硫铵煤气预热器堵塞原因分析及处理.pdf

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1、第1期(总第158期)煤化工No.1(TotalNo.158)2012年2月CoalChemicalIndustryFeb.2012硫铵煤气预热器堵塞原因分析及处理徐建升,李海云(唐山中润煤化工有限公司,河北唐山063611)摘要针对煤气预热器阻力增高的现象,分析了原因并提出了改进措施。通过控制脱硫液盐含量和煤气夹带量、降低预热器温度及更换新型不锈钢预热器等措施,解决了预热器阻力高问题。关键词预热器,堵塞,腐蚀,处理文章编号:1005-9598(2012)~01—0047—02中圈分类号:TQ522.

2、52文献标识码:B唐山中润煤化工有限公司设计年产220万t焦倒用设备,切换煤气阀门,还会造成煤气系统压力调炭,煤气回收采用正压工艺流程,煤气经鼓风机后,首节波动,给炼焦生产带来影响。先进入HPF脱硫工段,然后进喷淋饱和器法生产硫铵煤气预热器阻力增高时,必须进行检修,检修时工段,最后进终冷洗苯工段和粗苯蒸馏工段。需要在饱和器上打盲板,唐山中润煤化工有限公司饱硫铵工段工艺流程为:由脱硫工段来的煤气经煤和器出口选用的是铸铁阀门,使用2年后,阀门密封气预热器预热至65℃左右后,进入喷淋式饱和器上面底部出现酸腐

3、蚀,密封不严,在拆堵盲板时,会有大段,分两股在饱和器水平方向沿环形室做环形流动,量煤气溢出,操作和安全防护难度很大,稍有不慎,就由前室流向后室。每股煤气均经过数个喷头,用游离可能发生着火事故;另外,煤气预热器清理难度大,费酸质量分数为3.0%~4.0%的循环母液喷洒,以吸收煤用高。气中的氨,然后两股煤气汇成一股进入饱和器后室。用来自小母液循环泵的母液进行二次喷洒,以进一步2原因分析除去煤气中的氨;煤气再从切线方向进入饱和器内筒状的除酸器,除去煤气中夹带的酸雾液滴;最后煤气经检查,发现煤气预热器的列管内

4、壁有厚厚的结经饱和器顶部出口被引出,送往终冷洗苯。垢,有的已经被堵死,这说明煤气预热器阻力增高是煤气预热器为单程列管式换热器,立式安装。煤由于设备堵塞引起的。用蒸汽清理预热器效果不明气走管程,蒸汽走壳程。蒸汽由上部进口进入,冷凝液显,用人工清理费时费力。经过试验,发现用高压水枪由下口排出。清洗效果很好,污垢去除干净,可恢复换热效果,并且阻力明显下降。但用高压水枪清洗2次后,出现了预热1存在问题器串漏现象,并且列管壁已经很薄,需更换内管大修。从清理预热器的过程发现,污垢中可溶性盐很2009年系统出现了煤

5、气预热器阻力明显增加现少,蒸汽冷凝水不能将其溶解。检测污垢粉末,主要成象,从正常状态的500Pa800Pa逐渐增加到2500分是腐蚀的铁和少部分黑色的焦油,并有刺鼻的硫磺Pa~3000Pa,进而影响煤气鼓风机后压力,给整个化气味。因煤气预热器管内介质是煤气,所以结垢物来产回收生产带来安全隐患。煤气预热器和饱和器是配自煤气夹带物。分析原因可能是煤气在HPF脱硫工段套的,在出现预热器阻力过高时,就必须切换至备用中夹带了大量的脱硫液,在硫铵工段的煤气分离水饱和器。但这只是暂时解决了阻力过高的问题,频繁中,常

6、出现蓝绿色也说明了有脱硫液夹带发生。收稿日期:201卜lO一13作者简介:徐建升(1977一),男,满族,河北唐山,工程师,学士,1999年本科毕业于河北工业大学,现从事炼焦化学产品回收生产技术管理工作,E-mail:jshxu224@126.tom。一48一煤化工2012年第1期脱硫液中含有一定量的副盐,主要是(NH)$20。、积较改进前增大24%,不但明显降低设备阻力,而且NitSCN和(NH)2s0,其总质量浓度大约在350g/L。降低了煤气流速,增加了停留时间,提高了换热效果。(Nit)$20

7、。浓度高的水溶液加热至150℃,还会分解3.4.3新预热器的换热管选用OCrl8Ni9不锈钢。形成亚硫酸铵、硫、氨、硫化氢及水。3.4.4换热管长度保持不变,虽然换热器外壳直径硫、硫化氢等会对钢铁产生腐蚀,并且温度越高,增加200mm,但通过两端的变径仍然保持外部接口尺腐蚀速度越快[。同时,硫代硫酸铵、硫酸铵z和硫氰寸不变,便于安装替换。酸铵也对钢铁有腐蚀作用[。3.4.5换热器排水口由DN25mm改为DN50mill,杜综上所述,造成煤气预热器腐蚀的原因主要有:绝了因排水不畅造成换热器内积水的现象,

8、改善了换(1)脱硫工段脱硫液含盐量偏高。(2)脱硫塔的捕雾热效果。效果差,脱硫液夹带严重。(3)煤气预热器的温度控制4改进效果偏高。煤气夹带脱硫液在预热器内管表面附着,因温度高水分蒸发析出结晶,不能沿管壁流下,造成积累,经过一系列的调整,煤气预热器的堵塞问题得到结垢越来越厚,并严重腐蚀管壁。(4)普通碳钢管的耐了解决,新预热器自2010年初开始更换1预热器,腐蚀性较差。在1年内交替使用,没有出现阻力超高的现象,没有因预热器堵塞影响生产。在饱和器正常检修倒

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