ф88.9mm小套管钻完井技术在苏里格气田的应用

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1、石油天然气学报(江汉石油学院学报)2014年2月第36卷第2期·96·JournalofOilandGasTechnology(J.JpI)Feb.2014Vo1.36No.288.9mm小套管钻完井技术在苏里格气田的应用黄占盈,周文军,欧阳勇/中石油长庆油田分公司油气工艺研究院、吴学升,段志锋\低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018/[摘要]为探索低渗气田经济有效开发的新思路,长庆油田公司在苏里格气圈开展了小井眼钻完井试验。试验初期,暴露出j2『88.9mm小钻具防斜打直难度大、小直径PDC钻头耐磨性差、小井眼钻进泵压高、小

2、套管长井段一次上返全井段封固及分层压裂技术不成熟等难点,阻碍了小井眼钻完井技术进一步应用。针对小井眼难点,2011~2012年,开展了88.9ram小钻具“预弯曲”防斜打直、小直径耐磨PDC钻头设计、1O1.6m钻杆应用、低密度水泥及易漏地层一次上返全井段封固、小井眼压裂等技术攻关,形成了低成本88.9ram小套管无油管钻完井技术。成功完成了苏6一X一1井、苏6X一3井、苏6x_5井等3口井的试验,钻井周期相比前期缩短了22.7,达到了常规井的指标,为低渗、低效气田开发提供了新的思路。[关键词]苏里格气田;小井眼;“预弯曲”防斜打直;PDC钻头

3、;101.6m钻杆;88.9mm小套管固井[中图分类号]TE25[文献标志码]A[文章编号]1000—9752(2014)02—0096—05苏里格气田是我国陆上最大的整装气田,同时也是致密砂岩气藏的典型代表。国内外研究表明,小井眼钻井技术是降低气田开发成本,提高经济效益的重要手段。借鉴国外低品位油气田开发经验,为进一步降低开发综合成本,长庆油田分公司持续开展了小井眼钻完井试验,来探索低渗致密气藏开发新思路。l苏里格气田小井眼钻井难点分析1.1小井眼直井段防斜打直困难,轨迹控制难度大前期试验的152.4ram小井眼钻井采用j2『88.9mm钻杆

4、钻井,与常规的j2『127ram钻杆相比,钻具柔性大,轨迹有效控制困难,防斜打直难度大。同时,苏里格气田上部地层700~1400m左右,白垩系志丹组、侏罗系直罗组地层各向异性大,钻进过程中易井斜m。例如2008年实施的桃2一x一21井,直井段最大井斜达到9。/1350m,远远超过标准要求。1.2小井眼钻头适应性差,钻头寿命短,下部地层钻井速度慢152.4ram小井眼PDC钻头与常规的215.9mmPDC钻头相比,前期应用较少,设计工艺及技术都还未成型,不适应长庆油田下部地层钻进,应用效果比较差,机械钻速与常规井相比慢,见表1。导致钻井周期长,成

5、本高,无法规模推广应用。表1常规井PDC钻头与小井眼PDC钻头对比[收稿日期]2013—07—09[基金项目]中国石油天然气股份有限公司重大科技专项(2OLOE一2303)。[作者简介]黄占盈(1981一),男,2003年中国石油大学(华东)毕业,硕士,工程师,现主要从事油气田钻完井工艺技术研究工作。第36卷第2期黄占盈等:jz『88.9ram小套管钻完井技术在苏里格气田的应用1.3小井眼钻具水眼小,钻井过程中摩阻大,泵压高前期实施的小井眼采用88.9mm钻杆,其内径只有70.2mml而常规的127mm钻杆,内径达到108mm。小井眼钻井过程中

6、,管内压耗过大,导致钻井过程中泵压高,排量无法提高,岩屑清洗困难,井下安全性差,钻井速度慢。.1.488.Dram小套管特殊完井结构对井简完整性提出了更高的要求88。9mm小套管完井工艺,后期进行压裂改造,只能采用套管注入方式,见图1。而分接箍固井影响井筒完整性,不适合套管压裂,只能采用一次上返全井段封固固井工艺。套管整体抗内压要求高,考虑压裂安全,需要水泥全井段封固,保证压裂安全。而苏里格气田下部上三叠统刘家沟组地层承压能力低(破裂压力因数1.3以下),目前常规的低密度水泥浆一次上返固井困难。因此,需要开展低密高强水泥浆体系研究,以满足压裂改

7、造要求。图1常规油管注入压裂方式与套管注入压裂方式的区别2小井眼钻完井技术2.1小井眼井身结构选择为满足后期生产的要求,小井眼的完井管柱最大外径为j2『88.9ram才能满足后期排水采气与生产要求。同时考虑采用无油管完井,节省一层技术套管。根据相关固井技术规范,要求环空间隙最少19mm才能满足固井要求嘲。通过倒推法,小井眼井身结构设计为241.3mm钻头×177.8mm套管+jz『152.4mm钻头×88.9ram套管。2.2小井眼轨迹控制技术2.2.1小井眼钻具选择小井眼与常规井钻井过程相比,主要的问题是钻井过程中泵压高。以降低泵压为目的,在

8、计算水力参数基础上进行了钻具组合优化。借鉴苏里格气田水平井152.4ram钻头水平段钻井经验,以降低施工过程中的泵压为目的,主要对采用4in钻杆与3N

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