常减压装置常压塔塔顶系统腐蚀失效分析与防腐.pdf

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1、第41卷第3期石油化工设备Vo1.41No.32012年5月PETRO—CHEMICALEQUIPMENTMay2O12文章编号:10007466(2012)03—0091O4常减压装置常压塔塔顶系统腐蚀失效分析与防腐蔡科(中国石化湛江东兴石油化工有限公司机动处,广东湛江524012)摘要:分析了湛江东兴石油化工有限公司2蒸馏装置自建成投产以来常压塔塔顶系统的防腐措施及效果,分析了腐蚀失效的原因,提出了一些可行的防腐措施和建议。关键词:常压塔;腐蚀;防腐;措施;建议中图分类号:TE962;TQ053.5文献标志码:BCorrosionFai

2、lureAnalysisandCorrosionProtectionofAtmosphericTowerOverheadSysteminDistillationApparatusCAIKe(TheEquipmentDivisionofSINOPECZhanjiangDongxingPetrochemicalCorporation,Zhanjiang524012,China)Abstract:Corrosionprotectionmeasuresandeffectofatmospherictoweroverheadsystemin2disti

3、llationapparatusofSinopecZhanjiangDongxingPetrochemicalCorporationsinceit’Scon—structionhasbeencompletedandputintoproduction,corrosionreasonswereanalyzed,corrosioncasesofthissystemweresummarized,andfeasibleproposalswereputforward.Keywords:atmospherictower;corrosion;corrosi

4、onprotection;measure;proposal湛江东兴石油化工有限公司2常减压装置于冷却器E1048进一步冷却至4O℃后进入常压产品2005年初新建后投产使用。通过做好设计、工艺防罐进行气液分离,在塔顶挥发线上设有注氨水、注胺腐、在线监测、定点测厚等工作,常压塔塔顶系统(以+缓蚀剂线。下简称常顶系统)腐蚀问题基本得到控制,但常顶热常顶系统设备用材见表1。交换器E1002A/B/C/D管束仍频繁出现泄漏失效,表1常顶系统设备用材经过材料处理和升级,从根本上解决了该问题,文中对相关情况进行简要介绍。l常顶系统概况1.1工艺流程及用材

5、由常压塔T1002塔顶出来的140℃油气经常顶油气热交换器E1002A/B/C/D与原油换热到90℃进入常顶回流罐V1003进行油气分离(常顶油气热交换器两组并联使用,E1002A与E1002B1.2原油性质为一组串联,E1002C与E1002D为一组串联)。塔第一周期(2005年初~2007—03)原油酸值顶出来的油气经常顶空冷器A1002A/B、常顶油气(KOH)维持在0.5mg/g,硫质量分数维持在0.5收稿日期:2011—1卜3O作者简介:蔡科(1977一),男,广东博罗人,工程师,学士,现从事石油化工设备技术管理工作。石油化工设备

6、20l2年第41卷以下。电脱盐后盐质量浓度基本为3mg/I。第二E1002D)的严重。E1002A、E1002C采用碳钢材质,周期(2007—04~2009—09)硫质量分数在0.05~均在1a后出现内漏。对管柬采用Ni—P镀处理后0.42,平均值0.27;酸值(KOH)在0.03~除E1002C经常出问题外(经确认为制造质量问题0.35mg/g,平均值为0.24mg/g。电脱盐后盐质量所致),其余均使用良好,其中E1002A使用6a失浓度基本在3mg/L以下。第三周期(2009—10至效,E1002B使用6a、E1002D使用5a均未失效

7、。今)硫质量分数在0.122~0.557%,平均值为2010年将E1002C管柬材质更换为09Cr2A[ReMo0.34;酸值(KOH)在0.07~0.455mg/g,平均值后,至今未出现问题,但使用时间较短,不能判断其为0.21mg/g。电脱盐后盐质量浓度基本在3mg/L效果。每次拆检E1002B、E1002D时均发现较多堵(中石化标准规定不大于3mg/L)¨]]。塞物。2热交换器腐蚀情况3腐蚀失效分析E1,4-7]2.1腐蚀情况[,。3.1HC1一HS—H0型腐蚀2006—03,E1002C管束与管板连接处焊缝泄漏,常顶热交换器管束的腐

8、蚀主要为HC1一HS_拆头盖管口补焊并堵孔2O根,清洗E1002D管束。HO型腐蚀。由于原油中含有氯化钠、氯化镁和氯2006—04,E1002A管束与管板连接处焊缝泄漏,拆头化钙

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