力传感器结合机器人实现超长轴精密装配.pdf

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1、·机械研究与应用·2013年第4期(第26卷,总第126gq)专题介绍力传感器结合机器人实现超长轴精密装配索利骞(上海ABB工程有限公司,上海201319)摘要:介绍工业机器人、工业机器人常用传感器和机器人应用上的局限性等知识。详细介绍了在“中石油济南柴油机厂发动机装配项目”中,利用力传感器结合机器人克服多项技术难点,实现了超长轴的自动装配。为机器人今后在大工件的高精密装配提供了成功的范例。关键词:工业机器人;力传感器;凸轮轴装配中图分类号:TH16文献标志码:A文章编号:1007—4414(2

2、013)04—01301—03LongCamShaftAssemblywithForceSensorandABBRobotSU0Li—qian(ABBEngineering(ShangHai)Co.,Ltd,Shanghai201319,China)Abstract:Inthisarticle,somebasicknowledgelikeindustrialrobot,robotsensorsandlimitationsofthecommonrobotarein—troduced.Dificul

3、ttechnicalkeyproblemsofthetechnologyaresolvedinarealprojectinJinandieselenginefactory.Theforcesensorandindustrialrobotareusedtoinse~a3meterslongcamshaftintoanengine.Thisisasuccessfulexampletoin—sertsuchalongshaftautomaticallywhichcanbeusedasareferene

4、eintherobotapplicationareainthefuture.Keywords:industrialrobot;foreesensor;camshaftassembly1工业机器人的局限性⋯心距离250mlT1)的工件。换句话说,就是机器人也不工业机器人是面向工业领域的多关节机械手。是什么都能搬的动的。工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部(4)机器人的可达性需要仿真。即实际工作中分组成。主体即框架结构,包括底座、下臂、上臂和手干涉问题是不可避免的。干涉问题实际上包含了两腕

5、。当然有的机器人还有用于行走的轨道机构;驱动个子问题:解决碰撞问题及到达问题。系统包括变频器、伺服电机和齿轮箱,用以使主体产(5)机器人难以实现高精度轨迹运动。机器人生相应的动作;控制系统就是1个工控机,按照输入可以有很高的重复定位精度,但在实际运动中允许有的程序对驱动系统发出指令信号,进行运动控制。数毫米的轨迹误差。这在一般应用中毫无影响,但是工业机器人的特点是可工作在危险、恶劣的环境在有高精度轨迹要求的场合就有问题了。这也是机中,且有高的可靠性和重复精度。已被广泛用于点器人很少用于高精度机械

6、加工的原因。焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、码垛等场合。工业2工业机器人常配传感器的介绍[2-3]机器人之所以还没有完全代替人,有着种种原因。以为了检测作业对象及环境,可在工业机器人上安下为工业机器人应用的局限性。装视觉传感器、力传感器、位移传感器等辅助装置,大(1)机器人有着高的重复定位精度。可机器人大提高机器人工作能力,使其能完成复杂的工作。工作对象的姿态和位置常不一定。不能准确预知工(1)视觉传感器视觉传感器就是工业相机。作对象的位置和姿态,只有高定位精度的机器人是没根据被识别对象的特征

7、和周围环境,可以选择彩色或有意义的。即机器人需要类似眼睛的传感器。黑白相机。根据识别精度的要求,可以选择高像素或(2)机器人必须知道工件的重量和重心位置。低像素相机。和工业机器人配合使用,可以用来自动如果不能准确预知这些参数,机器人会不停报告撞识别工件种类,并给出工件的位置特征(即位移和旋击。换言之,就是控制系统不知道伺服电机应该输出转)。现在用于食品自动分拣和包装的工业机器人多大的驱动力矩。大多都安装有视觉系统。它的应用也有很多局限性,(3)机器人有配载的限制。工作对象的重量如对环境的稳定性要

8、求很高。果超过一定范围(要结合重心分析),机器人就无能(2)力传感器如果希望机器人在接触工件时,为力了。ABB现在最大的机器人可承受525kg(重不要因为工件位置的偏移或工件大小的变化而发生收稿日期:2013—06—08作者简介:索利骞(1975-),男,山东德州人,工程师,研究方向:项目计划,电气设计,配件采购,机器人和PLC程序编制。·机械研究与应用·2013年第4期(第26卷,总第126期)专题介绍tonZS-LD80。有卡住的情况发生。5工艺流程具体工艺流程如下:①发动机缸体用轨道传送到

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