齐108块维护性工作量分析及下步工作建议.doc

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1、齐108块维护性工作量分析及下步工作建议【摘要】为了减少维护性工作的投入,我们总结了历年来造成维护性工作的原因,为今年减少维护性工作提供整改方向及措施,具体分析出有以下几方血原因。【关键词】维护性;工作量中图分类号:TU71文献标识码:A文章编号:1006-0278(2013)07-198-01一、齐108块维护性工作原因分析(-)砂卡1•地质因素。受先天地质条件的影响,齐108块油层岩性以砂岩为主,泥质胶结,成岩性差,胶结疏松,油井受到各种外在因素的刺激极易出砂。从图中可见,砂卡造成检泵的井次最多,且重复发生的也比较多,特别是东部出砂较为严重,东部砂卡井占砂卡总数的

2、75%,主要是由于东部油井泥质含量低,东部油层泥质含量平均只在2%左右,而其它部位油层泥质含量平均值均为10%左右,而且东部油井的平均砂柱为74米,比其它部位高20米,因此东部防砂治砂是重中之重。2•措施因素。砂卡井中,突出表现在动用新油层方面,这样既影响了措施效果,又增加了管理难度。分析主要有以下三点原因:(1)区块地层压力逐渐下降,由开发初期的lOMPa下降至目前的2.5MPa,上覆地层与层间压力逐渐加大,导致油层出砂严重。(2)实施补层等地质措施后,原井的压力平衡系统破坏,造成应力挤压,使油层出砂。(3)措施层位油层发育好,岩性胶结差,实施措施后,含水均明显下降

3、,增产效果明显,同时也增强了携砂能力,使在产量增加的同时,造成油井出砂。3•管理因索。(1)工作制度的影响:经对砂卡井工作参数进行统计,在泵径、供液能力不变的情况下,冲次偏高,造成油井生产压差过大,渗流加速,加剧油井出砂。(2)管理方法的影响:1)出砂井动态管理不到位,预防措施和监测不及时。2)掺油不合理。在出砂井中,由于掺油过量使原油携砂能力减弱,易造成砂卡。3)洗井排量控制不当造成砂卡由于洗井时排量过大,使管内沉积砂受冲击上返,不能及时排出,造成卡泵。4•作业因索。(1)作业时不探砂面或有砂不冲。(2)冲砂后未按规定回探砂面。(-)断脱我们对断脱井的井斜、工作参数

4、、断脱位置三方面作以统计,分析断脱原因有以下五个方面:1•井身结构的影响:齐108块斜井多,且斜度大,从图上看,断脱井中井斜小于5度的占6%,5度-10度的占13%。井斜大于10度的占81%,主要是由于油管与杆接箍Z间的间隙小,井斜杆管之间摩擦刮碰严重,杆柱受力不均,活塞偏磨易造成杆脱扣。2•工作参数的影响。在实际发生的断脱井中,断脱位置多数在中下部,中部占32%,下部占61%。冲次是4次/分的占29%,6次/分的占71%。主要是由于活塞下行时,受力影响,在中和点以下抽油杆将弯曲变形,加上冲次过高,使杆柱所受交变载荷加剧,另外受供液影响,低产井增多,上行时泵筒不能完全

5、充满,下行时活塞可能撞击液面,冲击负荷增人,易引起倒扣脱扣。3•碰泵的影响。在列举的11口脱扣井中,有55%的井在脱扣前10天碰泵次数在3次以上。由于碰泵时抽油杆所受力要达到正常时的4-5倍,撞击时下部抽油杆受力严重弯曲,上行时扭短释放,使下部抽油杆处于“拉一压”交变载荷状态,极易造成倒扣,丝扣松动,导致杆、活塞脱扣。(三)漏失我们在从历年来造成漏失的井中分析出漏失原因主要有三点:1•原油含砂,长时间生产使阀球磨损,泵漏失量增加,造成产量下降。2•稠油,砂粒堵塞阀座通路,使阀球关闭不严。3•作业质量和泵的质量影响,油管丝扣密封不严或未上紧。二、2001年1-9月份维护

6、性工作实施情况及效果2001年1-9月份维护性工作量共发生95井次,其中因断、卡、脱造成检泵的有62井次,占65.5%,是维护性工作量的重点,同时由于漏失造成的检泵也占相当的比例,共计23井次,占24%。2000年与2001年同期检泵井次对比表,与去年同期对比,今年1-9月份检泵复产10口井,比去年多3井次,占检泵总井次的10.5%,断、卡、脱及漏失井次比去年有所下降,可见在长停井复产及断、卡、脱井管理上加大了力度,并收到了较大的成效。具体工作如下:(-)针对于地层出砂情况,立求治木,直接对地层实行注固砂剂从统计表中可以看出共实施30井次,措施后因砂卡造成的检泵次数明

7、显下降,日产也有所上升,共见效22井次,措施有效率为73%。(二)在抽油工艺上实施下防砂泵、抗砂泵及砂锚等防砂措施1-9月份共实施58井次,见效48井次,在表中可以看出措施后检泵次数有所下降,检泵周期也由42天增加到51天,措施有效率达83%。(三)加强措施井初期防砂工作,合理调整掺油,降低砂卡几率如1-06井,作业开井后掺油5升/分,生产仅3天便砂卡,后经动态控制掺油量,使之正常生产。三、下步预防及改进措施建议通过对2001年维护性工作的分析,为确保2001年后期维性工作量不增,减少维护性工作投入,建议采取以下措施:1・在高轮次吞吐阶段,高冲次除加

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