时关注其品质的满足程度。更改重要零部件原材料供应商,应进行必要的评估,并完成样品试用过程。3.重大品质异常。1.在加工主油路板时,发现有内孔Φ11、深度123mm,做成Φ14、深度188mm。2.在加工AKM3743壳牌4L模体时,将运水孔多加深了11mm,导致后续工序无法加工。3.在加工外层芯套时,整个加工面孔距与内孔Φ110中心偏移1mm.4.加工部发现后刀座Φ6.35深孔,其加工位置错误,导致后续工序无法加工。

8、1.做好首件,反复核对。2.强化现场管理,现场管理人员应时刻督促员工按标准作业,并随时验证其执行效果。3.现场品管人员应识别加工过程,对关键、重要工序进行重点控制,尤其是对工序交接过程中的首次生产的品质控制。1.形成首件制作与确认机制,坚决执行标准化作业。2.加

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。