《论文_提 高 氟 硅 酸 钠 效 率(定稿)》.doc

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1、提高氟硅酸钠得率梅新华湖北大冶有色化肥公司湖北•黄石435005【关键词】氟硅酸钠得率【摘要】分析了氟硅酸钠得率较低的原因,介绍了如何提高氟硅酸钠得率的几种方法,并对采取新工艺方法后氟硅酸钠得率提高的效益进行了比较分析。普通过磷酸钙生产中产生大量含氟气体,我厂是利用水将该含氟气体吸收形成氟硅酸,然后与NaCl饱和溶液在结晶槽中结晶,经过滤、干燥等工序制得氟硅酸钠产品。1、现状近年来,氟硅酸钠生产时的盐耗居高不下,其盐耗有时高达1.5t/t,是理论盐耗的2倍。每吨食盐得到氟硅酸钠的调查情况如下表(表一)X123456789101112均率平得19980.7350.7580.

2、7460.6890.7690.6890.7140.7240.7350.7520.7380.7600.73419990.7290.7540.7380.7660.6820.6950.7020.7150.7410.7500.7330.7520.72920000.7360.7500.7340.7280.7110.7120.7180.7200.7290.7450.7380.7470.731从表中可以看出,199&2000年来,氟硅酸钠平均得率在0.73左右,同时,每年月份,其得率普遍偏低。2、原因分析2.1、根据氟硅酸钠生产工艺,氟硅酸钠得率与原料食盐纯度以及食盐溶液浓度、结晶时食

3、盐加料系数、加料方式及速度、结晶后沉降时间、洗涤方式及用水量等因素有直接关系。2.2、根据以上原因,我确定了两个主要原因:一个是结晶时加料系数不合理;另一个是洗涤方式不合理。3、措施3.1、改变结晶加料系数原来的结晶工艺为:将饱和食盐溶液按计量的130%加入到预先装有一定浓度的氟硅酸结晶槽中,此时,结晶母液中NaCl含量在17-23g/l、[SiFe]为4.6x10'5mol/l左右,由于NaSiFe的溶度积为Ksp=3.5xl0当加料系数改为125%时,母液中NaCl含量在15-21g/l,[SiFo2]浓度为8.5x105mol/l,其浓度仍然很低,NaSiFe析出

4、量相当完全的,因而加料系数的改变对NaSiF62啲产率几乎没有影响。3.2、洗涤方式的改进氟硅酸钠生产过程中,其溶解损失是不可忽略的,它在水中能形成0.39%的溶液,如果将洗涤次数由原来的三次,每次用水9-10t,改为洗涤四次,每次用水4-5t,不但可以提高洗涤效果,而且还可以降低用水量,减少溶解损失。全年可节约用水8250仁洗涤方式改变前后,洗涤液中HC1含量如下表:洗涤三次,每次用水9-10t次数第一次第二次第三次洗涤液中HC1含量2.90g/lO」88g/IO.O133g/l洗涤四次,每次用水4-5t次数第一次第二次第三次第四次洗涤液中HC1含景5.45g/l0.6

5、88g/l0.0814g/l0.00978g/l由上表可见,当增加洗涤次数,减少用水量后,洗涤液中HC1的含量反而有所下降。3.3、食盐溶液加入方式沉淀剂NaCl加入速度对氟硅酸钠沉降速度和得率有如下关系(如图)▲从图中可以看出,加盐速度有一最佳值,此时收率最大。通过实践发现,加盐方式应先慢后快,加盐时间必须控制在20-25分钟内完成。3.4、确保食盐纯度及食盐溶液浓度进厂食盐应确保工业食盐纯度>93%,并确保每批进厂食盐的重量。同时为了减少溶解损失,应确保食盐溶液浓度>24%O3.5、沉降时间的改变原工艺沉降时间为8-10分钟,致使有少量NaSiF6后随母液和母液流失,

6、影响产量。由于结晶槽高为3.0m,硅酸沉降速度为O.3m/h,NaSiF6沉降速度为3m/l,基于此,把沉降时间延长了3-5分钟,实践证明,成品氟硅酸钠中水不溶物的含量基本没有变化,因而将沉降时间延长至15分钟左右是切实可行的。4、效果2.1、通过2001年1-9月份的实践,氟硅酸钠的得率与去年同期相比,有明显的提高,如下表:月年123456789平均19930.8620.9900.9000.7940.8470.8330.8900.9120.9250.8842.2、由于得率的提高%1全年多生产氟硅酸钠77t,创价值11.55万元。%1全年节约用水8250t,创效5000元

7、。共计创效12万余元。

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