气缸套压装变形研究.pdf

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1、肖培贤李月霞杨淑娟:气缸套压装变形研究37气缸套压装变形研究StudyontheDefbrmationofCylinderSleeVePressing肖培贤李月霞杨淑娟(河南省中原内配股份有限公司)(摘要]气缸套是发动机的心脏零部件之一,当它被装入机体或施加预紧力后会产生变形,其变形的大小影响着柴油机整机性能和排放性能。通过对不同配合间隙及预紧状态下气缸套的变形分析,可以找出影响气缸套变形的主要因素,为气缸套的设计和装配积累了经验。[关键词]气缸套变形装配间隙预紧力Keywords:CylindersleeVeDistonionFit—upgapP

2、reloadforce0引言气缸套是发动机的心脏零部件之一.其产品性能直接影响发动机的动力性、经济性、可靠性、环保性和安全性。它在加工和装配后,都会形成一定程度的变形,引起密封不良气缸套内孔变形对发动机的颗粒排放,可靠性等都有重要影响。性能方面:气缸套内孑L变形大的发动机,由于活塞环不能很好密封,机油容易窜入燃烧室热解裂化产生颗粒,导致其颗粒排放水平差,很难达到对颗粒排放要求严格的国3或国4排放的要求:并且燃烧室燃气容易窜入曲轴箱.做功的燃气泄漏会导致燃油消耗率不理想。可靠性方面:气缸套内孔变形大的发动机容易耗机油、窜气及磨损缸套,导致新品开发进度

3、慢及批产投放市场后三包维护费用大。为制造出性能、排放达标及可靠性优异的发动机,必须开展缸孔变形的研究及优化工作。1试验方案本次试验共采用两种机型,分别为1lL机和8.9L机,前者支承肩处为间隙配合.后者支承肩处为过盈配合。试验时分别检测缸套在自由状态下、压装后无预紧力状态下,150Nm预紧力和260Nm预紧力等状态的缸套内孔尺寸,每种状态检测上下检测12个截网。每个截圆网周均布检测12个点f】5。/个),共检测144个点.压装前使用外径千分J弋和内径T.分表分别检测缸套支承肩外圆直径和缸体沉孑L内径,计算其配合间隙。试验使用加长内径千分表检测内孔直

4、径,每检测一个方向使用环规校对一次内径千分表,检测误差保证在0.002mm以内。2分析要求压装后无预紧力与自由状态对比,目的是分析压装引起的变形:150Nm预紧力与压装后无预紧力对比,目的是分析施加部分预紧力时缸套在预紧力下引起的变形:260Nm预紧力与压装后无预紧力对比,目的是分析施加全部预紧力时缸套在预紧力下引起的变形。3检测位置示意图图111L机型缸套圆周检测位置示意图.』囊笺匡爹P图211L机型缸套上下检测位置示意图图389L机型缸套圆周检测位置示意图图489L机型缸套上下检测位置示意图r⋯’l”IjrI¨■■自Ⅲ图5t£々自自#£"№4数

5、据分析4.11L机型缸套试验数据分析该机型为上支承,上下环带为配合面,因此气缸套支承肩与缸体沉孔处为间隙较大.具体间隙分布见图5;气缸套上环带与缸体配合为间隙配合,配合间隙为0.014一O.057mm:气缸套下环带与缸体配合为间隙配合,配合间隙为0.043—0.101mm。由于该机型整体配合都为间隙配合,因此气缸套在压人机体后最大变化只有0.006mm.大部分都在0.002mm以内,考虑到检测误差。可以认为气缸套装入机体后内孔没有发生变化,具体见图6。如图7所示。施加150Nm预紧力对距大端10mm处(退刀槽)影响最大,整体变小,变化规律呈椭圆形状

6、,30。处为椭圆长轴,1200处为椭圆短轴,最大变化量为0.014mm。距上端15mm和22mm处变化趋势和距上端10mm处相同,但距上端200mm、220mm和250mm处肖培贤李月霞杨淑娟:气缸套压装变形研究与上端正好变化方向相反。如图8所示,施加260Nm预紧力后缸套内径变化趋势和施加150Nm时相同,但使其变化更离散。距大端距离150mm以下几个截圆内孔尺寸0。时最小,然后开始逐渐变大,至750时内孔尺寸最大.750以后开始逐渐变小。内孑L在45。和135。时尺寸变化在0.002mm以内。4.28.9L机试验数据分析图9Ⅲt^l如~mqK#

7、Rt№t^qIt一■#图10舅_一:。,二:j_:r。:..藿霎之、7⋯’2:二:一:”。:,一一=。瓠,孽、、~U一一‘一.‘一~●一,图13图14该机型为中支承.依靠支承肩外圆进行配合,其设计为过渡配合,最大间隙为0.12mm,最大过盈为0.058mm。本机型共进行两轮试验,第一轮试验时缸体沉孔椭圆0.076mm,因此造成配合后最大间隙和最大过盈量都在0.04mm以上。如图9所示,距大端10mm、15mm、30mm、40mm和80mm等上部几个截圆在缸套压人缸体后内孔随缸体沉孔的大小发生变化,变化幅度几个截圆从上至下依次减小;距大端100mm、

8、110mm、120mm和130mm等几个截圆基本不随上部沉孔尺寸发生变化;距大端170mm和225mm处最下端两个截圆内孔

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