行车大车行走机构设计改进.pdf

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1、经验交流2013年第5期(第26卷,总第127期)·杌械研究与应用·行车大车行走机构设计改进孙广辉,王华勇(浙江龙盛薄板有限公司,浙江上虞312369)摘要:针对行车原设计中存在严重啃轨、输入驱动断轴问题,通过对原驱动方式的受力分析,计算出原传动所提供的扭矩,将原双驱动方式更换为四驱动,同时更改原行车行走轮结构形式,生产实践证明,此改进可降低设备故障率,节省检修费用。关键词:行车大车;行走机构;啃轨;参数选配中图分类号:TH122文献标志码:B文章编号:1007—4414(2013)05—0158—02DesignImprovementoftheWalkingMechanisminBridge

2、CraneSUNGuang—hui,WANGHua-yong(ZhejiangLonsenSteelStripCo.Ltd,ShangyuZhejiang312369,China)Abstract:Aimingattheproblemexistingtheseriousrailgnawingandinputdriveshaftbreaking,throughtheanalysisofolddrivingmodeinbridgecrane,thetroqueoftheoldmodeiscalculatedandtheoldtwo-motordrivingmodeshouldbechangedto

3、four—motordrivingmode.Thestructuralstyleofthedrivingwheelalsoshouldbechanged.Itisprovedthatthisimprovementcouldreducethefailurerateandthecostofexaminingandrepairingoftheequipment.Keywords:bridgecrane;walkingmechanism;railgnawing;parameterselection1概述象,同时当行车在吊重物运行时,由于行车大梁的某厂使用的罩式炉上方行车(规格:40T+整体变形,啃轨现

4、象越发明显,当啃轨严重时,行10TQD电动双梁桥式起重机,厂内编号为9#、10#走轮25film凸起边缘在不到1月时间内就会被磨行车),由主小车(起重量40t)与副小车(起重量平,同时,由于啃轨的承在,加大了行车主动轮的10t)两部分组成,主小车用来将冷轧机轧制、翻卷驱动阻力以及啃轨时载荷的冲击,驱动轮输入轴也会经常性断裂。机翻卷完成的料通过9#、10#车用立式夹具夹紧后挨个装入炉台,副小车用专用垫板夹具夹紧垫板3改进措施后将垫板放至两个相互重叠卷之间,以防止退火为改善此种缺陷,经严密论证分析决定将原有单时两个卷之间发生粘连现象,同时行车还需将退边双驱动改为双边四驱动,从而使行车正反运行过程火

5、完成的卷用夹具挨个吊至地爬车运至平整生产中,确保整台行车四只角速度的同步性,减少或消除区域。此种啃轨现象。改进设计方案如下。(1)原驱动参数:电机15kW,电机转速730r/2行车存在的问题及分析min,速比i=15.75,其齿轮传动效率为77=0.94_lJ,制由于罩式炉行车使用频率及罩式炉区域温度比动力距280N-13'1,其驱动扭距计算如下:其它区域普遍高,行车在设计上考虑的设备工作系数偏小,在现有工作频率下使用存在着严重啃轨、输入550×驱动轴断现象,平均每个月需更换一副主动轮、发生式中:P为电机功率,kW;N为电机输出轴转速,r/一次断轴现象。严重影响罩式炉和后道平整机组工rain。

6、计算结果:序的正常生产,同时对罩式炉的安全生产产生了严重:9550××15.75xO.94=2905.22(N·in)威胁。鉴于以上存在的问题,经过深入分析阐述如下:因为2台电机驱动,故总的驱动扭距为:原车为单边双驱动,在行车行走过程中,两边驱动电2905.22x2=5810.44(N·m)机存在着速度不同步现象,在行车整个行程中,此改为双边四驱动,在保障原有驱动扭距不变的情种不同步随行走距离逐渐累积,当两边不同步超况下,每台电机的驱动扭距应≥6181.33/4,即为:过一定距离时,导致行车整体扭转而发生啃轨现1452.61N·in收稿日期:2013—08—12作者简介:孙广辉(1979一),

7、男,黑龙江龙江人,助理工程师,主要从事冷轧生产设备管理和技术方面的工作。·158··机械研究与应用·2013年第5期(第26卷,总第127期)经验交流此处无电机为两驱为47r/min,减速比为i=30.95,原有理论值相符较好,满足此种工作环境,因其为三合一电机,即抱闸、il、/一·—\]8譬减速箱、电机三者合一,此种型号的电机减速箱单台睦8岛¨.;l1734§抱闸力距为:1520N·InI>28

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