基于 s7-200 plc 汽车后桥焊接专机控制系统

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1、2015年1月机械设计与制造工程Jan.2015第44卷第1期MachineDesignandManufacturingEngineeringVo1.44No.1DOI:10.3969/j.issn.2095—509X.2015.01.015基于S7—200PLC的汽车后桥焊接专机控制系统潘矗锟,刘波(中北大学机械与动力工程学院,山西太原030051)摘要:针对汽车后桥焊接生产现状进行研究,提出了一种低成本的后桥自动焊接专机。以s7—200PLC为核心设计汽车后桥壳焊接专机控制系统,利用昆仑通态触摸屏设计人机交互界面,通过变频器实现对专机伺服电机的精准控制,该专机系统性

2、能稳定、操作简便,具有较高的自动化程度。焊接产品焊缝均匀、过渡平滑,质量符合后桥壳设计工艺要求,可在小批量车型的设计生产审椎广^吏飓关键词:S7—200PLC;焊接专机;伺服电机;触摸屏中图分类号:TP278文献标识码:B文章编号:2095—509X(2015)01—0062—04后桥是汽车关键部件之一,起支撑作用,受力单、成本低等优点,同时避免了单独使用二氧化碳复杂,承受作用于路面和车架或车身之间的垂直气体焊出的焊缝发黑、飞溅物较多的缺点。力、纵向力和横向力¨j。焊接是后桥生产制造过程中主要的加工方式,对于大批量、自动化程度要2机械系统和工艺流程求高的大型汽车企业,常

3、采用机器人工作站焊接生专机系统可分成机械系统和电气系统。专机产线的方式,通过一个个工作站的焊接作业,完成系统整体构造如图1所示,包括电气柜、焊机电源、对后桥的焊接。对于小批量或者专职零部件生产左送丝机右送丝机的企业,从经济成本的角度来看,可以采用焊接专机来替代工作站,采取气动或电动控制夹紧,用缸PLC控制整个系统完成整个焊接过程。本文介绍的就是这样一种由PLC控制的低成本、高精度的后桥焊接专机系统,专机在设计时采用伺服电机控制工件,从而达到更高的精度。1系统简介该专机系统需要焊两道焊缝,分别是桥壳盖与桥体之间的焊缝和桥体与加强圈之间的焊缝。这图1系统设备示意图两道焊缝为

4、两道规则的圆形环焊缝,从设计和经济的角度分析,采用“焊枪不动,工件旋转”的设焊枪、气缸等。为便于装卡,在专机焊接前一道工计方案。在工件定位夹紧、气缸将焊枪送进到位序时,已将桥壳盖、桥体和加强圈之间进行了点焊,后,开始送丝引弧,进行焊接作业。在此过程中,焊使之相连。采用三爪卡盘定位,压紧气缸压紧的方枪固定不动,由专机系统通过驱动器控制伺服电机式对工件进行定位夹紧。三爪卡盘撑出对工件定带动lT件以一定的速度进行旋转,完成焊接。位,仅剩方向的转动自由度』,压紧气缸起固定采用二氧化碳和氩气混合气保护焊的焊接方作用,保证加工精度。三爪卡盘一端用来定位工法进行自动焊接,具有生产效率

5、高、对油锈不敏感、件,另一端与伺服电机相连,焊接时,通过伺服电机焊接变形小、冷裂纹倾向小、采用明弧焊接、操作简带动三爪卡盘进而带动工件旋转。焊枪固定在送收稿日期:2014—12~22作者简介:潘矗锟(1990一),男,江西玉山人,中北大学硕士研究生,主要研究方向为机电液系统的状态监测及智能控制。·62·2015年第1期潘矗锟:基于S7—200PLC的汽车后桥焊接专机控制系统进气缸上,由气缸带动运动,气缸搭载在可调的平3控制系统台上J,平台可对焊枪的焊接角度和空间位置进3.1控制系统主体设计行调整,以达到最佳焊接效果。两道焊缝的工艺要专机控制系统主要包括对自动焊接过程的控

6、求不同,焊枪的焊接电压和电流也不一样,设定左制和监控。根据设计要求,选择“触摸屏+PLC”的焊枪电流190A,电压21.0V,右焊枪电流200A,电控制系统设计方案。。系统的主结构图如图3压24.4V。所示,控制系统由触摸屏、S7—200PLC、伺服驱动为便于装卸工件,选择脚踏开关控制定位夹紧器、2台焊机等构成。选择昆仑通态触摸屏设计人气缸。装卡时,工人操作吊具将工件放置在合适位机交互界面,触摸屏通过RS485总线和焊机相连,置,控制脚踏开关完成对工件的定位夹紧。脚踏开可实现电流、电压等实时数据的更改与监控;通过关设置4次为一循环周期,第一次是三爪卡盘撑PPI电缆和PL

7、C相连,实现信息的交互。PLC通过开;第二次是压紧气缸压紧;第三次是压紧气缸收10电缆控制焊机、伺服驱动器和焊接系统的其他回;第四次是三爪卡盘收回。借助脚踏开关,一个构件。伺服电机由伺服驱动器控制,可实现电机的工人即可完成整个后桥专机焊接操作,节约了企业启停、正反转和精准的速度控制。的人力成本。系统运行分手动和自动两种模式,手动模式在鲤塑雕触摸屏调试时使用,在系统进入正常生产使用时必须选择RS485总线II自动模式。手动模式下,工件装卡后,按下控制台的点动按钮手动控制系统焊接。控制台上有焊接、塑竺生点动、复位和急停4个按钮,借助控制台可方

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